应用现代化管理方法,提高兴隆台油田开发效果

2012-12-28 13:03张继平
中国新技术新产品 2012年20期
关键词:兴隆水淹断块

张继平

(中油辽河石油勘探局大连分公司, 辽宁 大连 116600)

兴隆台油田于1971年9月投入开发,是兴隆台采油厂主力上产区块,原油产量占兴隆台采油厂原油总产量的一半。

兴隆台油田位于辽河断陷盆地西部凹陷中段东部兴隆台断裂背斜构造带北部,是受二级断层控制,被三、四级断层复杂化的背斜构造。构造轴线呈北东~西南方向,长轴16 km,短轴6.5km,闭合高度1000m,闭合面积104km2。构造总的趋势北高南低,高点位于兴212断块,向南向北阶阶下掉。油田共发育大小正断层54条,其中三级断层9条,四级断层45条。三级断层将构造分为7个断块区。四级断层将构造分割为55个断块。三级断层主要起控制沉积和油气水分布作用,使各断块区沉积厚度及油气水分布差异明显。四级断层将断块区进一步复杂,起封隔油、气聚集作用,形成独立的油气单元。断块最大含油面积为4.1km2,最小为0.14km2,平均为1.06km2。属复杂小断块油田。

到目前共投产油井321口,开井151口,日产油 1871 吨,累计采油 3221.4817×104t,采出可采储量的80.69%。

1 提高兴隆台油田开发效果的背景

兴隆台油田油藏类型为复杂断块油藏,加上河流相沉积的影响,储层发育非常复杂,且绝大多数已进入高含水、高采出程度阶段。经过长期的注水开发和多次调整,原始地质模型已经发生很大变化,剩余油分布非常复杂,挖潜的难度增大。为提高油藏最终采收率,结合油田的实际情况运用现代化管理方法,精细管理,深入研究提高油田的开发效果。

1.1 现状调查

作为开发多年的老油田,兴隆台油田已经进入开发后期,当老油田勘探开发达到成熟阶段时,如何发挥其资源潜能,并最大限度地减缓产量递减已成为油田面临的首要问题。经过30多年的注水开发,储量动用充分,油层水淹严重,零星分布的剩余油所占比例越来越高,剩余油呈高度分散状态,受技术、经济条件等方面问题的制约,主要表现为如下几个方面。

(1)井况恶化严重、地层压力整体偏低。(2)油层水淹严重,层间矛盾突出。(3)油藏及资源状况认识不清。

1.2 原因分析

综合应用现代化管理方法对制约油田高效开发因素逐一分析,查找出问题所在:

井况恶化严重、地层压力整体偏低

兴隆台油田现有停产的油水井多达229口,其中井下套坏、落物42口,大段合采高含水关井63口,因地面条件差无法作业的25口,经查实无潜力待报废102口,受资金、地面条件及技术制约恢复停产井的难度较大。

自注水开发后,兴隆台油田目前地层压力下降到原始地层压力的75%左右。而依靠占油井开井数1/5的水井增加注水量来保持地层压力的做法又导致单井负担加重而套管变形、错断,较低的地层压力和恶化的井况严重影响油田开发工作的进行和深入。

油层水淹严重,水淹程度不均,层间矛盾突出

兴隆台油田1991年开始综合含水已达90%以上,油层水淹严重,由于油层非均质性严重,造成水淹不均匀。平面上有些井已极高含水,有些井含水还较低。纵向上吸水剖面严重不均,中高渗透层段水淹严重,低渗透层段吸水少或不吸水:从近几年打的调整井、侧钻井资料也证实了这一点。

油藏及资源状况认识不清

油田开发以来,油藏描述工作相对滞后,经过多年开发,油藏认识有限,需对油藏重新描述,有些区块认识只停留在零星、简单的探讨,还有很多未认识到的潜力存在。

2 提高兴隆台油田开发效果的几点做法

针对老区开发状况日趋复杂的实际情况,以"提高开发效果"为目标,结合当前油田开发形势及潜力,确定出如下做法:

筛选出无潜力井,报废、封井;低压低产井,关井,强化对正常生产井的管理

兴隆台老区生产井共270口,其中开井113口。此次申请报废油井共11口,4口井有潜力暂缓实施,17口油井封井。

对于低产井,采取间开。无潜力井,采取封井措施。不但节省了能源,提高了油井的利用率,而且节省人力。

动态监测,优化方案,做好措施储备

现代化管理小组进行了先期分析、研究工作,针对不同减产的油井,分析原因,确定影响减产的主要因素后,摸索出了一套有效的治理方法,结合区块生产实际,从单井资料分析入手,逐步转向井组分析、区块分析、油田分析,分类优选并制定相应的措施对策。

加强油水井动态监测,为措施的有效实施提供准确依据。

根据断块开发阶段的要求,为了提高断块储量动用程度和开发水平,按照油田公司"油藏动态监测管理条例",结合"双高"期的油藏特点,科学编制动态监测方案,强化动态监测资料的录取,为地质研究和开发措施的提出提供科学依据。

受成本控制2011年兴隆台总体措施工作量很小,由于油田处于双高开发阶段,油层水淹严重,剩余油分布认识难度大,措施挖潜难度大,加强了动态监测资料的录取工作,加大了饱和度测井的力度,共实施饱和度测井10井次,为今后的措施挖潜提供有利依据。加强注水管理,紧密结合生产动态,及时调整注水

目前兴隆台油田水驱控制储量6749×104t,水驱动用储量4934×104t。水驱储量控制程度82.4%,水驱储量动用程度73.1%。

完善分层注水技术,改善油层动用状况。

由于断块内各小层之间存在物性差异,导致断块内层间矛盾较严重。根据注水井吸水不均,造成周围油井单层产生突进,油井水淹严重,所以实施细分注水是解决单层突进的措施之一,也是控制综合含水上升的措施手段。

动态调配水

注水井的动态调配在缓解油井含水上升方面取得了较好的效果,2011年我们根据油井动液面、含水变化及注水吸水剖面的测试资料,及时开展动态调配工作,旬分析、月总结,动态调配水18井次,有效的控制油井含水上升速度,努力缓解油井产量递减。另外由于限产打井等因素影响,与去年注水同期相比减少注水38×104m3。

重新落区块构造,对老区块有新认识

3 老油田稳产创新发展取得的效益

在老区稳产的基础上,注水共减少无效注水38×104m3,按目前注水成本7.4元/方计算,节约成本:

E=7.4×38×104=281.2×104 元

4 推广应用前景

应用现化代化管理方法,通过强化注水管理,减缓了油田递减趋势,取得了明显的经济效益。这为兴隆台油田以及类似区块的油田今后稳产提供了宝贵经验。

[1]周健临.管理学教程[M].上海:上海财经大学出版社,2002.

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