营13区块浅层水平井钻井液技术

2014-12-14 07:00邱春阳王宝田吴晓文司贤群
关键词:摩阻岩屑井眼

邱春阳,王 俊,王宝田,吴晓文,司贤群

(胜利石油管理局钻井泥浆公司,山东东营257064)

营13区块位于济阳坳陷东营凹陷中央隆起带中段的东营穹隆背斜构造内,主力含油层系东一段、东二段和东三段,埋深约为1400m.一般采用二开制水平井方式钻进,施工中依次钻遇平原组、明化镇组、馆陶组和东营组,一开钻进约350m,二开在1150m开始造斜,钻进至井深约1800m完钻,井底水平位移大约500m,水平段长约250m.该区块开发前期,使用常规聚合物钻井液体系钻进,施工中起下钻遇阻及电测遇卡情况时有发生,且井径扩大率达到15%以上,严重制约了该区块的开发进程.优选强抑制润滑钻井液,配合现场钻井液维护处理工艺,为营13区块安全及高效钻井提供了有力的技术保障.

1 钻井液技术难点

(1)馆陶组井段长达800m,泥岩中蒙脱石含量高,极易水化膨胀,钻井液受到粘土污染,流变性难以控制,岩屑极易粘附在井壁上,形成厚泥饼,造成起下钻遇阻.

(2)地层压实性差,定向过程中井眼轨迹很难控制,往往在增斜的同时强扭方位,井眼轨迹在空间三维立体上变化,多次起下钻过程中形成键槽,起下钻及电测遇阻情况时有发生.

(3)井眼大钻时快,钻井液环空返速低,钻屑不能及时清除,极易形成岩屑床,导致卡钻事故的发生[1].

(4)定向过程中钻具紧贴下井壁上运行,钻具和井壁接触面积大,摩阻和扭矩大;岩屑床的形成导致摩阻和扭矩进一步增大,润滑防卡难度大.

2 钻井液体系的研究

2.1 润滑剂的优选

配制6%膨润土浆,分别加入现场中常用的润滑剂,使用滑块摩阻系数实验对润滑剂进行了优选,实验结果见表1中所示.

表1 润滑剂优选实验Tab.1 Lubricant selection experiment

从表1中实验结果看,原油配合乳化剂使用后,体系中的摩阻系数最低,因此现场中使用原油作为润滑剂.

2.2 抑制剂的优选

通过页岩膨胀实验,使用馆陶组泥岩岩屑做岩心,对现场中常用的抑制剂进行了优选,配制6%膨润土浆,分别加入各种抑制剂,实验结果见表2中所示.

表2 抑制剂优选实验Tab.2 Inhibitor selection experiment

从实验中可以看出,有机胺抑制性最强,其次是聚合醇抑制剂,因为聚合醇具有润滑防塌作用,因此选择有机胺和聚合醇作为体系的抑制剂.

3 钻井液体系配方确定和性能评价

3.1 钻井液体系配方确定

通过处理剂优选实验,结合近几年国内水平井钻井液使用情况[2-5],优选了强抑制润滑钻井液体系,基本配方为:

(4% ~6%)膨润土+(0.4% ~0.8%)聚丙烯酸钾 KPAM+(0.2~0.5%)生物聚合物XC+(2% ~3%)铵盐+(2% ~3%)无荧光防塌剂PA-1+(2% ~4%)胶乳沥青+(2% ~3%)超细碳酸钙+(2% ~4%)聚合醇+(0.5% ~1.5%)有机胺+(6% ~8%)原油+0.5%SP-80

钻井液体系常规性能如下表3中所示.从表3中实验结果看,钻井液体系流变性好,润滑性及悬浮携带能力强,能够满足钻井施工的需求.

表3 钻井液体系常规性能Tab.3 The general properties of drilling fluid system

3.2 钻井液体系抗污染性能评价

将钻井液加重到1.20g/cm3,分别加入4%、7%和10%过100目筛岩屑,70℃下恒温16h,测其流变性,实验结果见4中所示.

表4 抗岩屑污染性能评价Tab.4 Evaluation of anti detritus pollution performance

从表4中可以看出,加入10%岩屑后,钻井液体系的流变性依然良好,说明体系抗岩屑污染能力强.

4 钻井液维护处理工艺

(1)配制5%膨润土浆,水化24h,按照配方加入各种处理剂,性能稳定后开钻.

(2)钻进中均匀加入0.5% ~1.0%的聚合物胶液,使聚合物能有效包被钻屑,防止岩屑分散.

(3)上部地层控制漏斗粘度在50s左右,发挥钻头水马力,适当冲刷井壁,提高钻速.下部地层控制漏斗粘度在60s左右,提高钻井液的悬浮携带能力.

(4)钻进中逐渐加入铵盐和低荧光防塌剂PA-1控制中压滤失量在6mL左右,造斜点前中压滤失量控制在4mL以内,防止地层吸水膨胀.

(5)钻进至500m时一次性加入1%有机胺和2%聚合醇抑制剂,提高钻井液体系的抑制性.

(6)钻进至700m时加入2%胶乳沥青和2%超细碳酸钙,使钻井液体系能够形成良好的泥饼,降低滤液向地层的渗透.

(7)造斜点前加入4%原油、2%聚合醇润滑剂和0.5%乳化剂SP-80,提高钻井液体系的润滑性.造斜后逐步补充原油,至水平段时原油含量达到8%以上,降低钻进过程中的摩阻和扭矩.

(8)工程上每钻进200m~400m短程起下钻一次,刮掉粘附在井壁上的虚厚泥饼和岩屑;下钻到底后,用生物聚合物XC配制20m3漏斗粘度在120s以上的稠浆泵入井中,清洗井眼.

(9)钻完进尺后,充分循环,配制30m3漏斗粘度在130s稠浆泵入井中,净化井眼,待振动筛无岩屑返出后,用2%塑料小球配制30m3封井液封井,保持电测下套管顺利进行.

5 应用效果

使用强抑制润滑钻井液体系在营13区块施工了8口水平井,钻进过程中井壁稳定,井下安全,无复杂事故发生.同以前使用聚合物钻井液施工的井相比,使用强抑制润滑钻井液体系施工后,钻井周期由原来的平均12.5d降低到9.4d,机械钻速由原来的 8.98m/h 提高到 10.23m/h,二开800m~井底井段平均井径扩大率由原来的16%降低到9.56%,应用效果明显.

6 认识和建议

(1)强抑制润滑钻井液体系抑制性强,能够抑制粘土矿物水化膨胀和分散;该体系润滑性能好,降低了钻井施工中产生的摩阻和扭矩,满足了营13区块水平井施工的要求.

(2)浅层水平井施工中必须控制钻井液的漏斗粘度,漏斗粘度太低则容易冲刷井壁,造成井径扩大.漏斗粘度太高则产生激动压力大,都不利于井壁的稳定.

(3)水平井的钻进,必须要有相应工程措施的配合,通过短起下钻及复合钻进措施清除岩屑床,净化井眼,防止复杂情况的发生.

[1]徐同台,洪培云,潘世奎.水平井钻井液与完井液[M].北京:石油工业出版社,1999.

[2]张蔚.北布扎齐油田浅层小井眼短半径开窗侧钻水平井钻井液完井液技术[J].新疆石油科技,2010,20(1):24-26.

[3]邓增库,左洪国,夏景刚,等.冀东油田水平井钻井液技术[J].钻井液与完井液,2005,22(4):72-73.

[4]万绪新.水平井钻井液优化的几点思考.石油钻探技术,1999,27(2):28-29.

[5]刘艳,张琰.适用于大斜度井及水平井钻进的MEG钻井液研究[J].地质与勘探,2005,41(1):93-96.

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