300 MW等级机组加装低压省煤器系统节能分析

2012-06-12 09:42石岩梁秀进
综合智慧能源 2012年8期
关键词:烟温煤耗省煤器

石岩,梁秀进

(华电电力科学研究院,浙江 杭州 310030)

0 引言

目前,国内电厂技术改造过程中,通常在锅炉尾部烟道加装低压省煤器系统,以降低排烟温度、回收烟气余热。而对于低压省煤器的节能效益尚存在不少质疑,由此对低压省煤器投资决策带来困难。本文结合低压省煤器理论节能计算与现场试验测试,详细分析低压省煤器系统在300 MW等级机组应用的节能效果。

增设低压省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,在没有增加锅炉燃料量的前提下,获得的额外热量以一定的效率转变为电功。低压省煤器系统把烟气余热输入回热系统中会排挤部分抽汽,导致热力循环效率降低,同时,排挤的部分抽汽会增加凝汽器的排汽,使汽轮机真空度有所降低。但新增功量远大于排挤抽汽和汽轮机真空度微降所引起的功量损失,所以,机组经济性都是提高的[1]。

1 某电厂加装低压省煤器系统设计方案

某电厂锅炉为东方锅炉厂生产制造的DG1000/170-Ⅰ型亚临界、自然循环、汽包炉,燃用当地烟煤。锅炉的主要参数见表1,锅炉的燃料特性见表2。

低压省煤器装置的热力系统如图1所示。其进水取自#7低压加热器入口和#7低压加热器出口。经烟气加热后返回#6低压加热器出口的主凝结水管道。低压省煤器的本体安装于引风机出口的2个垂直烟道内,截面尺寸为3 665 mm×6 300 mm×5200 mm,其中一侧的安装结构如图2所示。

根据电厂运行情况,低压省煤器装置的主要设计参数见表3。

表1 锅炉主要设计参数

表2 设计及校核燃料特性

表3 低压省煤器置主要设计参数

图1 低压省煤器原理图

图2 低压省煤器现场布置图

续表

2 低压省煤器系统节能效果理论计算分析

采用等效焓降法进行热经济性分析[2]。将低压省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生1 kg新汽的能耗不变。在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高。1 kg汽轮机新汽的全部做功量称作新汽等效焓降H,所有减少抽汽所增发的功(ΔH)称作等效焓降增量,计算公式为

式中:d为机组汽耗率,kg/(kW·h);ηjd为汽轮机机电效率;β为低压省煤器流量系数;hd2为低压省煤器出口水比焓,kJ/kg;h4为除氧器进水比焓,kJ/kg;τj为所绕过的各低压加热器工质焓升,kJ/kg;η5为除氧器抽汽效率;ηj为所绕过的各低压加热器抽汽效率。

热耗率降低值Δq按下式计算

式中:q为机组热耗率,kJ/(kW·h)。发电标煤耗节省量Δbs按下式计算

式中:ηp,ηb分别为锅炉效率和管道效率。

低压省煤器系统对锅炉其他设备的影响:

(1)烟气温度降低,最终为供电煤耗的降低,对锅炉效率不产生影响。

(2)锅炉引风机、增压风机有足够压头裕量,增加受热面后不会影响引风机和锅炉的正常出力。

(3)增设低压省煤器系统后,进入脱硫塔的烟温降低20℃,脱硫塔进口烟温仍高于脱硫绝热平衡温度,故脱硫塔出口净烟气温度不变,不影响脱硫效率。

(4)增设低压省煤器系统后,排挤部分低压加热器抽汽至凝汽器。经计算,汽轮机排汽量增加12.41 t/h,影响真空度 0.04259 kPa。真空度影响对标准煤耗的折扣,已计入净节能量。

(5)低压省煤器系统回水点在#5低压加热器进口,由于回水点在除氧器之前,故对给水温度没有影响。

利用等效焓降理论计算节能量[3]:排烟温度预期降低20℃,供电标准煤耗降低1.65 g/(kW·h),年利用小时数按5 500 h统计,则年节约标煤量为2722 t。

3 改造后的节能效果试验测试分析

低压省煤器系统本体安装于引风机出口的2个垂直烟道内,管材采用螺旋鳍片管。低压省煤器运行参数见表4。

表4 低压省煤器运行参数

低压省煤器投运效益考核试验结果见表5。

表5 低压省煤器投运效益考核试验

由表5可知:燃用常用煤种在300 MW负荷工况下运行,低压省煤器甲侧烟温降低15.60℃,乙侧烟温降低16.74℃,平均下降16.17℃;甲侧阻力为511.76 Pa,乙侧阻力为 335.52 Pa,平均阻力为423.64 Pa。根据低压省煤器内工质流量为188.85 t/h、工质温度升高24.9℃、低压省煤器凝升泵的电流为44.85 A可知,投运低压省煤器,机组的实际热耗降低 26.6 kJ/(kW·h),降低供电煤耗1.033 g/(kW·h)。

4 理论计算与试验测试结果对比分析

理论计算与实测数据对比分析见表6。

表6 理论计算与实测数据对比分析

续表

燃用常用煤种在300 MW负荷工况下运行,实测结果显示:出口烟温降低数值比理论数值低4.0℃,考虑进水温度较理论值偏高2.4℃左右,则低压省煤器实际运行烟温降低幅度与理论设计偏差不大。实测烟气流阻比理论数值少178 Pa,烟气侧流阻的降低有利于减少增压风机运行耗电率。同比烟温降修正后,烟温每降低20℃,实测节能效益约为1.27 g/(kW·h)。

5 结论

对某电厂300 MW等级机组增设低压省煤器系统后,经过试验测试分析发现:

(1)300MW等级机组加装低压省煤器后,同比烟温每降低20℃,实测节能效益约为1.27g/(kW·h)。

(2)300 MW等级机组低压省煤器按烟温降低20℃进行受热面布置,实际运行中烟气侧流阻在500 Pa以内,可以控制在风机压头裕量内,不影响机组及风机正常运行。

对锅炉加装低压省煤器系统进行节能效益现场试验测试,其结果更具有真实性,客观地说明了低压省煤器系统的节能效果,从而可消除电厂人员对低压省煤器系统节能效果的质疑。

[1]黄新元,孙奉仲,史月涛.低压省煤器系统节能理论及其在火电厂的应用[J].山东电力技术,2008(2):3-6.

[2]林万超.火电厂热系统节能理论[M].西安:西安交通大学出版社,1994.

[3]林万超.火电厂热系统定量分析[M].西安:西安交通大学出版社,1985.

猜你喜欢
烟温煤耗省煤器
1000MW机组低温省煤器流场优化数值模拟
耗差法与正平衡修正法耦合分析的燃煤机组煤耗评估
基于PI数据和供电标煤耗的机组冷端优化研究
基于最小二乘法的煤耗预测在火电调峰经济性中的应用
循环流化床锅炉省煤器防磨改进
两点法确定供电煤耗-负荷特性曲线研究
锅炉省煤器分级改造技术研究
600MW超临界机组并网后喷氨快速投入方法
机组宽负荷脱硝系统正常投入方案
锅炉汽温、烟温偏低原因分析及处理