解决螺纹辊零件动平衡问题

2014-12-02 04:27赵国华李军超
山东工业技术 2014年19期
关键词:外圆内孔动平衡

赵国华,李军超

(许昌烟草机械有限责任公司,河南 许昌 461000)

机械的平衡是现代机械的一个重要问题[1]。在平衡技术中,常把作定轴转动的构件称为转子,对长柱状转子往往要进行动平衡设计,以保证转子运转平稳、可靠[1-2]。动平衡技术在现代制造业中得到广泛应用,但相关工艺制造技术报道的不多。

在我公司产品中有一种零件螺纹辊,根据设计要求其动平衡指标应满足G6.3。

1 存在问题

螺纹辊零件,如图所示。其材质为30Cr13,淬火要求50~55HRC。

首批试制时有10件螺纹辊零件,机加工结束进行动平衡检测时发现以φ116H7(+0.015/0)为基准的动平衡G6.3超标(标准去重≤3g),单件去除材料量最大达到10g。

图1 螺纹辊零件简图

2 加工工艺及原因分析

2.1 加工工艺

粗车——调质(220-250 HB)——精车——粗磨φ165外圆——车螺纹——钻孔——真空淬火——精磨孔φ116H7、φ138、φ141——精磨外圆φ165(0/-0.05)——抛光螺纹——动平衡。

真空淬火工艺:550 C、850 C梯次加热,1040 C保温~980 C预冷4Bar氮气淬火——180 C×2h回火。

2.2 工艺分析

查询生产检验记录发现,淬火后硬度平均值HRC52.5,单件外圆圆柱面直径最大相差0.32mm。针对不合格螺纹辊进行检测发现φ150内孔相对φ165(0/-0.05)的跳动最大达到0.47mm。由此可知,真空淬火引起的畸变对螺纹辊的几何公差影响,在试验工艺中没有得到合理控制。

3 工艺改进及验证

3.1 工艺改进

(1)优化真空淬火工艺,减小畸变[3]。将淬火工艺改为:550 C、850 C、950 C梯次加热,1020 C保温~920 C预冷4Bar氮气淬火---180 C×2h回火。经实验验证,新工艺淬火硬度平均值HRC51.2,外圆圆柱面直径最大相差0.17 mm。

(2)优化工艺规程,控制内孔、外圆几何公差[4]。将工艺规程改为:粗车——调质(220-250 HB)——精车(内外圆、端面留余量)——钻孔——真空淬火——(加长软爪装卡φ165外圆)粗磨φ141、φ138、φ116内孔——(芯轴装卡φ116内孔)粗磨φ165外圆——车螺纹——半精磨φ165外圆---精磨内孔φ116H5、φ138、φ141及φ150(保证φ150内孔与其余各孔同轴度≤0.02mm)——精磨外圆成φ165(0/-0.05)——抛光螺纹——动平衡。芯轴装卡工装分粗磨、半精磨、精磨三套。

(3)采用CBN刀具[5],实施硬切螺纹。

3.2 验证

工艺优化后,总计生产4批次120件螺纹辊,质量稳定合格。

4 结论

(1)550 C、850 C、950 C 三段梯次加热,实施1020 C淬火保温、920 C预冷4Bar氮气淬火,可以有效控制螺纹辊零件的真空淬火畸变。

(2)在编制有动平衡要求的零件工艺时,必须在保证零件尺寸公差的同时,明确并实现各加工要素的几何公差。

[1]孙桓,陈作模.机械原理(第五版)[M].高等教育出版社,1996(05).

[2]邹慧君,傅祥志,张春林,李杞仪.机械原理[M].高等教育出版社,1999(06).

[3]王健安.金属学与热处理(下册)[M].机械工业出版社,1980(07).

[4]郑修本,冯冠大.金属制造工艺学[M].机械工业出版社,1992(05).

[5]蓝春录.CBN刀具特性及其应用[J].设备管理与维修,2005(S1):417~420.

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