一起凝泵跳闸导致机组RB的处理及思考

2015-07-27 05:23岑文兴广东省粤电集团珠海发电厂广东珠海519000
山东工业技术 2015年13期

岑文兴(广东省粤电集团珠海发电厂,广东 珠海 519000)

一起凝泵跳闸导致机组RB的处理及思考

岑文兴
(广东省粤电集团珠海发电厂,广东 珠海 519000)

摘 要:珠海发电厂装机容量2*700MW,锅炉、汽机主要设备由日本三菱重工设计制造,锅炉最大连续蒸发量为2290t/h,采用四角切圆燃烧、单炉膛、中间再热、强制循环,悬吊式、亚临界参数汽包炉,配有ABCDEF六台磨煤机,磨煤机五运一备,ABC三台凝泵,凝泵两运一备,AB两台汽泵加备用的一台电泵,下面对一起凝泵跳闸导致机组RB动作的现象进行分析。

关键词:凝泵跳闸;机组RB;处理思考

1 凝泵跳闸与RB动作分析

2015-04-20 机组负荷653MW,BCDEF磨煤机运行,AB汽泵运行,AB凝结水泵运行;

13:27:02.180 OPS操作台来A凝结水泵马达B相线圈温度高(194度)报警,A凝结水泵跳闸;

13:27:05.506 C凝结水泵开始开出口阀;

13:27:09.062 RB动 作,BM指 令以100%/min的 速 率减 至350MW,CC切至TF方式运行;

13:27:11.906 C凝结水泵自启,就地检查C凝结水泵运行正常;

13:27:12.140 B磨跳闸;

13:27:22.040 C磨跳闸;

13:27:42 手动启动轻油系统备用;

13:28:08.306 C凝结水泵出口阀全开,期间除氧器水位最低降至2544.1MM;

13:30 RB复位,将机组由TF切至CC方式运行,设定目标负荷380MW;

13:37 启动C磨吹扫,吹扫完毕子组启动C磨,13:55 启动B磨吹扫,吹扫完毕子组启动B磨,设定目标负荷600MW,14:35 投入AGC,停运轻油系统。

由上面的现象和处理过程可以看出来,珠海发电厂RB动作的执行,减负荷速率、跳磨得选择以及时间的设定都是相当合理的,使机组燃烧、汽温汽压等主要参数都没有大幅度波动。

2 珠海电厂设定的凝结水泵跳闸条件

(1)凝汽器水位<-250mm

(2)运行泵出口阀关(延时20s)

(3)马达推力盘温度>96℃

(4)马达推力瓦温度>86℃

(5)马达线圈温度>140℃

当时马达线圈温度194度,不管当时的热工温度测点正确与否,A凝泵跳闸是正确的,由上面的报警时间记录可以得知:1、A凝结水泵跳闸3S后才开启备用C凝泵出口电动阀;2、备用C凝泵出口电动阀由全关至全开需要一定的时间,大概约6S,也就是再过了6S,当备用C凝泵出口电动阀全开信号触发了,C凝泵才启动,而此时已经触发机组RB动作了。

A凝结水泵跳闸后,在负荷偏低情况下凝结水母管压力会波动较大,本次事故时所带负荷较高,所以凝结水母管压力是骤降的,C凝泵出口电动阀设定延迟3S启动是防止母管压力高时对C凝泵造成冲击,而C凝泵是在等待出口电动阀全开后才会启泵的,事实上在定期切换或者操作员平时手动启动凝泵,是要巡检员就地确认出口电动阀开至5%才启动凝泵,而OPS操作台的凝泵出口电动阀是没有开度反馈显示的,只有全开全关以及中间状态显示的,所以若是这种事故情况下,若出口电动阀一开就启动凝泵,没有巡检员就地确认出口电动阀开度,若是出口电动阀卡在1%的开度,因为再循环是设置出口电动阀后面母管支路上的,那么凝泵压力就会憋得很高,会损坏凝泵,由此来看,出口电动阀和凝泵的启动延迟的设定都是有其合理性的。

而RB动作触发是在A凝泵跳闸7S后,刚好在C凝泵启动之前,若是C凝泵已经启动,是不会触发RB动作的,那么我们看看RB动作是否有必要呢,毕竟RB动作2S后凝泵就可以启动了,整个期间除氧器水位最低降至2544.1MM(除氧器正常运行控制水位在2700MM),当然如果RB不动作,继续带高负荷除氧器水位会降得更低一点。设备说明书上指出除氧器水箱的容量,可以在满负荷没有凝结水补充的情况下能维持7分钟的供给,如果从这点来看,A凝泵跳闸,B凝泵还在正常运行,也可以补充一部分的凝结水,等待9S后C凝泵就可以启动,整个凝结水供给就恢复正常了,相比可以7MIN没有凝结水供给除氧器的这个时间来看,除氧器水位是不会低至跳闸汽泵的,没有RB动作的必要。事实上,机组RB动作后,恢复过程中还要先对磨煤机吹扫,是相当耗费时间的,等到正常到带回650MW负荷,所耗费时间接近1个小时左右,损失不少电量。

3 结语

那么这样凝泵跳闸导致机组RB的设定是否必要呢,笔者了解到凝泵跳闸导致RB其实很多电厂都没有采用这个设定,有一些是本身配置有除氧器上水泵可以紧急补水,有的是通过判断除氧器水位下降情况操作员手动跳闸一台给水泵来实现RB,这样估计是考虑到除氧器水箱基本上都有不小的容量,即使是在带满负荷情况下也可以在单台凝泵运行时满足短时要求。以前珠海发电厂这样凝泵跳闸导致机组RB的情况也有发生过,为了减少不必要的电量损失,这次事故过后,热工方面更改了凝泵跳闸导致50%RB判断逻辑,将原来设定凝泵跳闸延时机组RB时间增加为15秒延时机组RB,这样可以尽量减小对原有逻辑的改动,巧妙避开了机组RB动作时间,同时也保留RB的设定,有效避免故障扩大,也是对机组的一种必要保护。

作者简介:岑文兴(1982-),男 ,广东罗定人,工学学士,助理工程师。