实施不稳定脉冲注水,挖潜井间剩余油

2015-10-21 19:54蒋晓澜张尊香焦海亮
科学与技术 2015年2期
关键词:调配

蒋晓澜 张尊香 焦海亮

摘 要:孤东八区馆上段是孤东油田主力注水开发单元,从2002年1月停注聚合物至今,进入后续水驱阶段。该阶段水井进行细分注水,目前正处于转后续水驱含水快速上升期,综合含水由注聚前87.2%上升到目前94.5%,含水上升率为2.6%,实施有效的调配是注水开发单元下一步开发的关键。

关键词:注水开发单元;调配;脉冲注水

一、立项依据:

孤东八区馆上段是孤东油田主力注水开发单元,经历了天然能量开采阶段(1985年6月—1987年6月);注水见效,高速稳产阶段(1987年7月—1992年4月);层系井网调整,持续高产稳产阶段(1992年5月—1997年8月);聚合物驱阶段(1997年9月—2001年12月)。从2002年1月停注聚合物至今,进入后续水驱阶段。该阶段水井进行细分注水,目前正处于转后续水驱含水快速上升期,综合含水由注聚前87.2%上升到目前94.5%,含水上升率为2.6%,实施有效的调配是注水开发单元下一步开发的关键。

从产量构成曲线看出 ,目前主要增产措施是卡封和防砂,补孔措施明显减少。经多年措施挖潜,下步可补孔井层逐年减少,措施难度进一步加大,稳产难度增大。因此实施有效的注采分析和注采管理,控制单井含水上升,是实现水驱开发单元稳产的关键。

目前我队共有注采井组17个,由于井网固定,油水井间存在长期的注采关系,导致地下流体沿同一方向驱进,形成大孔道或低渗带,对应油井高含水生产或受注水井影响不大,驱油效率低。而常规调配对稳定井组产量,减缓产量递减的作用明显减弱。为改善注采关系,挖潜井间剩余油,我们实施对不同方向水井进行轮翻脉冲注水。

二、技术现状及主要技术难点

技术现状:目前常规调配存在以下特点:长期性:调配间隔时间长,一般在2-3个月一次,加重了井下大孔道的存在及形成;温和性:调配幅度小,调配增减水量在50-100m3变动,且多在50m3左右调动,造成调配效果不明显。单一性:调配井次少,涉及对应油井井次少,造成水驱油面积相对较小。

主要技术难点:实施准确的调配,需不断观察、试验和摸索,认清来水方向和剩余油分布。常规调配间隔时间长,调配幅度小,不利于尽快掌握油水井间关系,且剩余油挖潜不彻底。

三、创新内容、技术关键、技术经济指标及达到的目标:

创新内容:对水井实施脉冲调配注水,主要是通过改变地下流体运动速度、运动强度及运动方向,达到进一步冲刷地层,挖潜剩余油的目的。特点是升降水幅度大,大小强度交替,具有脉冲的特性;调水方向多,不同方向轮翻冲刷,形成多方向多层次驱油的格局。与常规调配相比,具有调水幅度大,变化方向多,驱油速度和方向改变的特点。与以往脉冲调配相比,具有注水不间断,通过大幅度升降水实现脉冲的特性,减少因停井造成水井躺井或吸水变差情况的发生。

技术关键:认清油井来水方向,及时脉冲调配,改变驱油速度和方向,挖潜剩余油。

技术经济指标:年实施12口水井的脉冲调配,单井平均调配次数为6次。

达到的目标:对应油井年增油600吨。

四、项目实施及效果

05.1-8正在实施,目前已对9口水井实施脉冲调配,平均单井调配次数达5.6次,累计调配51井次,对应油井22口,累增油535吨。脉冲调配见效井例:油井24-8井生产42层,套喷生产,对应水井3口(24-10、25-081、23-1007)同层油井2口中(23-6、25N7)。24-8距离23-1007水井130米,距24-10水井300米,距25-081水井180米。经验表明,24-8受三口水井均衡制约,产量稳定。

24-8井05年1月初产量:52.4/4.5/91.4%。此时对应水井23-1007井配注100m3,25-081配注100 m3,从04年10月以来没有变化,只有24-10井于04年11月调配50/130 m3。24-8井于05年1月15日开始出现液量升,含水升的现象,液量升至100吨左右,含水升至94.7%,上升了3.3%,由于液量的增加,油量未受影响。分析来水方向为24-10,该方向注水增强,导致24-8液量含水的变化。为控制24-8含水上升,其对顶方向水井23-1007调配100/140,此时24-8产量为117.9/3.7/96.9%。 23-1007上调的同时,24-10井于05.2.20保作关,一直到6.1号开井。24-10井的停注,使23-1007井没有了对顶方向,相当于23-1007井方向水量加强,从该方向向24-8推进,驱油见效。05.4.10左右,24-8出现液量略降,含水下降的趋势,产量为:82.5/5/93.9%,较调配前产量有很大回升,一直到5月下旬,含水一路下降,油量稳中有升,峰值产量110/12/89.1%,含水下降8个百分点。为保持效果,充分挖潜剩余油,我们观察油井产量变化,避免长期注入形成大孔道,对两个注水方向做到适时调配水量。23-1007井于5月30日24-8井含水由90%升至93%时进行下调140/20,24-10井则于6月1日保钻开井,配注100 m3,驱油方向很快从23-1007转向24-10,24-8井出现又一次见效。考虑24-10方向水量大,23-1007方向偏弱,水很快会淹过来,7.20日左右,24-8含水果然出现上升,由94%升至97%。我们将23-1007上调20/100,加强对顶方向注水,且24-10井水量在100到200 m3之间来回调动,由于调配及时24-8井于8月20日左右又一次见效,含水再次下降为94%,油量保持在8吨左右。项目实施以来,该井见效天数达125天,累增油225吨,平均日增油1.8噸。

2、21N8注采井组

油井21N8井生产42.5层,两个层分别对应水井1口,42层水井为22-10,45层水井为22-8,两个层均为单向对应,调配难度大,层间开发存在矛盾。 21N8井在前期45层注聚见效后,一直是高液量,高含水生产,导致42层不能充分发挥潜力。04年10月以来22-10井由于套变,作业停修,一直不能正常注水.04年12月开井后,我们加强了42层注水,22-10以高注采比注入,配注200m3,同时22-8降水100/50,不均衡的注入方式,改变了地下流体运动方向,21N8井42层见效,含水下降幅度大,由年初98.4%降至目前的94.3%,日油由2.5升至4.8吨,见效天数80天,累增油达184吨。

以上两井脉冲调配的成功,使我们认识到:高含水期注水开发单元注采调配工作需打破常规,通过人为的改变注采强度、注入结构达到改变地下水驱油方向及强度,进一步控制来水向来水,提高驱油效率的目的。

五、应用规模及经济、社会效益分析:

经过对我队17个注采井组中的9口水井05.1-8月期间累计51井次的调配试验、结果分析,我们认为脉冲调配在增加井组日油水平方面优于以往的温和调配,适用于注采井网长时间固定不变,导致地下形成大孔道的长期开采的注水开发单元,值得推广。 实施截止目前增油535吨,可获经济效益:作业采油维护发生成本50万元,原油价格按3000元/吨计算, 535×3000/10000-50 =110.5(万元)

可获社会效益:1、降低注水单元自然递减,较去年同期对比自然递减由31.3%降至23.01%,下降8.29%,老井自然产油增加595吨,实现注水开发单元产量不递减,开发形势稳中有升;2、提高了群众性油水井分析能力。

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