抽油机机型优化匹配互调工艺设计

2015-10-31 01:27大庆油田勘探开发研究院
石油石化节能 2015年10期
关键词:检泵抽油机机型

宁 倩(大庆油田勘探开发研究院)



抽油机机型优化匹配互调工艺设计

宁倩(大庆油田勘探开发研究院)

针对喇嘛甸油田部分抽油机井机型不匹配,机采系统抽汲参数匹配难度大,检泵率升高,载荷利用率低,能耗高的问题,开展了抽油机井机型优化匹配互调工艺设计现场试验,它包括机型动态调整设计,以整机及基础互换的形式对调,结合检泵优化抽油机机型、泵型及生产参数。以喇4-3036与喇8-F311井为例,通过现场试验后,平均单井系统效率提高24.08%,平均百米吨液耗电下降1.545 kWh,从而达到提高抽油机井产能,延长检泵周期,降低产液单耗的目的。

抽油机井优化匹配工艺设计

喇嘛甸油田经过40多年的开发,目前已进入开发后期。油田油井具有高含水、聚合物黏度大、开采层系不断调整等特点,产能结构发生了根本性的变化。不仅导致部分抽油机井机型不匹配,机采系统抽汲参数匹配难度大,检泵率升高,载荷利用率低(57.28%),能耗高(吨液耗电平均为4.08 kWh)的问题,而且采用常规建设模式,投资高、效益差。

1 试验的目的和技术特点

1.1现场存在的问题分析

1)常规机型设计按照老区油井选型方法,常规采油工程方案设计一般根据地质预产进行机型、泵型、电动机配置的设计预案,而不是根据试油测井参数进行设计。在选择机型时重点考虑生产后期产液量会增大,动态调整载荷会随之增加,导致抽油机载荷利用率也随之增加,因此选取参数时尽量用大参数来选择机型。

2)机型匹配不合理,存在高能耗。从运行的角度出发,抽油机井的运行合理载荷、扭矩利用率在40%~80%之间[1]。统计全厂2025口抽油机井,其中953口井载荷、扭矩不在该区域,占统计井数的47.06%。

统计喇嘛甸油田主要运行机型能耗情况,详见表1。当抽油机井机型载荷与扭矩在合理范围内时,系统效率最高,百米吨液耗电最低。

表1 抽油机机型能耗对比

3)参数调整受限。由于抽油机配置偏大或者偏小,造成设备参数调整受到限制,14型抽油机在用情况见表2。

表2 14型抽油机在用情况

统计全厂183口14型抽油机,平均产液小于100 t/d的井有109口,其中有17口井泵型为57;最小冲速已调至2.5 min-1,平均日产液仅为31 t。如果将冲速调整到4 min-1以下,需要更新或改造电动机及控制设备,投入费用较高,详见表3。

表3 10-3-53型抽油机在用情况

统计全厂442口10-2-53型抽油机,平均产液大于110 t/d井有58口,其中25口井泵型已调整为83、95,冲速6.5 min-1;而冲速大于7.5 min-1的有35口井,问题比较严重。

4)高冲速导致检泵率升高。由于机型限制,部分井存在冲速较高,从而导致杆管偏磨、泵况易变差等检泵问题,且高冲速井能耗高,详见表4。

表4 交变载荷随冲速变化情况

随参数增大偏磨断脱检泵率升高,其中冲速高于8 min-1抽油机井检泵率高达37.3%。

5)载荷扭矩利用率低,且部分机型存在安全隐患。

统计全厂2200口抽油机井载荷使用情况,平均载荷利用率仅为53.58%,其中262口载荷偏大的抽油机井存在生产安全隐患,详见表5。

通过分析抽油机在用情况,目前现场由于地质动态调整、加密井不断增多导致抽油机井机型不匹配的问题比较突出。通过开展抽油机井机型优化匹配互调工艺设计现场试验,可以很好地解决现场参数调整受限、检泵问题严重的问题,又可以使抽油机井的载荷、扭矩在一个合理的工作区间,达到机型、泵型、生产参数的最佳组合,最终达到抽油机井能耗最低、系统效率最高的目的[2]。

表5 抽油机机型负载情况统计

1.2技术特色

针对现场抽油机井机型不匹配的问题进行机型动态调整设计,根据实际情况,采取不增加成本投入,整机及基础互换的形式进行对调;针对地质产量、生产参数等情况,结合检泵,进行整体参数优化,优化泵型及生产参数,从而达到机型、泵型、生产参数的最佳组合。

表6 喇4-3036井生产参数

表7 喇4-3036 井井下参数

2 措施前油井生产基础资料及存在问题

2.1喇4-3036井概况

喇4-3036井基本生产参数、井下参数、检泵情况如表6、表7、表8所示。

该井存在的问题:

1)机型偏小,参数优化受限。该井日产量比较高,动液面在井口,生产参数已经达到满参,且存在一定的上产空间。

2)该井能耗较高,百米吨液耗电达3.39 kW。

3)由于长期高冲速、满负荷运行,导致检泵周期短,平均检泵周期仅为1年。

2.2喇8-F311井概况

喇8-F311井基本生产参数、井下参数、检泵情况如表9、表10所示。

该井2007年投产以来,运行平稳,平均2.5年检泵1次。

该井存在的问题:

1)机型偏大,参数优化受限。该井日产量比较低,动液面深,生产参数已经调至最低。

2)该井能耗较高,百米吨液耗电达1.36 kWh。

表8 喇4-3036检泵情况

表9 喇8-F311井生产参数

表10 喇8-F311井井下参数

表11 喇4-3036井优化设计方案

表12 8-F311井优化设计方案

3 设计方案论证

1)针对喇4-3036井情况,制定几种优化设计方案,详见表11(泵效60%、沉没度400 m计算),优选方案3。

2)针对喇8-F311井情况,制定几种优化设计方案,详见表12(泵效60%、沉没度300 m计算),优选方案2。

表13 机型互换前后参数对比

图1 喇4-3036井示功图前后对比

图2 喇8-F311井示功图前后对比

3)抽油机机型优化匹配互调工艺设计。喇4-3066井与喇8-F311井结合检泵,分别进行整体参数优化设计,优化泵型及生产参数,分别优选方案3和方案2。再实行整机及基础互换的形式优化匹配机型,从而达到地下地面立体优化设计。

4 施工执行情况及测试监测结果分析

4.1现场实施情况

2014年7月10日结合检泵对喇8-F311井进行换小泵,9月17日结合检泵对喇4-3066井进行换大泵调整。2014年9月20日对2口井实施整机及基础匹配互换,再对2口井进行冲程、冲速方案优化。

4.2测试前后结果对比

能耗数据前后对比情况详见表13,示功图前后对比情况详见图1、图2。

4.3措施后效果分析

喇4-3066井与喇8-F311井抽油机机型优化匹配互调工艺设计取得一定的效果。优化调整后平均单井系统效率提高24.08%,平均百米吨液耗电下降1.545 kWh。

喇4-3036井日增液97 t,按含水98%计算日增油1.94 t,冲速下降了3 min-1,百米吨液耗电下降2.78 kW,动液面下降390 m,系统效率提高41.13%;载荷、扭矩利用率分别提高了28.3%和64.82%。

喇8-F311井产液变化很小,动液面回升204 m,有功功率下降7.58 kW,百米吨液耗电下降0.31 kWh,系统效率提高7.03%;载荷、扭矩利用率分别提高了24.58%和31.49%。

5 结论

1)挖掘产能潜力。可使部分调整井增液上产,挖掘产油潜力。

2)保障生产运行。合理匹配机型、泵型、生产参数,且优化匹配机型时间短,对产量影响小。

3)降低运行能耗。保证产量不变的情况下,降低油井冲速,达到降低产液单耗、提高系统效率的目的。

4)消除安全隐患。针对部分长期存在载荷、扭矩超载现象的抽油机井,实施机型优化,可消除优化井的安全隐患。

5)延长检泵周期。大幅度地降低冲速,可以减少杆不下、杆管偏磨等检泵问题。

[1]万仁溥,罗英俊.采油技术手册[M].3版.北京:石油工业出版社,2005:56-59.

[2]姜大为.提高新井抽油机载荷利用率方法的研究与应用[J].石油石化节能,2012(6):7-8.

10.3969/j.issn.2095-1493.2015.10.001

2015-02-12)

宁倩,2008年毕业于东北石油大学(资源勘察工程专业),从事地质研究工作,E-mail:2271645@qq.com,地址:黑龙江省大庆市勘探开发研究院油藏评价研究室,163000。

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