轮胎密炼机加磺控制系统设计

2016-04-22 07:50彭军强于鸿彬靳晓曙天津工业大学机械工程学院天津市现代机电装备技术重点实验室天津300160
山东工业技术 2016年1期
关键词:无线传输轮胎

彭军强,于鸿彬,靳晓曙(天津工业大学 机械工程学院 天津市现代机电装备技术重点实验室,天津 300160)



轮胎密炼机加磺控制系统设计

彭军强,于鸿彬,靳晓曙
(天津工业大学机械工程学院天津市现代机电装备技术重点实验室,天津300160)

摘 要:轮胎生产中,密炼机加磺工序对轮胎的质量有重要影响,针对工厂原有的密炼机人工送料,本文利用无线传输技术结合PLC控制技术,设计了密炼机加磺控制系统,实现了对胶料和磺料的精确计量和控制,提高了工厂的生产效率,大大减少了人工可能出现的错误。

关键词:密炼机;轮胎;无线传输

0 前言

网络技术的发展大大促进了当今工业生产的技术水平,利用无线通信技术对工厂原有的设备或生产线进行改造,对于提高现有设备的易用性,便利性,提高企业的生产效率和水平都具有重要的现实意义。

天津万达集团是一家专门生产各种轮胎产品的大型企业,目前可生产全规格自行车内外胎、摩托车胎、人力车胎、汽车、农用车轮胎等,拥有大中型专用设备2100多台,具有年设计50万套能力的汽车轮胎生产线,随着集团的发展和壮大,迫切需要结合先进技术对现有的大量设备进行升级改造,进一步提高企业的生产水平和市场竞争力。

1 系统开发背景

配料是生产工艺过程中一道非常重要的工序,配料的准确与否直接影响最终产品的性能。在橡胶生产中,生产不同规格的橡胶需要不同的原料,同种原料的用量不同。实际生产过程中需要上百个配方,每种配方又含有几种到几十种不同的原料,因此人工配料是一种重复性高、要求细致的体力劳动,不但效率低,而且容易配错料。为了保证生产过程中加磺量能达到标准值,防止人工漏加药料错误的发生,对轮胎密炼机加料和加磺过程进行控制,在原有的PLC控制系统上,开发了基于无线传输技术的计算机控制系统。

2 方案设计及原理

针对生产中遇到的问题,提出解决方案整体结构如图1所示。

方案的原理及工作过程如下:

(1)传送带上是待加工轮胎,传送带下面装有重力传感器检测胶料和磺的重量。

(2)无线数据采集板负责采集重力传感器的重量信息数据,然后通过无线传输传送到触摸显示屏上。

(3)触摸显示屏接受采集板发送来的数据并显示在屏幕上,触摸显示屏左侧显示生产过程中需要的额定胶料量和额定加磺量,而中间显示实际生产中的胶料量和加磺量,在屏幕上能够实时观测到生产进程。

(4)控制系统根据采集板采集到的数据,将控制命令发送给无线控制板,无线控制板通过无线网络将命令发送到PLC控制板,如果实际加磺量达到额定值,则PLC控制传送带可以继续向前传输;如果没有达到额定值,则PLC控制传送带不可以传输,直到加磺量足够。工作过程中,投胶时间以及混炼,每一步需要的时间通过PLC控制。

(5)每加工一组,采集板会将母胶重量和加磺量等相关信息汇总,控制系统将其存入数据库,数据内容可通过U盘读取。

根据以上方案,可以达到控制加磺量的目的,并且工作人员可以实时监控工作过程中胶料量与加磺量的具体变化,从而控制传送带的工作进度,避免错误的出现。

3 硬件选择及设计

3.1硬件选择

根据系统方案设计,硬件的选择及设计如下:

(1)触摸显示屏:型号NPM—3070G。为了操作方便,选用了工业用触摸屏来代替传统的按钮,该款触摸屏是专为工业环境下设计的,具有良好的抗干扰能力和可靠性。

(2)PLC:型号:三菱FX3U-48M。三菱FX3U PLC是第三代微型可编程控制器,工作可靠,工业生产中用途广泛。

(3)称重传感器:型号XK3130。此称重传感器是德国梅特勒托-托利多公司生产的工业级产品,具有灵敏度高,称重准确,安全可靠等特点。

3.2数据采集控制板设计

根据控制系统需要,自主开发设计了具有无线数据传输功能的数据采集控制板,其结构原理如图2所示。

开发的数据采集控制板具有如下主要功能:

(1)数据采集功能。1)通过串口采集称重传感器发送的重量

信息;2)通过串口读取PLC的数据存储器数值。

(2)控制功能。传输数据到PLC,控制传输带的运行

4 系统软件设计

4.1系统模块化设计

系统软件采用Visual Studio 2008进行控制系统界面的设计开发,后台采用SQL Server 2008 数据库进行数据的存储和查询。采用C/S架构进行软件开发。

为了便于软件的后期维护,采用了模块化思想进行设计,根据系统功能,模块划分如图3所示。

系统主要分为三个模块:重量显示模块,数据库操作模块和PLC通讯模块三个主要模块,其中重量显示实现重量数据的分析处理和显示,PLC通讯模块负责重量数据,控制信息的无线传输功能,而数据库操作模块完成各种信息的保存和查询功能,其中为了满足用户批量导入数据的需求,增加了数据库导入模块完成此功能。

4.2系统主界面

系统开发的主界面如图4所示。

其中,1为工艺基本信息显示区,2为工艺数据显示区,3为产量显示区,4为命令区,5为重量显示区

5 系统应用效果

此控制系统已经在天津万达轮胎厂进行了安装调试成功,改变了原有的手工计量磺重量的方式,提高了计量准确度,大大避免了原有人工加磺时可能出现的漏加和错加的现象。同时,由于系统保存了所有的胶料,磺料的重量信息,还有相应的各种工艺参数,工厂对于产品的质量控制和质量追溯都有了基础和依据。

6 结论

通过对天津万达轮胎厂原有的密炼机加磺生产线进行改造,设计了轮胎密炼机加磺控制系统,解决了原有生产线的生产弊端,对于工厂轮胎质量的提高具有重要的意义。

参考文献:

[1]闫宏辉,孙峰.GK400密炼机上辅机自动配料及控制系统[J].橡胶工业,2006(53):110-112.

[2]赵兴森,文生平,徐永谦.基于PLC的自动配料控制系统设计[J].计算机测量与控制,2013,21(04):962-964.

[3]吕黎.PLC和触摸屏在等离子处理机控制系统中的应用[J].机械工程与自动化,2009(03):139-140.

[4]王亚平.基于PLC的物料定量给料系统的设计[J].自动化仪表,2006,27(08):34-36.

基金项目:天津市高等学校科技发展基金计划项目,物联网环境下热处理过程的优化控制研究及应用,20100405

DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.262

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