电解金属锰氨蒸发器列管泄漏原因分析及对策

2015-01-26 13:05李建军王建任何贤明韩俊杰
中国锰业 2015年2期
关键词:列管液氨氨水

李建军,王建任,何贤明,韩俊杰

(中信大锰矿业有限责任公司天等锰矿分公司,广西 天等 532807)

配氨水工序是中信大锰(天等)新材料有限公司生产辅助工序,主要负责向化合工序、电解工序提供合格的氨水,配氨水工序的好坏直接关系到整个电解金属锰生产能否正常运行,氨蒸发器列管泄漏,直接影响本装置和供氨水系统的安全连续运行,而且设备检修、更新工作繁重,同时影响到了生产。针对这些状况,查找影响的因素,为今后防止和减少同类失效事故发生提供依据和对策,保证设备使用的安全性和确保生产能够稳定持续运行。

1 氨蒸发器列管泄漏检查

车间在1号氨蒸发器刚刚投入运行时,操作人员反映在氨水工序的循环水池旁闻到比较浓的氨味,而且发现氨蒸发器及出口管道全部结霜的现象,并听到氨蒸发器有异常响声;氨蒸发器当时远程压力显示液位只有0.03 t,现场看不到液位,氨蒸发器压力为0.4 MPa,阀门开度只有1/4。根据上述情况,操作人员立即将1号氨蒸发器解列,并将2号氨蒸发器投入运行,通过母管向外供氨水,以保证电解生产正常运行。

事后组织维修人员对氨蒸发器进行解体检查,具体步骤:a检查氨蒸发器筒体外观;b检查氨蒸发器泄漏量。通过对蒸发器壳程进行加水检漏,发现该氨蒸发器列管泄漏严重,有19根列管泄漏,列管泄漏点靠近蒸发器列管循环水出口端;c检查氨蒸发器列管爆裂段。采用扩张法,把泄漏比较重的列管焊接部分扩开,通过人工把这条列管拉出来,从拉出来的管道表面看,管道外侧无腐蚀,经检查列管中有1段管已爆裂,裂缝长约100 mm,裂口沿轴向分布,裂口处管道直径明显增粗,在与裂口连接的管道内有1段腐蚀比较严重,其他部分基本无内腐蚀。

2 氨蒸发器列管爆裂原因分析

2.1 现象分析

氨蒸发器列管突然爆开,液氨进入氨蒸发器列管,与水发生化学反应,产生氨水,氨水随着循环水回到循环水池中,循环水池是敞开式的,氨水中的氨蒸发出来,所以在循环水池旁闻到比较浓的氨味;由于氨与水反应是放热反应,放出大量热量,随着温度的升高,氨蒸发器内的液氨加剧气化成气氨,大量的气氨涌向高位吸氨器,液氨蒸发成气氨,吸收大量热量,氨蒸发器和出口管道没有保冷层,氨直接从空气中吸收热量,引起设备周围空气温度下降,空气中的饱和水附在设备和管道外壁上,从而出现氨蒸发器及出口管道结霜的现象;同时,由于氨蒸发器内外温差产生的应力,造成氨蒸发器发出异常的响声[1-3]。

拆开氨蒸发器两端封头,对其筒体两端列管口进行检查,发现列管内侧有锈斑,腐蚀不严重,属轻度腐蚀。

2.2 事故原因分析

1)不良操作习惯导致列管冻裂

氨蒸发器运行为间歇操作,工作结束前,必须将壳程内液氨蒸发完,蒸发器内的循环水排净。由于实际生产中每天运行需开停车几次,每次停车的时间只有2~3 h,操作人员主观认为停车时间不长,因此每次停车后并没有排循环水,然而蒸发器内的液氨只是大部分蒸发完,容器内还残存少量液氨,极易发生氨蒸发器列管冻裂情况。从现场列管爆裂的位置看,发生氨蒸发器列管冻裂全部在氨蒸发器循环水出口端位置,该位置是循环水中温度最低点,当水停止流动,该处的列管极容易被冻裂。

2)频繁操作进液氨旁路阀门

由于调节阀存在缺陷问题,操作人员靠打开旁路阀门加氨,在1个工作日中,操作人员完全凭操作经验频繁启闭进液氨阀门,以控制蒸发器内液氨的液位,在这种交变的操作压力下会引起机械应力的交变;同样,操作温度也在一定的范围内不停地变化,而引起热应力的交变。氨蒸发器经常运行在这种交变载荷下,由于变应力作用,也会导致列管萌发疲劳裂纹,并扩展为低循环疲劳失效。

3)氨蒸发器底部积液罐设计偏大

氨蒸发器底部有1个积液罐,由于积液罐设计容积偏大,其底部集结的液氨较多,而现场液位计又无法正常显示其真实液位,会造成液氨蒸发器停车时液氨无法全部排尽,极易导致蒸发器列管冻裂。

4)列管工作温度偏低

氨蒸发器列管采用20号钢,使用的温度下限为-20℃;当氨蒸发压力在0.2 MPa状态下运行,液氨蒸发温度就会在-20℃左右;而经常工作在材料设计温度的下限,会使列管脆性断裂的可能性增大,也会容易引起列管泄漏事件。

5)列管材质及制造存在问题

氨蒸发器壳程有液氨,此介质对碳钢和低合金钢材料不会引起较大的严重腐蚀,但当材料的局部钝化膜不完整或被破坏后,就会给腐蚀创造条件。由于制造加工、修理改造的残余应力,以及结构上形成的应力集中点,如列管与折流板交界处存在应力集中状况,使管子在拉应力和腐蚀性介质联合作用下诱发应力腐蚀,可能出现脆性破坏,或者产生微小裂纹,产生其他破坏形式的隐患。

综合上述,本次氨蒸发器列管泄漏的主要原因是操作不规范,不严格执行安全操作规程酿成结果。

3 预防措施

1)更换泄漏的列管

目前氨蒸发器爆裂的列管有19条,其他的列管没有问题,只需要更换泄漏的19根列管。其他列管待有机会时将其全部更换为耐低温32无缝管,提高氨蒸发器列管使用的安全性、可靠性。

2)完善操作规程

由于配氨工序为间歇操作,在短期停车时,要求循环水系统不停车;如果需要长期停车,在停车前,需将氨蒸发器内的液氨全部蒸发完(含氨蒸发器底部);并且循环水系统继续打循环,直至氨蒸发器外部看不到水痕为止,并将蒸发器内的循环水排净。

3)完善仪表控制系统

目前配氨工序仪表控制系统使用不稳定,液位不准,调节阀不灵活。要求对仪表系统逐一进行检查、调试,为配氨操作人员提供安全、稳定、可靠的监视控制系统。

4)审核氨蒸发器底部积液罐容积

审核氨蒸发器底部积液罐容积,确保积液罐容积设计、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合相关的中国法律及规范,消除氨蒸发器列管冻裂的潜在隐患。

5)完善工艺控制指标

由于氨蒸发器列管的材质为20号钢,使用的温度下限为-20℃。为避免列管产生脆性断裂,将氨蒸发器蒸发压力控制在0.4~0.6 MPa,确保液氨蒸发温度在0℃以上运行。

6)循环水处理

从现场看,循环水质很差,配氨工序使用时间较长时容易堵塞列管,为了防止循环水带污泥或杂物进入氨蒸发器列管,引起氨蒸发器列管堵塞或结垢,建议对循环水进行过滤处理。

7)技能培训与管理

加强岗位员工培训,提高岗位员工的操作技能[4];强化操作人员持证上岗的管理;强化配氨工序检查和考核的管理,不断提高员工的负责任心,确保配氨水工序装置安全稳定运行。

4 结语

液氨蒸发器自从更换耐低温32无缝管后运行稳定,未再发生列管泄漏事故,蒸发能力也得到明显提高,能同时满足3万t/a电解金属锰厂生产用氨需求,确保了生产能够正常运行。

[1]沈佩文.氨蒸发器列管爆裂的原因分析[J].化工生产与技术,2003,10(3):36-37.

[2]周德红,赵云胜,胡敏涛,等.合成氨厂液氨储罐泄漏环境风险分析[J].安全与环境工程,2009,16(2):101-104.

[3]郑杨炜,谢殿荣,何衍兴,等.基于MATLAB的液氨泄漏环境风险分析[J].安全与环境工程,2010,17(1):41-44.

[4]林允明.设备管理[M].北京:机械工业出版社,2005.

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