穿越铁路线水平孔简易顶管施工方法

2009-04-09 03:17佟志利李贵华杨军国
新媒体研究 2009年5期
关键词:技术措施

卢 飞 佟志利 李贵华 杨军国

[摘要]通过在辽宁本溪用简易方法顶管穿过铁路线,介绍设备的选择及安装、材料的选择及加工,以及主要技术措施。

[关键词]水平顶管 设备材料 技术措施

中图分类号:TB1文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0310071-01

一、概述

(一)项目概况

2004年,辽宁省本溪市银泽房地产开发公司,在辽宁省本溪市开发建设的银泽D区楼群,其供电线路需通过2条铁路线(铁路线正常运行)。因现场条件限制,不能架设地上线路。因此必须在地下横穿铁路,在地下铺设供电线路。设计水平孔3个,直径为φ159mm,长度为12m。

(二)施工现场场地条件

水平孔一端为本溪市北台钢管厂,有吊车不间断的往复运行。厂区地面距铁路面低2m,铁路线砌有块石偏墙,偏墙厚为0.8m左右。委托方要求穿孔位置在距铁路地面向下1.5~2.0m(在钢管厂厂区地面之上穿出),并要求3孔的位置相对集中,离散面积不得太大,以免破坏铁路偏墙过多。水平孔另一端为施工队的平房区,地平面与铁路钢轨面基本平行。委托方只给拆除一间平房,用挖掘机给挖出一个5m×4m×3m(长×宽×深)的坑。计划是采用钻探设备,从坑内向铁路方向打钻孔,穿过铁路线,在铁路偏墙的一侧出露。

(三)施工期气候条件

施工时间已是12月未,早已进入冬季,天气寒冷,滴水成冰,工期要求又紧,按常规方法进行钻探施工,是非常困难的。

(四)穿越地层概况

铁路路基为回填碎石土,碎石直径一般在30~150mm,含量占60%左右,夹有粉质粘土。个别地段有大块石,直径大于200mm。

我队接受任务后,采取顶管的简易方法,解决了施工中的难题。于2004年12月26日开始至1月6日结束,历时12天,完成了任务,做到了质量好,速度快,成本低,受到了委托方的好评。

二、分析施工中的困难

1.如用非开挖钻机,因有碎石和块石的存在,成孔困难。同时设备大成本高。

2.如用夯管锤穿孔,因场地小,不具备施工条件。

3.由于地层为回填碎石土,并且是水平孔,用普通回转钻进方法是成不了孔的。

4.因楼区一侧只能挖较小的一个坑,如用XY-4型钻机打水平孔,也只能勉强施工,且必须跟管,因地层有碎石,用合金钻头,如钻不过去,中途又不能换钻头。用金刚石,因上部不见水,会产生烧钻,且成本极高。

5.如用潜孔锤钻机,不跟管不行,如跟管钻机扭力不够,也是不可能的。

6.如用钻探设备,则必须采用,坑内下XY-4型钻机,坑上用12m3的空压机,还得买6000元/套的跟管潜孔锤钻具。采用组合钻进法,不但成本高,而且也没有100%的把握。

三、施工方案的确定

承担此项工程后,我们大队技术人员及管理人员在一起反复研究,决定采用2个施工方案。一是先采用顶管的方法试验,因为用土办法顶管还没有先例,没有成熟的经验,也不知能否成功。二是如果顶管不成功,则采用XY-4型钻机,12m3的空压机,φ170mm跟管潜孔锤钻具,组合钻进。

四、设备的选择

先按第一套方案准备设备。并且本着尽量使用仓库里的废旧设备。

顶管设备采用我队原有的75吨油压起重机,即是原小口径钻探用的处理孔内事故的起重机,以此起重机为顶管的动力机。

此起重机的主要技术规格如下:

此起重机是张家口探矿机械厂在1981年8月生产的。高压泵最大工作压力为400公斤/厘米2,低压泵最大工作压力为200公斤/厘米2。油缸外径140mm,内径112mm,油缸理论行程为400mm,实际行程为370mm。两油缸中心距为470mm。起重机总高度为690mm。

起重机回程用的是10吨千斤顶,油缸行程135mm,丝杠行程95mm,80元/个,是汽车用的千斤顶,市场上可买到。

五、材料的选择与加工

1.利用仓库中的废旧材料加工顶管用的顶块。使用的材料有,1根17m钻塔用的天车横梁,φ159mm×8mm无缝钢管,220mm×80mm槽钢。顶管的制做方法,是把220mm×80mm槽钢用水焊割成220×220mm的正方形,把φ159mm×8mm无缝钢管按照加工后的顶管单个长100mm、200mm、300mm、400mm、500mm的长度来下料,然后把天车横梁和钢管两端焊上槽钢,顶块即加工完毕。

2.利用废旧材料加工平台,平面材料采用规格为120mm×50mm的槽钢,支腿采用90mm×90mm的角铁,平台高800mm,平台外宽430mm。采用电焊整体的焊在一起。

3.顶管后支坐的设计与加工,材料是采用220mm×80mm槽钢6根,长度为1.5m,整体焊在一起,并焊接二道加固带。

4.顶管头的设计与加工,采用φ159mm×8mm无缝钢管,在端部加工成锥形,锥形部分长250mm左右,外径用电焊堆焊加大到180mm左右。顶管头的设计目的有二个,一是可一次顶进成功,中途不用掏内管的土,加快顶管速度;二是如遇到大块石时,可挤入到孔壁内。

六、设备及平台的组装与固定

1.首先清理坑内的场地,将场地整平,特别是把顶管后坐接触的墙壁用人工将其削平并且与水平面相垂直。把顶管入土部分的墙壁削平并且与水平面相垂直。

2.按照水平孔轴线方向向后延伸到坑内墙壁上,以确定顶管后支坐的中心点,把顶管后支坐整体立在坑内的墙壁上,并使支坐中心与墙壁中心点重合。

3.将平台下入坑内,平台的长度要求,与坑内长度相吻合,两端用铁板挤牢。

4.将起重机抬到平台上并且与后支坐靠紧。

七、顶管施工工艺及技术措施

1.根据坑内距离的有效长度,第一根管尽量选择长一些的。放在平台上,后面用起重机顶好,起重机各管路全部连接好。用地质螺盘将倾角调成向上仰3度并且用铁板支牢。这时可开始用起重机向坑壁顶管,开始速度要慢,待顶进300mm以后可转入正常。

2.将起重机的油缸顶靠后,用10吨的千斤顶把起重机的油缸压回去,在加上一个适当长度的顶块,再继续顶管。

3.顶管中途如遇有较大的阻力,可在此处停止10~30分钟,以使阻力逐渐分解,以免发生顶块飞出事故。

4.把坑内的管大部分顶进墙壁后,注意留有焊接的长度,在取1根适当长度的管,用电焊联接。

5.联接后继续顶管,一直顶到顶管头露出终点的墙壁为止,用水焊将顶管头割下来。至此,顶管结束。在继续顶下1根管。

八、顶管水平成孔的效果

靶区目标,与设计位置比较,竖向最大误差为230mm,横向最大误差为550mm。工作效率,开始是4个台班(8小时)成孔一个,后来是2个台班成孔一个。每台班平均顶进5.5m。3个孔合计顶进36.6m。总工期为12天(12个台班),实际顶管时间约为8天(8个台班)。

九、存在的问题及改进措施

1.平台不正规,稳定性较差,开始影响工作较多,后将平台与后座焊死,效果较好。以后应加工成正规可组合式平台。在现场用螺丝安装。

2.顶块是在现场加工的,不平,不垂直。遇到较大阻力时,易变形,弯曲,开裂,易造成伤人事故。以后顶块应正规设计、正规加工,要垂直,焊正,焊牢,不使变形。并配螺丝,在孔内压力大时,用螺丝联接各顶块,以保证安全。

3.没有采用水准仪和经纬仪来测量,只用简单的土办法,测量顶角用螺盘,测方位用线绳三点成一线。标高用卷尺大致测量。以后应采用正规仪器测量。

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