步进梁加热炉蓄热式烧嘴改造

2014-04-08 11:42李磊
山东冶金 2014年4期
关键词:炉墙钢壳中厚板

李磊

(山钢股份济南分公司中厚板厂,山东济南 250101)

经验交流

步进梁加热炉蓄热式烧嘴改造

李磊

(山钢股份济南分公司中厚板厂,山东济南 250101)

济钢中厚板厂针对3号加热炉蓄热式烧嘴由于煤气泄漏、冒火、结构不合理等原因导致的加热能力降低、板坯加热效果差问题,通过改变烧嘴的结构和布置方式,并加强烧嘴与炉墙结合部位的密封,杜绝了烧嘴四周冒火现象,提高了加热质量。

加热炉;蓄热式烧嘴;优化改造

1 前言

济钢中厚板厂3号加热炉建成于2003年3月,

是国内较早应用蓄热式燃烧技术的大型步进梁式板坯加热炉之一。加热炉炉膛内宽7.5 m,加热炉有效长度39.7 m,分成4段加热。加热炉设计加热能力240 t/h(热坯),160 t/h(冷坯),采用空煤气双预热的蓄热式燃烧技术,燃料为高炉、焦炉、转炉混合煤气。该加热炉的空煤气烧嘴采用上下组合的方式,

烧嘴自然叠加,在使用过程中逐渐暴露出3个方面的问题:一是空煤气烧嘴之间及烧嘴四周成为煤气泄漏的主要部位,由于烧嘴四周冒火,被迫关闭或是关小一部分烧嘴,制约了炉子加热能力的正常发挥,

对生产造成一定影响;二是由于烧嘴结构原因,在烧嘴喷口区域易形成局部高温,造成钢坯表面氧化加剧,出炉钢坯经过除鳞箱时氧化铁皮除不干净,继而导致钢板因麻点缺陷改判,影响钢板表面质量;三是空、煤气烧嘴为一上一下布置,空煤气混合不匀,影响煤气的燃烧效率,检测排烟气体,其CO含量达到10.6%。

2 烧嘴存在问题分析

经过检修及现场观察分析,得知烧嘴出现问题是由以下原因造成的:

1)空气烧嘴和煤气烧嘴是上下叠放,之间没有密封措施,当烧嘴高温端壳体与烧嘴钢壳之间出现裂缝时,导致空煤气烧嘴蓄热室串联,空煤气混合后直接在烧嘴内部燃烧,火焰从裂缝处冒出。

2)由于烧嘴四周与炉墙立柱之间的距离太小,导致烧嘴钢壳与炉皮钢板没有满焊,留有缝隙。

3)烧嘴高温端壳体(重新浇注)与原有的低温端壳体或烧嘴钢壳内衬之间产生裂缝,煤气沿烧嘴钢壳与炉皮钢板缝隙窜出,遇到外界空气着火。

4)烧嘴钢壳所使用的钢板偏薄,边角处容易出现裂缝。

5)烧嘴钢壳内衬所使用的耐火材料材质等级较低,不适应现场情况的需要,容易出现裂缝。

6)在整体浇注烧嘴高温端壳体和炉墙的时候,没有合理设置膨胀缝,导致炉墙在烧嘴附近出现裂缝,使空气和煤气有提前混合的可能。

7)烧嘴前火焰灼亮,直接灼烧钢坯表面,坯料加热不均匀,容易造成局部温度过高或过低,造成一次除鳞效果较差。

3 改造方案

1)改变空煤气烧嘴的布置方式,由上下组合式改为左右组合式,从而减少空煤气烧嘴串气及煤气泄漏的可能性,并能降低火焰强度,避免在烧嘴喷口区域形成局部高温,消除钢坯表面氧化加剧及除鳞困难现象。

2)改变烧嘴结构。考虑到3号加热炉炉墙立柱的尺寸和为了使2、3号加热炉烧嘴挡板砖能够通用,重新设计了烧嘴的组成结构和外形图(如图1所示)。烧嘴砖与烧嘴壳体内衬整体成型浇注,提前预制,采用高等级材质的浇注料;钢壳厚度由6mm增加到12mm,钢壳内衬采用“重质浇注料+高纯型纤维毯”的复合结构;高低温侧挡板砖均采用耐火材料制作,有一定的蓄热作用;装球孔设在蓄热式顶部中央,并且增加了装球孔容量和挡板顶部盲区,从而防止蓄热球在烧嘴内部温度升高后下沉,导致介质流通短路;为了保证空煤气在炉内能够充分混合和燃烧,空气、煤气烧嘴喷口呈45°夹角向外侧倾斜。

3)烧嘴壳体与炉墙之间的密封。烧嘴钢壳伸进炉皮钢板100mm,在烧嘴钢壳四周焊上不锈钢锚固钩,烧嘴周围100mm内炉墙不设保温层,使烧嘴壳体炉墙耐火材料之间结合紧密,烧嘴壳体内外侧与炉皮钢板满焊,解决了煤气泄漏导致的漏火问题。

TG307

B

1004-4620(2014)04-0074-01

2014-04-08

李磊,男,1981年生,2004年毕业于西安建筑科技大学金属材料工程专业。现为济钢中厚板厂3500工序机动科助理工程师,从事热能工程、加热炉维护工作。

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