装载站给煤机自动喷雾装置研究与应用

2015-07-27 08:18常晓东兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿山东邹城273500
山东工业技术 2015年21期
关键词:球阀皮带延时

常晓东,孙 政(兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿,山东 邹城 273500)

装载站给煤机自动喷雾装置研究与应用

常晓东,孙 政
(兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿,山东 邹城 273500)

鲍店煤矿主井装载系统由南、北车两部皮带和六台给煤机组成,二采煤仓、南翼煤仓、北翼煤仓各配置两台给煤机,分别为南车皮带和北车皮带给煤。

喷雾装置;南、北皮带;远程控制;喷雾装置

1 研发背景

鲍店煤矿主井采用箕斗提升,因此装载皮带和给煤机是非连续运行方式,皮带每一个提升循环开停一次。装载司机根据煤仓煤位生产调度命令,开停对应的给煤机。每次切换给煤机运行,都要关闭和打开对应给煤机的喷雾除尘装置。

给煤机停止运行,喷雾装置若不关闭就会导致大量水流入煤流系统,增加了原煤含水量,降低了有效提升量。给煤机开机后,喷雾装置不打开,装载皮带机道会产生大量煤尘。

2 技术方案

2.1 系统简介

装载站给煤机现有喷雾装置的开启控制由球阀实现,为减少进入煤流的水份,当给煤机停止运行时,喷雾必须关闭。由于运行中装载南、北翼、二采给煤机经常切换,喷雾的开启关闭也较频繁,皮带司机需要到给煤机下方操作,不能实现实时开启与关闭,既增加了劳动强度,更不利于人员安全。

为了实现给煤机喷雾装置跟随给煤机开、停,迅速打开和关闭,根据现场实际情况,进行“装载给煤机自动喷雾装置”研究应用。改造后实现了给煤机喷雾装置的远程、自动、联锁控制,减少了通过喷雾装置进入煤流系统的水量,减少了操作人员的劳动强度,又降低了操作人员的不安全因素,保证了装载皮带机道正常有效防尘,

2.2 核心技术

利用皮带控制柜中原有西门子LOGO可编程控制器进行控制,执行元件采用DFΗ20/7 型 矿用本质安全型电动球阀,实现给煤机喷雾自动控制。将给煤机启动、停止信号由中间继电器辅助接点引入LOGO控制器,在保留LOGO功能前提下,通过增加喷雾装置控制程序,由LOGO控制电动球阀,自动开启、关闭喷雾装置。新增程序如图1所示。

图1 给煤机自动喷雾装置程序

图2

2.2.1 功能原理介绍

(1)输入输出信号:如图1所示I3、I4、I5是北翼、南翼、二采给煤机启动中间继电器的反馈点,Q2、Q3、Q4是控制球阀的输出。

(2)控制工艺(以北翼给煤机为例):当北翼给煤机启动时,I3输入,延时10S后Q2输出,控制电动球阀打开,北翼给煤机开始喷雾。当北翼给煤机停止运行后I3输入信号消失,延时2分钟后Q2无输出,北翼给煤机喷雾停止。

2.2.2 延时时间设定依据

(1)根据现场实际,装载系统每晚19:00-21:00检修,检修结束,系统需要试运行,设定10S延时,可以避免点动试运行时电动球阀频繁动作,防止其电机发热烧毁。

(2)装载系统不是连续运行,每一个提升循环给煤机都有10-30S的停运,其次还有满仓等其他原因,导致提升机短时间停止运行,因此设定给煤机延时2分钟后停止喷雾可以有效避开上述情况的干扰。

2.2.3 接线图(如图2)

3 试验推广情况

给煤机自动喷雾装置使用后减少了进入煤流的水分,增加了提升机的有效提升量,节约了人力,人员不需到给煤机下操作,保障了人身安全,系统可靠性高、故障率低、投资少,基本不需要新增控制元件,只要现场有可编程控制器就可实现。

该装置至投入使用以来,能够按照预先设定的程序,对装载站给煤机喷雾装置进行控制,完全实现了装载给煤机喷雾的远程自动联锁控制,喷雾打开、关闭迅速、可靠、故障率低,整个系统自试运行以来从未出现故障。

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.059

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