离子风刀设备安川驱动器故障处理

2014-12-14 03:56谢巨龙
设备管理与维修 2014年7期
关键词:驱动器触点手动

谢巨龙 刘 辉

(哈飞汽车工业集团制造工程部 哈尔滨)

1.故障现象

喷涂车间用离子风刀,用于去除喷涂前车体上的静电和灰尘。设备主控制器采用西门子S7-300 PLC、CPU 314C-2 DP,车体上方仿形用的升降横梁部分采用安川伺服系统驱动(SGDV-7R6A01A 002000型驱动器),速度控制方式。设备在自动或手动状态下运行时出现故障,升降横梁多数情况移动异常,此时驱动器运动控制输入均正常,电机刹车松开,升降横梁会缓慢下沉,驱动器没有三相电输出,驱动器显示为bb,PLC和驱动器没有报警。

2.故障分析

先后检查PLC程序,下载设备厂家的备份程序,均未发现问题。联系厂家发来备份程序进行试验,设备故障依旧,至此基本排除程序问题。参考设备图纸、驱动器说明书并对照设备厂家留下的参数表进行检查,确认驱动器外部接线和参数设置未发生变化。

多次试验、观察发现,升降横梁运动正常时,继电器KA4(CHECK信号输出继电器)、KA5(READY信号输出继电器)和KA6(BRAKE RELEASE信号输出继电器)均吸合;升降横梁运动异常时,KA4状态不定,KA5断开,KA6吸合。KA4、KA5和KA6受控于驱动器CN1插头的输出信号(图1)。由于KA5经常断开,即驱动器未准备好,据此怀疑驱动器不稳定。安川公司检测后确认驱动器良好,而且新驱动器安装后现象与旧驱动器一样,至此排除驱动器本身问题。

因设备厂家维修报价较高(37 000元),同时设备异常时驱动器READY信号未接通,驱动器显示的bb表示基极封锁中、伺服OFF状态,故考虑可能驱动器当时确实未准备好,需要进一步检查、试验。进一步研究、试验PLC程序后发现如下情况。

(1)自动状态下,设备每次检测到一台车体到来时,电机刹车松开继电器KA3、自动伺服ON继电器KA7和驱动器主电源接触器KM1开始接通,其中KA3和KA7受PLC输出控制同时接通,KM1由 KA3常开触点接通(图 2a),KA3、KA7和 KM1在每台车体走过后全部断开。

图1 电气线路(简图)

图2 电气线路(简图)

(2)手动状态下,手动伺服ON继电器KA2先接通(图2b、c),手动升降时KA3才接通。在驱动器伺服ON回路(图2b)中,CN1-40是驱动器伺服ON输入,KA7常开触点是自动启动信号,KA2常开触点是手动启动信号。

综上,无论是自动状态还是手动状态下,驱动器主电源均是在伺服ON信号之后接通,而且每台车都要通断1次,处于频繁通断状态。根据经验,驱动器主电源接触器应该先接通并维持,等驱动器准备就绪之后再接收伺服ON和运动指令,并且主电源不应该频繁通断。参考驱动器说明书,伺服准备就绪输出信号(/S-RDY)是伺服单元在可接收伺服ON(/S-ON)信号的状态下变为ON的信号,在主电源接通和无报警等条件下输出,说明书表格中介绍该信号在可接受伺服ON(S-ON)信号的状态下ON(闭合)。驱动器说明书速度控制时的试运行中,给出了驱动器使用步骤:①接通驱动器控制电源;②接通驱动器主回路电源;③速度输入为0V时打开伺服ON;④速度输入;⑤速度输入归0;⑥使伺服OFF。因此,驱动器主电源应该在伺服ON信号之前接通,在伺服ON信号之后接通可能是故障原因。为此,尝试让驱动器主电源接通之后,再发给其伺服ON信号。

3.故障处理

将驱动器主电源接触器KM1线圈控制回路中的KA3常开触点去掉(图2a),剩余线路直接短接,并用这个KA3常开触点代替松开电机刹车的KM1常开触点。这样电源总开关送电之后KM1就吸合,KA3在伺服启动之前不吸合,驱动器主电源处于常接通状态。经过试验,设备无论是在自动状态还是手动状态下,均能正常运动,升降横梁也不再缓慢下沉,故障现象彻底消失。

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