金银台水电站220 kV GIS倒装式SF6套管闪络分析及处理

2014-08-29 05:56
四川水力发电 2014年1期
关键词:闪络耐压出线

徐 力

(四川蜀港水电工程技术有限责任公司,四川 成都 610041)

1 概 述

金银台水电站位于四川省阆中市河溪镇境内的嘉陵江干流上,是嘉陵江干流规划十六级电站中的第五个梯级,电站总装机容量120 MW,共有3台发电机组。220 kV出线通过保宁变电站并入大网。220 kV出线为SF6组合电器,共计4个间隔:进线间隔为2个,SF6空气进线套管采用架空导线与45 MVA三相电力变压器的220 kV侧套管软连接;出线间隔1个(本间隔无断路器),SF6空气出线套管采用架空线与出线场设备相连接;电压互感器间隔1个(带快速隔离开关)。

2 GIS额定参数

额定值和特征参数如下:系统标称电压220 kV;最高工作电压252 kV;额定频率50 Hz;额定电流2 000 A;额定开断电流(有效值)50 kA;额定短路关合电流(峰值)125 kA;额定峰值耐受电流50 kA;额定热稳定电流(3 s)50 kA;首开极因数1.5;绝缘水平(1) SF6气压 断路器间隔为0.6 MPa,其它间隔为0.5 MPa; 出厂试验值 1 min工频耐压(有效值)相对地、相间为460 kV; 断路器断口530 kV;额定雷电冲击耐压(峰值)相对地、相间为1 050 kV、断路器断口1 200 kV;气体年泄露率<1%。

3 SF6空气进线套管的额定参数及特征参数

瓷套管长2 505 mm;安装方式为倒装式;装设地点位于220 kV主变室顶板上;爬电比距≥2 cm/kV;局部放电量在额定电压下不大于3 PC,在2倍额定电压下不大于5 PC,介质损耗tgδ不大于0.5%。

4 连接方式

GIS设备SF6空气套管与进、出线设备端子连接,进线SF6空气套管与主变压器套管的连接采用LGJ-300架空导线,SF6空气进线套管为倒装式;出线场为单层平面布置,出线SF6空气套管与出线场设备端子采用架空导线连接。

5 GIS现场安装后的测试及绝缘试验

检漏试验:断路器气室SF6气体压力为0.62 MPa,其它气室气压为0.52 MPa,充压24 h后做检漏试验,仅发现PT气室阀门座泄露报警,待厂家更换了阀座后再检测未出现报警。

(1)微水含量测试:各气室均≤150 ppm;

(2)工频耐压试验结果见表1。

表1 工频耐压试验结果表

注:表中电流为耐压时高压对地泄露电流值,工频耐压试验合格。

6 GIS倒装式SF6套管闪络现象的产生

2005年4月28日,220 kV GIS投入运行。晚上,运行人员巡回检查没有发现有闪络爬电现象。在2005年12月27日晚上10∶15的例行巡回检查时突然发现主变室GIS的B相套管有严重的闪络现象,套管根部对其相邻的、由环氧板包裹的混凝土梁放电,瓷套管表面有烧黑的痕迹。为防止事故扩大,值班长立即停机,主变退出运行。

7 对GIS套管放电现象进行分析

(1)由于套管距离不够,套管接线端与环氧板包裹混凝土梁之间的距离为1 650 mm,根部瓷套管距由环氧板包裹的混凝土梁50 mm,从而导致套管爬电距离大大缩短。

(2)电站处于边运行边施工阶段,各种粉尘较大,套管污染严重,从而导致爬电距离减小,形成导电介质,造成闪络几率增加。

(3)气候的影响:该电站处于川北山区,阴雨连绵,雨多雾大,湿度达90%以上,加之昼夜温差变化,套管界面凝露,亦会缩小套管爬电距离。

8 GIS套管放电故障的处理

虽然对SF6套管进行了彻底的清扫,但仍然存在放电现象,而且气候条件也无法改变。若要杜绝闪络现象的再次发生,有以下几种方案可以考虑。

(1)增加主变室顶板混凝土梁与GIS倒装式SF6套管接线端子的距离。由于电站建筑物已经成型,套管根部瓷套管与混凝土梁的距离不能改变,故只能增加套管接线端子与混凝土梁的垂直距离,即增加一节长度为730 mm的GIS管道,从而使SF6套管接线端子与混凝土梁的距 离 达 到2 380 mm,超过规范规定的220 kV级相 地 距 离1 800 mm的要求。

图1 变压器现场布置图

从图1可以看出,增加GIS套管后,SF6套管接线端子将和主变高压侧接线端子相碰触,为避免两接线端子碰触,我们在增加GIS管道的同时取消了主变压器运输小车,从而使主变压器本体降低了356 mm,并在主变压器低压侧增加了一节长度为365 mm的共箱母线。但是,主变整体重量达83.6 t,而且主变的顶起点在主变废油池的上方,废油池深度为1 800 mm,底板有5%的坡度,上面是500 mm厚的鹅卵石,鹅卵石由钢筋网支撑,从而给降低主变增加了很大的工作难度以及很多工作量;其次,主变运行达到一定时期后需要检修,这就需要重新将主变顶起,装好运输小车,再拉至检修地点,如此实施很不方便且难度也很大。

(2)使用GIS管道代替主变压器高压侧瓷套管、开关站进线套管以及钢芯铝绞线,将整个导电杆全部装在SF6管道中,用SF6气体绝缘,从而彻底地杜绝了闪络的再次发生,并且减少了取消主变运输小车以及增加共箱母线的工作量。但是,取消主变高压侧套管需要放掉主变内部的变压器油,从而增加了放油、注油、真空注油以及变压器常规试验等工作;其次,GIS管道为硬质金属,而且法兰面密封要求较高,给测量、生产GIS管道增加了相当大的难度;再者,由于增加段安装在主变上方,距地高度约为8 000 mm,而且没有固定的吊点,也给安装工作带来了不可操作性。

(3)取消开关站的进线瓷套管,用电缆连接,一端与主变压器高压侧出线套管接线端子连接,另一端伸入GIS管道内部与GIS主回路导电杆直接连接。采用这种方案主变没有改变,主要的难度在于电缆的制作以及电缆如何伸入GIS管道,不仅要考虑管道的密封,而且要考虑电缆的绝缘性能以及电缆的爬电距离,难度很大;另外,这种方案在国内还没有使用过。

综上所述,三种方案都可以彻底杜绝闪络现象的再次发生。但是,由于方案2的难度相当大,不利于安装工作的展开,工期也相对要长,将增加电站的经济损失;而方案3不仅难度大,而且在国内也没有先例,仅为一种新的尝试。最终通过对三种方案进行比较,以改造工期短、发电优先且施工难度小为原则,选择了第一种方案。

9 结 语

按照第一种方案,金银台水电站于2006年3月1日开始技改,2006年3月15日技改完毕,顺利通过了各种试验,运行至今,一切正常,取得了较好的效果。

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