解析转炉全封闭智能炼钢技术的开发和应用

2014-05-30 10:48张德合
企业技术开发·中旬刊 2014年9期
关键词:自动化控制

张德合

摘 要:随着对转炉炼钢技术要求的提高,全封闭智能炼钢技术的作用日益突出。文章首先结合实例阐述了智能化炼钢技术的工艺流程,然后就其研发中的不足进行了分析,并提出了相应的解决措施。

关键词:转炉炼钢;全封闭智能化炼钢技术;自动化控制

中图分类号:TF713 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)26-0001-02

随着工业的发展,钢铁需求量骤增,转炉炼钢技术凭借成本低、产量高、速度快的优势受到高度重视。为满足新形势的要求,需进一步加强科技炼钢,不断引进新设备和新技术。人工炼钢效率较低,且容易出现质量问题,从当前的生产力来看,需实现自动化、大规模生产。计算机的应用推动了智能化技术的进步,使得转炉炼钢科技含量更高,是当前研究的重点,也是未来的必然趋势。

1 实例分析

某炼钢厂建于2003年,占地面积37.5万m2,生产的钢材主要有管线钢、普碳钢、大型H型钢、冷轧用钢。经过两年的发展,在2005年添了4台120 t的氧气顶底复吹转炉,2台150 t的钢包精炼炉,2台板坯连铸机,以及宽厚板连铸机1台。年生产量增至4.6×106 t,厂规模也有所扩大,为其带来了更多经济效益。自2006年起,当地炼钢厂数量逐渐增多,整个钢铁市场竞争加剧,为进一步提高生产效率,必须研发新工艺和新技术,智能化炼钢被高层领导重视。2008年,该厂从国外引进先进的转炉副枪技术,同时组织技术人员成立科研小组,专攻转炉全封闭智能炼钢技术的研究。次年取得佳绩,并在1号转炉试验成功。随后其他3台转炉也相继实现了智能化生产。近些年来,该厂对智能化生产技术进行了多次改动,日益成熟,为企业的长期发展提供了技术保障。

2 转炉全封闭智能炼钢技术

该技术以计算机技术为基础,实现了智能化生产。通过副枪测量手段,结合相应的静态、动态模型,对钢铁冶炼过程进行全智能化的控制。依靠计算机系统,可改善人工控制中的很多不足,使得冶炼时间把握更准,对细节也非常重视,有利于提高生产效率和质量。转炉炼钢的主要原料包括废钢、铁水、铁合金等,采用该技术,转炉操作室接收调度指令后,会自动向废钢、铁水系统发出对应的要求;原料系统根据生产需要合理地进行配比,同时,计算机操作系统自动采集各种原料的信息并加以整理。在吹炼时会自动判断、控制,在吹炼终点,指挥副枪自动测试,确保出钢。在化验室完成钢水样的化验后,根据其结果计算铁合金;最终收集全部数据,处理核对后生成报表。

该工艺的操作流程大致如下:制定生产计划、采集原料信息→SDM模型进行计算→自动生产冶炼氧步及加料料单,同时合理控制相关设备运行→正确选择计算机方式,点击炉次冶炼开始按钮→TSC冶炼过程中保持实时测量→获取钢水的构成成分、温度及碳含量等信息→利用SDM模型再次进行计算,与设计值相比,生成新的氧步及加料单→氧枪、散状材料系统负责新料单的执行→TSO终点测量得到钢水温度以及氧含量→冶炼完成→放钢→运行钢包底吹系统。

3 智能炼钢技术在研发中存在的不足

该厂在过去炼钢时多以经验为主,操作流程以及各项工艺数据主要来自于技术部门,但更新缓慢。以至于和实际稍有不符,工作人员专业技能有差异,操作水平参差不齐,导致炼钢质量波动较大,稳定性差。其不足之处可归为以下几点:

①原材料条件较差,该厂在最初生产时,对所需材料管理不当,放置时在分类上显得不合理。铁水的温度变化大,且构成不纯,含渣量较高;废钢只有总体重量;材料投炉时准确率低。生产设备陈旧,如氧枪的编码器精准度低、散装料称量系统效率不高、钢包底吹效果较差等,难以满足越来越高的生产要求。

②自动化技术缺乏先进性,一级设备操作系统只能执行一级指令。操作系统经常出现故障,阻碍了生产正常进行;系统不具备自动选择冶炼方案的功能;一旦加料方案制定,在执行过程中很难进行实施调整。

③数据采集系统缺陷,数据采集非常关键,但由于缺乏系统性,常出现信息遗漏的情况;钢包信息和化验数据不能进入到二级系统;缺少先进的数据监测手段。由于分析手段单一陈旧,很多化验分享自工作都只依赖一台光谱仪,所得结果与实际的偏差较大,基础数据反馈不够全面也不利于智能化生产。

④缺少对该技术工艺的完整研究,出现了许多问题。如钢种数量较多,没有统一的操作模式;钢包底吹参数不固定且模式太过单一;部分环节的工艺较为落后,不能满足冶炼操作的新要求。

⑤没有专门的系统监视炉口火焰,全封闭智能化炼钢技术是对自动化炼钢的改进。工作人员在生产中需要判断炉况时,常通过操作室的透明玻璃完成,包括加料工作也是在操作室完成。

4 提高转炉全封闭智能炼钢技术水平的有效措施

4.1 稳定原材料,提高设备性能

首先,依据一定的标准对废钢作精确分类,在原料现场将废钢分成了重型废钢、轻型废钢、渣钢和铁块4类,并依次制定了相应的工艺标准。其次,按照相关工艺,利用行车电子秤吸附废钢时,准去地称其质量;改善铁水条件,对铁水的各项特征加以稳定,并减少含渣量。针对铁水温度偏差较大的情况,采取有效措施加以平衡。为取得更好的扒渣效果,除了对扒渣设备加以改进,还有必要掺加高质聚渣剂,最终确保各项特征均与冶炼要求相符。在往炉中投放渣料时,须确保渣料质量达标,利用筛分设备检查渣料的粉面率,将其控制在5%以内。此外,还应提高转炉装准率。

在生产设备方面,需对设备不断改进升级。如散装料称量系统的工作效率及精确度均应有所提升,将给料斗的角度差控制在允许范围内,实现多批次、小批量的快速生产。同时,还应完成对氧枪编码器的改进,提升其控制精度。

4.2 提高设备自动化控制能力

先建立一级和二级系统的网络联系,并实现二级指令对一级设备操作进行操控。实现通信与各上位机时间同步,通过编制时间同步软件实现生产管理网、副枪二级网络与一级控制网络中上位机时间同步,然后合理设置各项参数,实现一级、二级和三级网络的时钟同步。此外,还要改进操作方案设置。

4.3 对数据采集系统加以改进完善

首先要完善基础数据采集系统。自动采集铁水行车称重量,将现有行车不作变动,增加无线发射与接收设备,通过信号转换器将铁水重量数据采集到副枪二级系统。增设铁水温度发射装置,在测完铁水温度后,可通过该装置录入包号、温度数值并自动跟随铁水重量进入天二级相应的炉号中。其次,需建立起三级数据传输网络。在调度室建立调度指令与二级操作系统的通信联系,编制链接程序。

4.4 深入研究转炉操作工艺

对两种不同装入制度下的操作工艺加以研究对比,同时加大操作工艺参数的研究力度,根据不同类型的钢种,选择适应的冶炼效果。

4.5 增设上炉口火焰监视设备

增设视频设备,并在镜头上安装钢用滤光镜片,将炉口火焰、冶炼情况视频信息传输至操作台计算机。操作人员可直接观察炉口动态,并作出及时判断。在操作平台增加摇炉室,安装转炉体控制操作系统,并实现室内操作台、炉后放钢室和本地的三层交换。

5 结 语

该炼钢厂在采用转炉全封闭智能炼钢技术后,各项经济技术指标都有了明显的改善,不但生产效率提升、成本有所降低,而且钢水质量得到改善,金属收得率较高。此外,该技术节约了人工劳动量,污染较轻,不会对环境造成太大的伤害,值得推广应用。

参考文献:

[1] 吕铭,李洪建,孟宪俭,等.转炉全封闭智能炼钢技术的开发与应用[A].第七届中国钢铁年会[C].2009.

[2] 戴超军.浅析转炉自动炼钢技术应用和发展[J].河南科技,2013,(11).

[3] 游建雄.炼钢技术的研究及其发展前景[J].民营科技,2013,(5).

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