PLC的步进电机三轴运动控制在塑料瓶包装线中的应用

2014-10-15 09:58陈跃华冯殿义夏之奔
制造业自动化 2014年19期
关键词:装箱塑料瓶机械手

陈跃华,冯殿义,李 煜,夏之奔

(辽宁工业大学 机械工程与自动化学院,锦州 121001)

0 引言

塑料瓶在吹塑机中吹塑成型后需要安装把手,检测密封性,然后将检测合格的塑料瓶分批整齐地装入包装袋中后提供给需方。以往这些环节需要多名操作人员在生产线的不同工位手工操作完成,生产自动化水平低,生产效率低。为此,设计了塑料瓶上把、测漏和装袋等后续处理的全自动生产线,提高了生产效率。本文设计了基于西门子S7-200 PLC塑料瓶后续处理生产线自动控制系统。本控制系统的原理和技术可扩展到其它机械工程领域,具有广阔的应用前景[1]。

1 自动生产线概述

吹塑成型样品塑料瓶如图1所示。塑料瓶后续处理自动生产线包括自动上把、检漏和装袋三个工位,如图2所示。吹塑机的机械手间歇7秒将吹塑成型的两个塑料瓶放置于后续处理自动生产线的传送带上,传送带将塑料瓶依次送到上把、检漏和装袋三个工位,完成相应的操作。振动盘将瓶的把手排序送至上把工位,通过自动上把装置多气缸顺序动作将把手安装在塑料瓶上,移入检漏工位;检漏工位由精密压力开关和充气阀组成,通过充压、保压方法检测塑料瓶是否漏气,并将漏气瓶踢出传送带;装箱工位传动由3台步进电机驱动的导轨丝杠和回转气缸等组成,三台步进电机驱动真空吸盘式装箱机械手分别在横向、纵向及绕Z轴旋转,在回转气缸的配合下将42个塑料瓶分七层整齐的装入袋中。

图1 1.8升塑料油瓶

图2 塑料瓶后续处理自动生产线构成示意图

2 控制系统设计

2.1 控制系统硬件结构

本系统控制器采用西门子S7-200系列CPU226晶体管输出的PLC,通过PNP型光电开关检测塑料瓶是否到达工位,塑料瓶密封性检测采用高精度压力传感器;PLC通过两台86步进电机驱动器、一台57步进电机驱动器对步进电机进行精确位置控制和速度调节。其他执行元件包括电磁开关阀、气缸、振动盘和输送带等。硬件结构图如图3所示。

图3 系统硬件结构图

2.2 主程序设计

主程序采用SCR顺序控制指令调用初始化程序、自动程序和手动程序,在设备上电后首先执行初始化,各步进电机和气缸自动返回初始位置,当所有传感器给出到位反馈信号后进入自动运行模式,为防止误操作自动运行状态下所有手动按钮无效,如果需要手动调试可以通过按钮切换到手动模式,自动运行状态暂停,手动按钮有效。 主程序结构如图4所示。

图4 塑料瓶后续处理自动生产线控制系统主程序结构

2.3 装把控制

光电传感器A、B分别检测到瓶A、瓶B到位时,输送带启动,2.5s后输送带停止,塑料瓶到达下一工位。振动盘上的光电传感器没有检测到把手时开始振动,当检测到把手后继续振动10s,此时把手刚好充满通道,并且不会溢出。塑料瓶在输送带启动后会经过预排气缸,A、B瓶排列好后到达装把工位。装把操作是多气缸联合工作实现的,安装工位的光电传感器检测到两个塑料瓶经过后,定模气缸固定瓶子,上料气缸将手柄推到安装气缸上,进位气缸将手柄摆放到位,安装气缸安装手柄,退模气缸将安装气缸与手柄分离,装把结束。

2.4 测漏控制

测漏工位核心元件为高精度压力传感器,该传感器为数字压力传感器为PNP输出型,通过功能设定窗口设置一个压力上限值和一个压力下限值。测漏程序采用经验设计法,正常充气时瓶内压力不得超过上限值以防止造成塑料瓶的破坏,如果压力超过上限值系统报警并自动泄压。测漏工作过程分为充气、保压两个时段,根据经验充气时间3s,充气时间内压力达到下限值,停止充气保压3s,保压期间压力保持在设定的压力区间,判定此瓶合格品,待输送带再次启动将瓶送至下一个工位,移入2个待测瓶进入该工位。充气3s未达到压力下限值,或保压期间压力降到下限值以下,判定该瓶漏气,弹出气缸将踢出此瓶。

2.5 装箱控制

PLC对步进电机具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可实现对步进电机的控制[2]。在步进电机控制电路中,三台步进电机驱动器的脉冲信号PUL由PLC的两个高速脉冲输出点Q0.0和Q0.1提供,方向信号DIR分别由Q0.2、Q0.3和Q0.4控制,因为CPU226上只有两个高速脉冲输出口,所以2号步进电机使用Q0.1点,1号、3号步进电机共用Q0.0点,1号步进电机驱动器的脉冲信号(PUL)口与Q0.0之间通过继电器的常闭触点连接,3号步进电机驱动器的脉冲信号(PUL)口与Q0.0之间使用继电器的常开触点,接线方式如图5所示。

图5 自动装箱系统接线图

通过S7-200S脉冲输出功能向导设置电机参数和脉冲频率,利用线性脉冲串输出(PTO)指令块控制电机的运行与停止[3]。当光电传感器检测到6个瓶子经过后,调用Q0.0运动包络0,1号步进电机驱动丝杠开始带动机械手向下移动,机械手纵向移动的距离靠脉冲个数控制,二相混合式步进电机步距角是1.8o,驱动器设置成1/2细分,PLC每发出一个脉冲,步进电机将转动0.9o[4],根据丝杠导程,机械手纵向行走1cm需要400个脉冲信号。同时激活Q0.1运动包络0、2号步进电机带动机械手在齿条上前移,前后移动通过安装在齿条两端的电感式接近开关发出停止信号。行走到位后,抓取塑料瓶,然后2号步进电机反转,带动机械手后移,为既保证效率又要防止因速度变化过快引起塑料瓶掉落,后移时应从高速到低速再停止,这需要为2号步进电机的运动包络创建一个低速脉冲新步,如图6所示。

图6 步进电机运动包络

后移到位后,1号步进电机驱动机械手向下运动,机械手每次下行应比上一周期运行抬高一个塑料瓶高度,分七层装满一箱,每次下行距离=固定高度+塑料瓶高度×(7-层数),然后在数据块中给出发送的脉冲个数,再使用MOVE指令传送到数据块中指定的V地址区,数据块中脉冲个数及地址如表1所示。

表1 数据块中脉冲个数及地址

机械手每次放好瓶子后上行复位。每一层塑料瓶放好后,3号步进电机驱动蜗杆带动工作台旋转180o,为上一层塑料瓶预留空间。3号步进电机运行前,将控制此继电器的Q0.5置1,使3号步进电机接通,1号步进电机断开,调用Q0.0运动包络1,工作台旋转180o后,Q0.5置0,继电器常开常闭触点转换。7层塑料瓶装满箱子后出袋气缸将工作台弹出,工人从箱子上卸下装满塑料瓶的包装袋,按下归位按钮,系统重新启动,装箱系统的工作流程图如图7所示。

图7 装箱流程设计

3 结束语

目前该控制系统已成功用于实际生产中,实际应用表明,机器操作灵活、把手安装快速可靠,密封性检测精准,装箱过程平稳高效。采用全自动控制系统提高了生产效率,获得了经济效益。

[1]孙贵政,杨建国,王庆霞.基于PLC控制的负极片生产线自动输送系统的设计[J].机械设计与制造,2012(3).

[2]郭超,付君,阮培英,申勋英,王玉妹.全自动挂面包装机送纸机构设计[J].机械设计与制造,2010(1).

[3]赵安.伺服电机和PLC技术在半自动计量充填包装机设备改造中的应用 [J].制造业制动化,2011(1).

[4]蔡寿将,王培良.步进电机PLC控制系统在吊粒烫色技术中的应用 [J].制造业制动化,2012(3).

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