MXG-500/3.5采煤机大底改造工程的研究与应用

2011-04-13 02:01程广全
科技传播 2011年3期
关键词:事故率煤机驱动轮

程广全

开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司机采科,河北 唐山 063108

1 概述

现范各庄矿业分公司使用的采煤机机型有太原煤机厂生产的MGTY300/710采煤机、MGTY250/580采煤机、西安煤机厂生产的MXG-500/3.5采煤机、MXG-350采煤机等,其中太原煤机厂生产的MGTY300/710采煤机、MGTY250/580采煤机都有内牵引箱和外牵引箱结构,而MXG-350采煤机为液压牵引,只有MXG-500/3.5采煤机为内外牵引一体,现在MXG-500/3.5采煤机使用着三套采煤机。

2 MXG-500/3.5采煤机使用状态及改造工程实施方法

MXG-500/3.5采煤机在井下使用时,由于地质条件变化,时常发生采煤机底托架掰缝,致使螺丝断裂,同时导致机身重心抬起,使齿轨轮受力不均,发生采煤机齿轨轮打牙事故。针对此类情况,对采煤机的固定装置进行改造,通过改造降低了机组事故率,增强了机组本身的整体稳定性,避免了齿轨轮及驱动轮因非正常受力而破损,从而保证了采煤机在恶劣的地质条件下能够正常地工作。

2.1 采煤机大底改造工程程序

1)对底托架对节处原来两个固定稳钉进行改造,在原稳钉的位置分别加上两个直径∮140mm×230mm和∮100mm×220mm的卡环式大稳钉,使对口不能掰缝。

大稳钉图纸如下:

名称:∮140mm×230mm轴一

数量:1

材质:40Cr调质

名称:∮100mm×220mm轴二

数量:1

材质:40Cr调质

2)分别在左右牵引箱的行走轮处和煤壁侧,采用运输机联接溜槽的方式在两侧加上了两个“棒子骨”式的卡铁,将牵引箱与底托架牢固相连,使机身不能抬起。

2.2 技术要点

1)对节筋板两端加直径100mm、140mm对节稳钉各一个。稳钉采用卡槽方式固定。(大稳钉图纸如上);

2)地脚螺栓尺寸误差不大于1%,圆度、圆柱度尺寸不大于1%,保证电控箱与底托架连接紧固,不能出现错茬现象,处理各部位拐根螺丝,螺丝孔过扣;

3)底托架与牵引箱采用哑铃块连接,辅助连接装置需保证连接精度,起伏不大于3mm。哑铃压板使用M24的螺丝,压板需作出沉窝,避免井下使用刮坏,哑铃在机身上的尺寸要保证各套机组尺寸一致,并且可以互换;

4)护板螺栓孔变形处修理,不妨碍穿螺栓并防护螺栓帽;

5)各改造部位保证焊接强度,焊接深度不少于板材厚度的50%;

6)改造后外露部位采用防刮、耐磨措施。

3 MXG-500/3.5采煤机大底改造工程背景和意义

3.1 采煤机改造前后使用情况反馈

此工程共改造3套采煤机,其中已改造2套采煤机,另一套正在改造中,其改造前后采煤机使用情况如下:

MXG-500/3.5采煤机在2009年以前使用过程中,以综采工作面355为例,此工作面自2008年5月开采到2009年6月份回收,共使用了13个月。在此过程中,由于采煤机大底掰缝损坏更换齿轨轮个数为9个,驱动轮6个。而经改造过的MXG-500/3.5采煤机在2329综采工作面从开始采煤到收尾期间,都未出现采煤机底托架掰缝、打齿轨轮事故。在3171综采工作面从2010年4月开采到2010年9月期间,只发生过一次齿轨轮和驱动轮打牙事故,但经过分析其原因,并不是因采煤机大底掰缝而产生的事故。在3555综采工作面从2010年6月开采至今,也未发生齿轨轮打牙事故。综上数据显示,此次MXG-500/3.5采煤机大底改造工程是相当成功的。

3.2 预期经济效益和社会效益

1)通过MXG-500/3.5采煤机大底改造后采煤机事故率大大减小,加强了采煤机机身的整体稳定性,减少了齿轨轮及驱动轮的硬性破坏,大大减轻了操作人员和现场维护人员的劳动强度,采煤机的事故率减少近50%,每个综采工作面为矿上争取了有效的生产时间约160h,为企业创收利益将近300余万元;

2)此项工程促进了煤矿企业的科技进步,为煤矿企业的现代化建设增添了新的内容,为安全生产提供了有力保证。

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