S型分油机转速降低原因分析及其对策探讨

2014-06-16 05:01肖海瑞
科技创新导报 2014年4期
关键词:对策探讨维护管理

肖海瑞

摘 要:该文重点对S型分油机转速降低原因进行了归纳总结并提出了相应对策,探讨了故障形成的机理,总结了维护保养需要注意的问题,为管理人员及时排除故障提供了相关解决依据,对分油机类似问题有借鉴意义。

关键词:分油机 原因分析 对策探讨 维护管理

中图分类号:U664 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(a)-0071-02

分油机作为船舶必不可少的设备,依靠强大的离心作用为船舶设备提供洁净的燃油和滑油,以保证设备运行状态良好。由于船舶航渡期间,分油机需持续长时间高速运行,经常会遇到故障问题,其中转速逐渐降低致使分油机停机就是典型故障之一,该故障具有原因头绪多、定位分析难、排除操作要求高的特点,给管理人员带来了巨大的挑战。另外若不能及时妥善处理,一方面会造成分油机内部结构损坏,分油机频繁停机无法正常使用,影响船舶设备的良好工作;另一方面不能及时定位故障,势必会牵扯管理人员的大量精力。所以,有必要对分油机转速降低的机理展开分析和对策研究,为船舶管理人员提供相关检修依据。

1 S型分油机基本结构和原理

1.1 基本结构

S型分油机由分离部分和驱动部分组成。分离筒经电动马达、传动带、套在马达轴上的传动带榖和离心式离合器组成的传动装置驱动。分离液在筒体中被分离净化,分离筒安装在垂直的轴和高速运转的转子上部,分离筒包含有泄放机构,定时排渣。一个速度传感器和失衡传感器是监控分油机分离功能的部件。

1.2 工作原理

在混有水和杂质的油中,机械杂质的密度最大,油的密度最小,水的密度介于二者之间。S型分油机就是通过提供强大的离心力使油质净化,其工作原理是:让需净化的燃油进入分油机中作高速旋转,密度较大的水滴和机械杂质所受的离心力最大,被甩向外周,水被引出,杂质则通过定期清除的方式进行排渣;密度最小的油所受的离心力也最小,便向里流动,从靠近转轴的出口流出,油质从而得到净化。

(1)首先按照程序正常起动分油机,待分油机达到额定转速11700 r/min后,水阀(16)打开(如图2-1示),密封和补偿水进口(P2)进水,密封水经配水盘进入滑动底盘下部的密封水腔(Y2)。由于此时在弹簧(O)的作用下,滑动圈将泄水阀(X)关闭,密封水形成密封状态。在分离筒高速运转的情况下,滑动底盘下方的压力大于上方的压力,从而使滑动底盘紧压在分离筒上,使其保持密封,进行分油作业。

(2)分离筒密封后,便开启进水口(10)进水封水,一般水封水都有严格的进水量,有系统已经调好。待分离筒水封好后,便可进行正常的分油作业。若在分油过程中,密封水有少量泄漏,水阀(16)便打开,从密封和补偿水进口(P2)进水进行补偿。

(3)当要排渣时,进油口(1)停止供油,进水口(10)进置换水,进行分离筒内部冲洗和赶油,以便排渣和减少排渣时油的损失。然后水阀(15)打开,开启工作水进口(P1)进水,经配水盘进入开启水腔(Y1),直至滑动圈上部开启水压力大于下部弹簧的(O)弹力。此时滑动圈向下移动,打开泄水阀(X),使滑动底盘下部密封水腔的密封水泄出。滑动底盘此时在其上部的压力作用下迅速下落,打开排渣口排渣。

(4)排渣完后,若要继续分油作业,可重复上述动作(1)和(2);若需停机,便可直接停机(图1)。

2 S型分油机转速降低的原因及其对策探讨

分油机的基本结构和工作过程表明影响分油机转速的原因较多,比如传动零件损坏影响力矩间的传递、泄放底盘不能正常开闭离心阻力增大、传感器故障影响信号的采集等等。一般来说,造成S型分油机转速降低的原因主要包括电器故障、传动机构故障和分离筒故障三个方面,针对每一类故障,操作人员需能正确分析原因,熟练掌握应对措施,确保故障及时消除。

2.1 电器故障方面

S型分油机分离速度高达11700 rmp,在正常运转时,需要提供稳定的交流电源(电压220 V,频率50 Hz),变频的电源会减少分油机控制元件的寿命。另外,合适的分离速度是分油机正常工作分油的必要条件,S型分油机速度信号的采集来自于速度传感器,用来实时监控显示分油机的速度。无论是速度传感器接触不良还是老化损坏,都有可能造成分油机速度的波动异常。另外,分油机所使用的控制单元是EPC-50,控制系统异常,也会直接影响分油机转速的采集。

为减少电器方面的故障,一方面要避免电网的波动,尽量避免频繁启停分油机,以减少对控制元器件的冲击,另一方面由于高速运动产生机体振动,作为管理者要定期检查速度传感器,是否存在松动、接触不良现象,若是速度出现极端异常,问题极有可能来自传感器,需调整传感器距离(73±1 mm)或换新。

2.2 传动机构故障

分油机的传动装置主要包括:马达、传动带、传动带榖和离合器等。传动装置是分油机的动力之源,它通过皮带传动把马达的动能传递给分离筒。传动装置故障属于机械类故障,一般在以下几个方面容易出现问题:一是电机故障,长期超负荷运作致使马达烧坏,无法满足载荷量;二是电动机摩擦片打滑,50 Hz的摩擦片为5块,60 Hz的摩擦片为3块,倘若有一块损坏,其余的都需要换新;三是轴承磨损损坏,立轴安装不到位,径摆过大,会加速轴承磨损;四是传动皮带老化,出现打滑现象,值得注意的是S型分油机有两种传动皮带分别是50 Hz皮带和60 Hz皮带,两者不可混用。

对于传动机构故障,管理人员可以通过检修电机,对摩擦片、轴承、皮带予以更换,注意在更换皮带时,皮带上切忌加入润滑油;安装时必须严格工艺要求,校正皮带的位置使带的中心位于轴轮中间,另外,垂直传动轴的最大许可径摆不可超过0.04 mm,否则高速运转将造成机体内部件的损坏。由于对皮带更换时需解体分油机,工作量相对较大,检修人员最好能准确定位后再对其拆检。

2.3 分离筒故障

分离筒是分油机的核心部件,设计精妙、结构复杂、工艺要求高,其中巧妙利用了密封水和置换水配合完成了整个分油过程。分油机通过分离筒的高速旋转使燃滑油净化。分离筒故障造成分油机速度降低停机的原因有:一是分油机分离筒未正常开启;二是分离片未正确装配,最上层的分离片与其余的结构有所不同不可混装,锁紧环安装不到位,致使旋转摩擦阻力增大;三是水阀SV16流量孔堵塞或者与SV15、SV10流量孔混用,不能提供足够的水量,使滑动底盘正常开启关闭,排渣口跑油,影响分离速度;四是滑动圈喷嘴堵塞,密封水水压不足,无法正常关闭泄放盘。

简单地说,分离筒故障一方面来自安装不到位,另一方面来自水路方面。作为检修人员必须严格程序,按照提供的扭矩和步骤保证分离筒部件安装到位,其中工作滑块、工作水环上的螺栓所需力矩为30 Nm,盖形螺帽所用力矩为50 Nm,螺母为200 Nm,用40 Nm的力矩安装锁紧环确保导向销插入正确位置,用不大于50 Nm的力矩对分离盘组进行检查;每次拆检分油机都要及时更换分离筒内部的密封套件等等。另外,装复前要对喷嘴、工作水环、分离筒、泄放盘中的水垢和污渍彻底清洁,保持水路畅通,切忌用钢丝刷磨损零件。

3 维护管理建议

减少分油机出现转速低停机的现象,需要管理人员尤其做到以下几点:

(1)保证电网稳定,避免频繁起停分油机,按照要求为分油机提供相应赫兹的电流。

(2)确保分油机水油气的供应正常,满足分油机工作需要。气压稳定在5~7 bar,水压1.0 bar,油压1.4~3 bar。

(3)确保水源质量,尽可能使用高质量的设备工作用水。分油机对水质要求较高,高硬度的水容易造成分油机内部结垢,堵塞通道,影响水压,致使分油机转速降低无法正常工作,可以选择使用板式蒸馏造水机产出的。

(4)经常检查分油机振动情况,倾听声音运行是否良好。定期检查皮带、摩擦片等磨损情况,传感器有无松动。

(5)提供必须的备件备品。每次拆检分油机需更换密封套件,要保证充足的备件供应。

参考文献

[1] 费千.船舶辅机[M].大连海事大学出版社,1998.endprint

摘 要:该文重点对S型分油机转速降低原因进行了归纳总结并提出了相应对策,探讨了故障形成的机理,总结了维护保养需要注意的问题,为管理人员及时排除故障提供了相关解决依据,对分油机类似问题有借鉴意义。

关键词:分油机 原因分析 对策探讨 维护管理

中图分类号:U664 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(a)-0071-02

分油机作为船舶必不可少的设备,依靠强大的离心作用为船舶设备提供洁净的燃油和滑油,以保证设备运行状态良好。由于船舶航渡期间,分油机需持续长时间高速运行,经常会遇到故障问题,其中转速逐渐降低致使分油机停机就是典型故障之一,该故障具有原因头绪多、定位分析难、排除操作要求高的特点,给管理人员带来了巨大的挑战。另外若不能及时妥善处理,一方面会造成分油机内部结构损坏,分油机频繁停机无法正常使用,影响船舶设备的良好工作;另一方面不能及时定位故障,势必会牵扯管理人员的大量精力。所以,有必要对分油机转速降低的机理展开分析和对策研究,为船舶管理人员提供相关检修依据。

1 S型分油机基本结构和原理

1.1 基本结构

S型分油机由分离部分和驱动部分组成。分离筒经电动马达、传动带、套在马达轴上的传动带榖和离心式离合器组成的传动装置驱动。分离液在筒体中被分离净化,分离筒安装在垂直的轴和高速运转的转子上部,分离筒包含有泄放机构,定时排渣。一个速度传感器和失衡传感器是监控分油机分离功能的部件。

1.2 工作原理

在混有水和杂质的油中,机械杂质的密度最大,油的密度最小,水的密度介于二者之间。S型分油机就是通过提供强大的离心力使油质净化,其工作原理是:让需净化的燃油进入分油机中作高速旋转,密度较大的水滴和机械杂质所受的离心力最大,被甩向外周,水被引出,杂质则通过定期清除的方式进行排渣;密度最小的油所受的离心力也最小,便向里流动,从靠近转轴的出口流出,油质从而得到净化。

(1)首先按照程序正常起动分油机,待分油机达到额定转速11700 r/min后,水阀(16)打开(如图2-1示),密封和补偿水进口(P2)进水,密封水经配水盘进入滑动底盘下部的密封水腔(Y2)。由于此时在弹簧(O)的作用下,滑动圈将泄水阀(X)关闭,密封水形成密封状态。在分离筒高速运转的情况下,滑动底盘下方的压力大于上方的压力,从而使滑动底盘紧压在分离筒上,使其保持密封,进行分油作业。

(2)分离筒密封后,便开启进水口(10)进水封水,一般水封水都有严格的进水量,有系统已经调好。待分离筒水封好后,便可进行正常的分油作业。若在分油过程中,密封水有少量泄漏,水阀(16)便打开,从密封和补偿水进口(P2)进水进行补偿。

(3)当要排渣时,进油口(1)停止供油,进水口(10)进置换水,进行分离筒内部冲洗和赶油,以便排渣和减少排渣时油的损失。然后水阀(15)打开,开启工作水进口(P1)进水,经配水盘进入开启水腔(Y1),直至滑动圈上部开启水压力大于下部弹簧的(O)弹力。此时滑动圈向下移动,打开泄水阀(X),使滑动底盘下部密封水腔的密封水泄出。滑动底盘此时在其上部的压力作用下迅速下落,打开排渣口排渣。

(4)排渣完后,若要继续分油作业,可重复上述动作(1)和(2);若需停机,便可直接停机(图1)。

2 S型分油机转速降低的原因及其对策探讨

分油机的基本结构和工作过程表明影响分油机转速的原因较多,比如传动零件损坏影响力矩间的传递、泄放底盘不能正常开闭离心阻力增大、传感器故障影响信号的采集等等。一般来说,造成S型分油机转速降低的原因主要包括电器故障、传动机构故障和分离筒故障三个方面,针对每一类故障,操作人员需能正确分析原因,熟练掌握应对措施,确保故障及时消除。

2.1 电器故障方面

S型分油机分离速度高达11700 rmp,在正常运转时,需要提供稳定的交流电源(电压220 V,频率50 Hz),变频的电源会减少分油机控制元件的寿命。另外,合适的分离速度是分油机正常工作分油的必要条件,S型分油机速度信号的采集来自于速度传感器,用来实时监控显示分油机的速度。无论是速度传感器接触不良还是老化损坏,都有可能造成分油机速度的波动异常。另外,分油机所使用的控制单元是EPC-50,控制系统异常,也会直接影响分油机转速的采集。

为减少电器方面的故障,一方面要避免电网的波动,尽量避免频繁启停分油机,以减少对控制元器件的冲击,另一方面由于高速运动产生机体振动,作为管理者要定期检查速度传感器,是否存在松动、接触不良现象,若是速度出现极端异常,问题极有可能来自传感器,需调整传感器距离(73±1 mm)或换新。

2.2 传动机构故障

分油机的传动装置主要包括:马达、传动带、传动带榖和离合器等。传动装置是分油机的动力之源,它通过皮带传动把马达的动能传递给分离筒。传动装置故障属于机械类故障,一般在以下几个方面容易出现问题:一是电机故障,长期超负荷运作致使马达烧坏,无法满足载荷量;二是电动机摩擦片打滑,50 Hz的摩擦片为5块,60 Hz的摩擦片为3块,倘若有一块损坏,其余的都需要换新;三是轴承磨损损坏,立轴安装不到位,径摆过大,会加速轴承磨损;四是传动皮带老化,出现打滑现象,值得注意的是S型分油机有两种传动皮带分别是50 Hz皮带和60 Hz皮带,两者不可混用。

对于传动机构故障,管理人员可以通过检修电机,对摩擦片、轴承、皮带予以更换,注意在更换皮带时,皮带上切忌加入润滑油;安装时必须严格工艺要求,校正皮带的位置使带的中心位于轴轮中间,另外,垂直传动轴的最大许可径摆不可超过0.04 mm,否则高速运转将造成机体内部件的损坏。由于对皮带更换时需解体分油机,工作量相对较大,检修人员最好能准确定位后再对其拆检。

2.3 分离筒故障

分离筒是分油机的核心部件,设计精妙、结构复杂、工艺要求高,其中巧妙利用了密封水和置换水配合完成了整个分油过程。分油机通过分离筒的高速旋转使燃滑油净化。分离筒故障造成分油机速度降低停机的原因有:一是分油机分离筒未正常开启;二是分离片未正确装配,最上层的分离片与其余的结构有所不同不可混装,锁紧环安装不到位,致使旋转摩擦阻力增大;三是水阀SV16流量孔堵塞或者与SV15、SV10流量孔混用,不能提供足够的水量,使滑动底盘正常开启关闭,排渣口跑油,影响分离速度;四是滑动圈喷嘴堵塞,密封水水压不足,无法正常关闭泄放盘。

简单地说,分离筒故障一方面来自安装不到位,另一方面来自水路方面。作为检修人员必须严格程序,按照提供的扭矩和步骤保证分离筒部件安装到位,其中工作滑块、工作水环上的螺栓所需力矩为30 Nm,盖形螺帽所用力矩为50 Nm,螺母为200 Nm,用40 Nm的力矩安装锁紧环确保导向销插入正确位置,用不大于50 Nm的力矩对分离盘组进行检查;每次拆检分油机都要及时更换分离筒内部的密封套件等等。另外,装复前要对喷嘴、工作水环、分离筒、泄放盘中的水垢和污渍彻底清洁,保持水路畅通,切忌用钢丝刷磨损零件。

3 维护管理建议

减少分油机出现转速低停机的现象,需要管理人员尤其做到以下几点:

(1)保证电网稳定,避免频繁起停分油机,按照要求为分油机提供相应赫兹的电流。

(2)确保分油机水油气的供应正常,满足分油机工作需要。气压稳定在5~7 bar,水压1.0 bar,油压1.4~3 bar。

(3)确保水源质量,尽可能使用高质量的设备工作用水。分油机对水质要求较高,高硬度的水容易造成分油机内部结垢,堵塞通道,影响水压,致使分油机转速降低无法正常工作,可以选择使用板式蒸馏造水机产出的。

(4)经常检查分油机振动情况,倾听声音运行是否良好。定期检查皮带、摩擦片等磨损情况,传感器有无松动。

(5)提供必须的备件备品。每次拆检分油机需更换密封套件,要保证充足的备件供应。

参考文献

[1] 费千.船舶辅机[M].大连海事大学出版社,1998.endprint

摘 要:该文重点对S型分油机转速降低原因进行了归纳总结并提出了相应对策,探讨了故障形成的机理,总结了维护保养需要注意的问题,为管理人员及时排除故障提供了相关解决依据,对分油机类似问题有借鉴意义。

关键词:分油机 原因分析 对策探讨 维护管理

中图分类号:U664 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(a)-0071-02

分油机作为船舶必不可少的设备,依靠强大的离心作用为船舶设备提供洁净的燃油和滑油,以保证设备运行状态良好。由于船舶航渡期间,分油机需持续长时间高速运行,经常会遇到故障问题,其中转速逐渐降低致使分油机停机就是典型故障之一,该故障具有原因头绪多、定位分析难、排除操作要求高的特点,给管理人员带来了巨大的挑战。另外若不能及时妥善处理,一方面会造成分油机内部结构损坏,分油机频繁停机无法正常使用,影响船舶设备的良好工作;另一方面不能及时定位故障,势必会牵扯管理人员的大量精力。所以,有必要对分油机转速降低的机理展开分析和对策研究,为船舶管理人员提供相关检修依据。

1 S型分油机基本结构和原理

1.1 基本结构

S型分油机由分离部分和驱动部分组成。分离筒经电动马达、传动带、套在马达轴上的传动带榖和离心式离合器组成的传动装置驱动。分离液在筒体中被分离净化,分离筒安装在垂直的轴和高速运转的转子上部,分离筒包含有泄放机构,定时排渣。一个速度传感器和失衡传感器是监控分油机分离功能的部件。

1.2 工作原理

在混有水和杂质的油中,机械杂质的密度最大,油的密度最小,水的密度介于二者之间。S型分油机就是通过提供强大的离心力使油质净化,其工作原理是:让需净化的燃油进入分油机中作高速旋转,密度较大的水滴和机械杂质所受的离心力最大,被甩向外周,水被引出,杂质则通过定期清除的方式进行排渣;密度最小的油所受的离心力也最小,便向里流动,从靠近转轴的出口流出,油质从而得到净化。

(1)首先按照程序正常起动分油机,待分油机达到额定转速11700 r/min后,水阀(16)打开(如图2-1示),密封和补偿水进口(P2)进水,密封水经配水盘进入滑动底盘下部的密封水腔(Y2)。由于此时在弹簧(O)的作用下,滑动圈将泄水阀(X)关闭,密封水形成密封状态。在分离筒高速运转的情况下,滑动底盘下方的压力大于上方的压力,从而使滑动底盘紧压在分离筒上,使其保持密封,进行分油作业。

(2)分离筒密封后,便开启进水口(10)进水封水,一般水封水都有严格的进水量,有系统已经调好。待分离筒水封好后,便可进行正常的分油作业。若在分油过程中,密封水有少量泄漏,水阀(16)便打开,从密封和补偿水进口(P2)进水进行补偿。

(3)当要排渣时,进油口(1)停止供油,进水口(10)进置换水,进行分离筒内部冲洗和赶油,以便排渣和减少排渣时油的损失。然后水阀(15)打开,开启工作水进口(P1)进水,经配水盘进入开启水腔(Y1),直至滑动圈上部开启水压力大于下部弹簧的(O)弹力。此时滑动圈向下移动,打开泄水阀(X),使滑动底盘下部密封水腔的密封水泄出。滑动底盘此时在其上部的压力作用下迅速下落,打开排渣口排渣。

(4)排渣完后,若要继续分油作业,可重复上述动作(1)和(2);若需停机,便可直接停机(图1)。

2 S型分油机转速降低的原因及其对策探讨

分油机的基本结构和工作过程表明影响分油机转速的原因较多,比如传动零件损坏影响力矩间的传递、泄放底盘不能正常开闭离心阻力增大、传感器故障影响信号的采集等等。一般来说,造成S型分油机转速降低的原因主要包括电器故障、传动机构故障和分离筒故障三个方面,针对每一类故障,操作人员需能正确分析原因,熟练掌握应对措施,确保故障及时消除。

2.1 电器故障方面

S型分油机分离速度高达11700 rmp,在正常运转时,需要提供稳定的交流电源(电压220 V,频率50 Hz),变频的电源会减少分油机控制元件的寿命。另外,合适的分离速度是分油机正常工作分油的必要条件,S型分油机速度信号的采集来自于速度传感器,用来实时监控显示分油机的速度。无论是速度传感器接触不良还是老化损坏,都有可能造成分油机速度的波动异常。另外,分油机所使用的控制单元是EPC-50,控制系统异常,也会直接影响分油机转速的采集。

为减少电器方面的故障,一方面要避免电网的波动,尽量避免频繁启停分油机,以减少对控制元器件的冲击,另一方面由于高速运动产生机体振动,作为管理者要定期检查速度传感器,是否存在松动、接触不良现象,若是速度出现极端异常,问题极有可能来自传感器,需调整传感器距离(73±1 mm)或换新。

2.2 传动机构故障

分油机的传动装置主要包括:马达、传动带、传动带榖和离合器等。传动装置是分油机的动力之源,它通过皮带传动把马达的动能传递给分离筒。传动装置故障属于机械类故障,一般在以下几个方面容易出现问题:一是电机故障,长期超负荷运作致使马达烧坏,无法满足载荷量;二是电动机摩擦片打滑,50 Hz的摩擦片为5块,60 Hz的摩擦片为3块,倘若有一块损坏,其余的都需要换新;三是轴承磨损损坏,立轴安装不到位,径摆过大,会加速轴承磨损;四是传动皮带老化,出现打滑现象,值得注意的是S型分油机有两种传动皮带分别是50 Hz皮带和60 Hz皮带,两者不可混用。

对于传动机构故障,管理人员可以通过检修电机,对摩擦片、轴承、皮带予以更换,注意在更换皮带时,皮带上切忌加入润滑油;安装时必须严格工艺要求,校正皮带的位置使带的中心位于轴轮中间,另外,垂直传动轴的最大许可径摆不可超过0.04 mm,否则高速运转将造成机体内部件的损坏。由于对皮带更换时需解体分油机,工作量相对较大,检修人员最好能准确定位后再对其拆检。

2.3 分离筒故障

分离筒是分油机的核心部件,设计精妙、结构复杂、工艺要求高,其中巧妙利用了密封水和置换水配合完成了整个分油过程。分油机通过分离筒的高速旋转使燃滑油净化。分离筒故障造成分油机速度降低停机的原因有:一是分油机分离筒未正常开启;二是分离片未正确装配,最上层的分离片与其余的结构有所不同不可混装,锁紧环安装不到位,致使旋转摩擦阻力增大;三是水阀SV16流量孔堵塞或者与SV15、SV10流量孔混用,不能提供足够的水量,使滑动底盘正常开启关闭,排渣口跑油,影响分离速度;四是滑动圈喷嘴堵塞,密封水水压不足,无法正常关闭泄放盘。

简单地说,分离筒故障一方面来自安装不到位,另一方面来自水路方面。作为检修人员必须严格程序,按照提供的扭矩和步骤保证分离筒部件安装到位,其中工作滑块、工作水环上的螺栓所需力矩为30 Nm,盖形螺帽所用力矩为50 Nm,螺母为200 Nm,用40 Nm的力矩安装锁紧环确保导向销插入正确位置,用不大于50 Nm的力矩对分离盘组进行检查;每次拆检分油机都要及时更换分离筒内部的密封套件等等。另外,装复前要对喷嘴、工作水环、分离筒、泄放盘中的水垢和污渍彻底清洁,保持水路畅通,切忌用钢丝刷磨损零件。

3 维护管理建议

减少分油机出现转速低停机的现象,需要管理人员尤其做到以下几点:

(1)保证电网稳定,避免频繁起停分油机,按照要求为分油机提供相应赫兹的电流。

(2)确保分油机水油气的供应正常,满足分油机工作需要。气压稳定在5~7 bar,水压1.0 bar,油压1.4~3 bar。

(3)确保水源质量,尽可能使用高质量的设备工作用水。分油机对水质要求较高,高硬度的水容易造成分油机内部结垢,堵塞通道,影响水压,致使分油机转速降低无法正常工作,可以选择使用板式蒸馏造水机产出的。

(4)经常检查分油机振动情况,倾听声音运行是否良好。定期检查皮带、摩擦片等磨损情况,传感器有无松动。

(5)提供必须的备件备品。每次拆检分油机需更换密封套件,要保证充足的备件供应。

参考文献

[1] 费千.船舶辅机[M].大连海事大学出版社,1998.endprint

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