十字交叉巷道支护技术研究

2015-05-08 03:28
江西煤炭科技 2015年4期
关键词:大巷十字交叉

张 超

(晋城煤业集团 寺河煤矿 二号井,山西 晋城048019)

煤矿生产掘进过程中,巷道交叉现象比较常见,但巷道交叉点受两次乃至多次采掘影响,应力重新分布,易造成应力集中。因此,如何加强巷道交叉点的支护是困扰很多矿井的难题〔1〕。

寺河煤矿二号井设计生产能力1.8Mt/a,现主采9#和15#煤层,是晋城煤业集团的主力矿井之一。在9#煤层开采过程中,由于采掘规划的需要,九四盘区大巷与94311工作面的巷道出现多处十字交叉,出现了两帮破碎,顶板下沉等现象,尤其是94101西巷,为盘区带式输送机大巷,担负着运输和行人的任务,两帮收缩量达到了900mm,顶板下沉量达到了600mm,严重影响了行人和运输,不得不进行扩帮卧底,增加了巷道的维护成本。为了保证巷道的正常使用,减少巷道的维护费用,必须采取一定的技术手段对交叉点巷道进行强化支护,避免多次返修。

1 工程概况

九四盘区位于寺河煤矿二号井井田西翼,为9#煤层主采盘区。94101西巷、94102西巷、94103西巷分别为盘区行人运输(进风)大巷、回风大巷、材料运输大巷。该区域煤层厚度在0.8~1.7m之间,为典型的薄煤层,其中顶板为厚度5.3m的粉砂岩,底板为2.6m泥岩和细砂岩混层。掘进过程中,掘取部分直接底,保障断面的高度。

其中,三条大巷均与94222巷、94223巷不同层交叉,94102西巷与94222巷、94223巷空间十字交叉、94101西巷与94222巷、94223巷十字交叉、94103西巷与94222巷、94223巷T字交叉。本文研究的重点是94101西巷与94222巷的十字交叉点,见图1。

2 原支护形式下巷道破坏特征

2.1 原支护设计

94101巷与94222巷掘进尺寸均为宽度为4.8m,高2.4m,掘进断面积为11.52m2。巷道支护设计示意见图2,具体支护设计如下:

图1 九四盘区大巷与回采巷道交叉示意

(1)锚杆:顶部和帮部均采用Φ20长度为2m的左旋无纵筋螺纹钢筋,杆尾螺纹为M22;顶板锚杆均垂直顶板安设,顶板角锚杆与垂线夹角不得超过10°安设;间排距1000mm×1200mm,每排5根,平行布置;帮部锚杆间排距900mm×1200mm,每排3根锚杆,平行布置;锚杆预应力不得小于80kN。

(2)钢筋托梁:顶部采用Φ12mm的钢筋焊接而成,规格为SB-12-100-3700-4,长×宽=3700mm×100mm;长度3700mm;帮部采用Φ12mm的钢筋焊接而成,规格为SB-12-100-1000-2,长×宽=1700mm×100mm.。

(3)锚索:采用 Φ15.24mm,长度为5.3m的高强度低松弛钢绞线锚索,间排距2000mm×3600mm,每排2根,平行布置,预紧力不得小于150kN。

(4)金属(塑料)网:顶板遇破碎地点挂4600mm×1200mm金属网。帮部采用3800mm×1100mm塑料网。

2.2 巷道破坏特征

94101西巷掘进初期,受煤层厚度及顶底板岩性的影响,出现了轻微的两帮煤体破碎现象,94222巷与94101西巷贯通后,两帮破碎程度进一步加深;待94311工作面回采后,随着94101西巷运输量的加大,对巷道有一定的载荷冲击,巷道变形进一步加剧,主要的破坏特征表现为:

图2 原巷道交叉位置支护设计示意

(1)两帮煤体沿煤层的顶板和底板的交叉处鼓出,煤体破碎,两帮最大收缩量达到801mm,局部锚杆可轻松拔出,失去承载能力。

(2)顶板出现离层,大面积破碎,并出现顶板下沉,最大下沉量达到489mm。

3 支护方案设计

相关研究表明,巷帮是顶板的有效支撑体,处于十字交叉两条巷道,其支承压力区和顶板的卸载区会产生叠加效应。由于巷道交叉而形成的三角区域易发生应力集中〔2-3〕,因此支护设计的重点是顶底板与巷帮交叉处,配合架棚支护防止巷道变形,同时采用注浆锚杆进行注浆加固,提高围岩的完整性和整体性。

3.1 架棚支护

本次加强支护是在巷道返修的基础上,即先对巷道进行“扩帮拉底”,使其恢复成原有的巷道设计尺寸。然后采用π型钢梁配合单体柱的架棚支护方式,一梁三柱,其中胶带左侧单体柱间距2000mm,胶带右侧单体柱间距1500 mm,排距均为1000mm,具体支护形式见图3。

3.2 注浆加固

本次注浆加固是利用注浆锚杆对煤壁两帮及底角进行补强,其中两帮注浆锚杆采用型号为Φ25-5的中空注浆锚杆,长度2000mm,间距1000mm,上距顶板800mm,垂直于煤壁钻进,钻孔深度3000mm;底角锚杆采用型号为Φ32-6,长度4000mm,间距1000mm,沿底角下扎45°钻进,钻孔深度5000mm。注浆锚杆布置示意见图4。

巷道注浆加固,注浆材料的选择是关键。十字交叉巷道表层围岩破碎,深层由于煤体的挤出而形成空洞,因此需要高强度,快凝材料以抑制巷道的继续变形。借鉴15#煤层大巷注浆加固的经验,本试验段采用晋煤研究院生产的联邦加固一号材料。联邦加固一号材料是以无机矿粉为主的地质聚合物注浆材料,是双液注浆材料,两种浆液在混合前,6h内不凝固、不泌水、不沉淀,混合后凝结时间为3~10min,1~8h的强度能达到8~15MPa以上,不同水灰比养护时间下的抗压强见表1。

图3 架棚支护示意

图4 注浆锚杆注浆示意

表1 联邦加固注浆材料(双液)抗压强度对比

4 试验效果分析

4.1 监测方法

在94101西巷与94222巷十字交叉的位置(距交叉口0.5m处),试验注浆及架棚支护区域布置了4组测站,采用“十”字布点法,观测两帮及顶底板的位移量,同时,在94101西巷与94223巷十字交叉的位置(距交叉口0.5m处),布置了4组测点作为对比测站,观测周期为30天。

4.2 数据分析

井下专人负责每2~3天观测一次,将两组数据整理,见图5、图6。

图5 对比测站巷道表面位移变化

图6 试验段巷道表面位移变化

由图5可以看出,对比巷道区域,巷道两帮及顶底板变形速率较快,变形持续时间长,巷道两帮最大变形量达801mm,顶底板移近量达到489mm;而进行注浆加固和架棚支护的试验巷道区域,巷道变形速率明显减缓,且在15天内巷道变形趋于稳定,巷道两帮收缩量控制在50mm之内,顶底板下沉量在30mm之内,安全可控,支护效果立竿见影。

5 结语

1)通过对寺河煤矿二号井九四盘区十字交叉巷道调研,分析了十字交叉巷空间位置关系及巷道的破坏特征。

2)针对十字交叉巷的破坏特征,制定了架棚二次支护配合注浆锚杆注浆加固的支护方案,并在试验巷道区域进行了工业性试验。

3)通过巷道表面位移监测,架棚二次支护配合注浆锚杆注浆加固的支护方案,效果明显,巷道变形均控制在允许范围内,保障了巷道的正常使用。

〔1〕单仁亮,孔祥松,李 斌,等.大断面直墙半圆拱巷道支护设计与优化〔J〕.中国矿业,2014,(1):87.

〔2〕王引群.厚煤层十字交叉巷道支护技术研究〔J〕.山西煤炭.2011,(12):48-49.

〔3〕刘海瑞,李金刚.矿用U型钢棚+砌碹支护在交叉巷道中的应用〔J〕.陕西煤炭.2015,(4):129-131.

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