高层建筑地下核心筒结构施工质量问题分析与加固处理

2009-08-19 09:01朱敬东
中国新技术新产品 2009年15期
关键词:剪力墙结构高层建筑

朱敬东

摘 要:本文结合工程实例,详细阐述了某高层建筑地下核心筒剪力墙结构施工存在的主要质量问题和工程质量检测,分析了产生质量问题的原因;提出合理有效的补强加固处理方案,并对其结构补强加固处理施工及处理效果进行了评价和总结。

关键词:高层建筑;核心筒-剪力墙结构;施工质量问题;加固处理

1 工程概况

某高层建筑为一幢三十二层的现浇钢筋混凝土框架-核心简结构,按7度抗震设防,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级。该工程总建筑面积为50000m2,设三层地下室,四层裙房,总建筑高度为99.4m。地下室为停车库,裙房为商业用房,五层以上为写字楼。该建筑物柱网跨度大,双核心简集中布置,简体剪力墙是主要抗侧力构件。

2 工程施工存在的主要质量问题与质量检测

2.1 主要质量问题

该工程地下三层核心筒剪力墙设计混凝土等级为C50,混凝土浇筑施工后,按规范规定的拆模时间(中途进行测温,内外温差相等时)开始拆模。在拆模的过程中,发现筒体墙多处出现蜂窝、部分露筋和墙体裂缝等多种质量问题。本次质量问题主要发生在主楼部分的地下三层东、西两个核心简体剪力墙上,在墙体转角的暗柱、门洞暗柱、暗梁筋密集区以下。从检查结果发现:蜂窝面积较大,且露筋较多。根据建筑工程质量检测评定标准,各项指标均超过标准允许值,对整体结构承载力造成较大影响。

2.2 工程检测

为了查清问题,及时处理,消除隐患,决定对筒体混凝土进行全面回弹,必要时进行抽芯,查出混凝土的实际强度。由于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-29)能查到的最大强度换算值为49MPa,且地下室因连日阴雨,墙体潮湿,故筒体(混凝土C50)回弹检测意义不大,且数据离散性也大。最后决定采用钻芯法对核心筒混凝土进行检测,以进行区域强度评价。

3 施工质量问题产生的原因分析

认真分析这次施工发生重大质量问题的原因,认为主要如下:

3.1 人员状况:现场管理干部素质差,组织和管理水平较差,没有与各有关管理人员和施工操作员有效沟通。施工技术人员力量薄弱,责任不明确。工人素质低,混凝土浇筑工未经培训,没有以往类似工程施工经验。

3.2 技术原因:未按规范施工,质量保证体系不健全,技术措施不落实,管理人员没有将施工方案里的技术措施向施工人员交底,工序交接没有记录,没有交底。混凝土浇筑方法不对,一次浇筑超高未设溜槽或串筒,致使混凝土在浇筑时出现离析现象,混凝土浇筑时又振捣不足,致使混凝土出现石子与砂浆不分离,石子多的地方出现蜂窝、孔洞,砂浆多的地方强度不足,混凝土体开裂。

3.3 设备状况:运送混凝土的车辆不足,致使浇筑时不能连续施工,施工缝又没能进行必要的处理;经常出现混凝土输送泵堵管,维修不及时;振动棒等振动器材质量不稳定且数量不足,振动器材经常坏或转动无力,无法使用。

4 核心筒剪力墙结构强度计算分析与论证

甲方委托设计单位对该质量事故进行计算分析并提出加固补强处理方案,确保其承载能力能满足建筑物的安全及使用要求。现将计算分析过程简述如下。

4.1 核心筒主要是抗侧力构件,在框一剪(或框筒)结构中剪力墙对结构物的位移起控制作用,结构变位取决于构件总体刚度ECJ,设计中地下三层混凝土强度等级为C50,当实际混凝土强度为C40时,其混凝土弹性模量EC的比值为Ec40/Ec80=3.25×104/3.45×101=0.94。在墙体截面不变(即J不变)时,墙体刚度仅降低6%,没有引起刚度突变。从计算分析中得知,不管在风荷载还是地震荷载作用下,底层的层作用力较小,层间位移角小于1/12000,故混凝土的E值变化对底层层间位移角也几乎无影响。对整体结构而言,因其它楼层刚度不变,故顶点位移变化很小,全楼最大层间位移变化甚微,建筑物位移受到影响很小。

4.2 一般核心筒是个轴压比较小的构件,经计算当混凝土强度等级在C35~C50之间变化时,本工程核心筒各墙肢轴压比最大值为0.66~0.50范围内,主要承受抗侧力的核心筒四周外壁轴压比均小于0.60,混凝土的延性仍能得到保证。

4.3 轴压比的变化是因混凝土强度等级变化引起的,也就是说构件轴压力几乎没有变化。当核心筒混凝土强度等级按C40计算时,该层各构件内力略有变化,电算分析结果显示,柱轴压比影响不大,柱子配筋仍按构造要求配置;仅核心筒四周外壁墙体各段内力在需要配筋计算的范围内,其余各墙肢(段)按构造要求配筋,暗柱配筋为1.2%Ac,墙体水平筋配筋率为0.25%。本工程实际配筋暗柱多1.2%Ac,墙体水平筋配筋率为:墙厚500为0.536%,墙厚250为0.6%,墙厚200为0.565%,均远大于计算值。

综合上述分析可知,由于施工质量造成核心筒混凝土强度等级在不低于C40的情况下,不影响其承载力,结构变位及配筋。因此,不需作整体加固补强措施,仅需对施工中出现的麻面、蜂窝、孔洞等导致混凝土等级降低太多的部位进行局部加固补强。

5 结构补强与加固处理施工

5.1 缺陷部位补强处理

裂缝:清理墙基面的污垢、松散物体、刷洗干净,用改性环氧化学灌浆液对所以裂缝进行封闭补强。麻面:用钢丝刷清理墙面浮浆,并冲洗干净,充分湿润,用1:2水泥沙浆抹压平整。

蜂窝:凿除墙面浮浆浮石,并洗刷干净,充分湿润,用1:2水泥砂浆抹压平整。

孔洞:将孔洞处不密实的混凝土和突出的石子颗粒凿除,直至无空隙为止,要凿成斜形,避免死角,已锈蚀的钢筋应除锈。再将凿好的孔洞用水冲洗,清刷干净,充分湿润24小时后,刷水泥浆一道,用C50微膨胀细石混凝土浇灌,细石混凝土的水灰比控制在0.5以内,采用小振捣棒仔细振捣密实,混凝土浇灌应超高超宽浇灌,拆模后将多余混凝土凿除,或采用喷射混凝土施工。

露筋:将外露钢筋上的混凝土残渣、浮浆浮石清除,用钢丝刷刷除锈皮。

5.2 东、西核心筒剪力墙加固处理

由于混凝土强度等级不同程度低于设计混凝土强度等级C50的要求,故需进行加固处理。本设计采取的补强加固措施,是结合实测混凝土缺陷处及强度较弱(小于C40)处将筒体剪力墙凿成多条竖向加强带,加强带采用微膨胀混凝土,强度等级为C50,加强带凿断面要清刷干净,并充分湿润12h。浇混凝土前,要刷一道水泥浆,混凝土要振捣密实。

5.3 施工要求

所有缺陷定义划分,应按照国家标准"建筑安装工程质量检测评定标准"进行划分,分别采取补强措施。所有已锈钢筋均应除锈,当钢筋截面锈蚀削弱≥10%(面积比)时,应绑条焊加强。所以修补部位的水泥砂浆及细石混凝土均应做好养护,确保砂浆及混凝土强度。缺陷补强及加强带位置、范围,放线后要经有关单位核实后方可凿打。在缺陷补强时,凿除浮浆、浮石、除锈清刷工作完成后,应通知建设、质检、监理、设计检查满足设计要求后,再做下步工作。混凝土凿打,不能采用大锤大力撞打。应采用钢钎凿打,不得损伤旁边的混凝土,不得打断钢筋。

7 结语

综上所述,通常地下室核心筒(剪力墙)是一个轴压比较小的构件,且地下室承担的水平力由地面向下逐渐衰减,地下室剪力墙抗震等级可以降低,对该类构件的发生质量问题时不需作整体加固补强措施,只需对缺陷部位进行局部加固补强,即可满足结构抗震承载力要求。

参考文献

[1]高层建筑混凝土结构技术规范.JGJ3-2002.北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2]建筑地基基础设计规范.GB50007-2002.北京:中国建筑工业出版社,2002.

[3]混凝土结构设计规范.GB50010-2002.北京:中国建筑工业出版社,2002.

[4]建筑抗震设计规范.GB50011-2001.北京:中国建筑工业出版社,2001.

[5]王济川,卜良桃编著.建筑工程结构鉴定、改造与加固.湖南科学技术出版社,1999.

[6]李国胜.建筑结构裂缝及加固疑难问题的处理-附实例.中国建筑工业出版社,2006.

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