汽轮发电机组润滑油冷却器节能改造

2016-05-30 22:34王玉绵
科技创新导报 2016年18期
关键词:节能降耗冷却水

王玉绵

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.18.029

摘 要:汽轮发电机组运行中,要求润滑油油温保持在35 ℃~45 ℃以保证轴承润滑和冷却,冷油器作为油冷却设备其工作效果至关重要。影响冷油器冷却效果的因素是多方面的,冷油器清洁程度、冷却面积、冷却水量、冷却水温等均会影响油温,此次改造通过对设备运行中存在的问题进行分析、查找原因,确定主要影响因素,并针对问题所在制定解决方案,有效解决了油温高无法调节的问题,保证了汽轮发电机设备的安全运行,同时减少了工业新水的使用,效益明显。

关键词:汽轮发电机 润滑油油温 冷油器 冷却水 节能降耗

中图分类号:TK26 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)06(c)-0029-02

1 设备现状分析

润滑油系统的任务是可靠地向机组各轴承、盘车装置提供合格的润滑/冷却用油,其作用有两个:一个是润滑,一个是冷却。机组运行中,润滑油在轴与轴承的间隙形成油膜,支撑转子在轴承中高速旋转,同时带走轴承摩擦产生的热量和轴传递来的热量。汽轮发电机的润滑油油温要求控制在35 ℃~45 ℃范围内,最佳温度为38 ℃左右。润滑油冷却系统的关键设备为冷油器,冷油器是对轴承回油进行冷却,使用中保持在工作油温的设备。

6 MW汽轮发电机组的工作介质是高温蒸汽,润滑油需要带走的热量较多。润滑系统配置面积为12.5 m2油冷器2台,管束为14 mm×1 mm铜管,每当夏季气温高时,环水温度升高,冷油器换热效果受到影响,润滑油油温总在42 ℃~45 ℃左右,不得不在冷却水中补充工业新水,降低冷却水温度,使润滑油油温降低到40 ℃左右,以保证机组的相对安全运行。

2 技术可行性论证

影响润滑油油温的因素主要是冷却水和冷油器,具体如下。

(1)冷却水流量:冷却水量越大,进行换热越充分,油温越易于调节。

(2)冷却水温度:冷却水温度越低,所需水量越少,冷油器进口阀门开度越小,油温越易于调节。

(3)冷油器换热面积:换热面积越大,换热效果越好。

(4)冷油器清洁程度:冷却水管表面结垢,影响润滑油冷却效果。

针对影响润滑油油温的几个因素进行分析,确定1#F润滑油冷却系统改造的具体措施,其中增加冷却水流量,要求改变循环水泵的能力,这是不现实的,但加大冷油器的用水量,是可行的。因此制定如下具体改造方案。

(1)更换冷油器,加大冷却面积,加大进、出水口直径,提高换热效率。

(2)优化工艺布置,改变冷油器油路连接方式,便于冷油器的在线切换,改造进、出水管道,增加电动调节阀,便于及时进行油温调节。

3 方案的实施及技术关键

3.1 确定冷油器冷却面积

运行中机组轴承的最佳润滑油油温应为38 ℃左右,过高或过低均会使油膜处于不良的工作状态,引起机组振动或轴瓦烧坏事故。原1#汽轮发电机组润滑油系统配备2台冷却面积为12.5 m2的冷油器,卧式布置。每到夏季水温高于30 ℃时,2台冷油器同时投用也只能使油温维持在40 ℃左右,一旦铜管有堵塞或水温升高,则只能在冷却水中加入大量工业新水,以降低水温,保证油温,新水补充量平均为10 t/h左右,年需要补水量为36 000 t(每年夏季补水5个月)左右,水池中多余的水通过溢流排走,造成大量的水资源浪费。

通过计算,所需冷却面积为25 m2,考虑一定的裕量,决定采用冷却面积为30 m2,并以此为依据通过设备招标。

3.2 改进油循环方式和油路连接方式

原冷油器组结构如图1所示,进、出油管上分别安装截止阀进行控制,油在冷油器壳体的流动如箭头所示,与管内水的热交换接触不充分;当冷油器需要进行切换时,需两人操作,同时打开备用冷油器的进、出口阀门,然后同时关闭原冷油器进、出口阀门,操作时要尽量保持同步、缓慢开启和关闭,操作不当会影响润滑油压和油量,甚至造成供油中断,从而导致机组事故。

此次改造后冷油器组结构如图2所示,冷油器油路采用三通换向阀连接,两三通换向阀由连杆组合成一体,油流通过三通换向阀控制进入冷油器后,经过导向板改变流动方向绕冷却水管束环流,最后由出油口流出,如箭头所示,热交换充分,大大提高了热交换效率;当冷油器需要进行切换时,只需一人缓慢旋转三通换向阀连杆,两三通换向阀阀芯即可同时转动切向另一侧,实现冷油器的在线切换,不会影响润滑油流量,当需要两组冷油器同时投运时,把三通换向阀置于中间位置即可,操作简单、方便、安全。

另外,在冷却器进水母管上安装一DN100电动调节阀。操作人员可以根据油温变化在操作室及时进行水量调节,保证油温在要求范围之内。

4 运行情况

上述系统改造方案,在1#F中修时予以实施,进行了冷油器更换和油、水管道改造,并投入使用。

经过观察,运行情况良好,效果显著。冷油器运行一组,用进水阀门调节水量来冷却润滑油,进水电动调节阀开度在30%~70%,润滑油温即可维持在38 ℃左右,并且不需要在环水中补充工业新水,大大节约了水资源。润滑油温度的可靠调节和持续稳定,减少了职工操作,保证了机组安全运行,消除了重大隐患(见表1)。

5 效益分析

改造后,不再需要每小时约10 t/h的新水补充,按夏季补水时间5个月,工业新水4元/t计算,则:

年可节约工业水:10 t/h×24 h/d×5 m×30 d/m=

36 000 t。

年节水效益为:36 000 t×4元/t=14.4万元。

参看文献

[1] 山西省电力工业局编.汽轮机设备检修[M].中国电力出版社,1997:50-58.

[2] 张伟.电站冷油器的运行分析与强化传热研究[J].山东电力技术,2003(5):99-101.

[3] 王寅华.一种冷油器的精确计算方法[J].科技资讯,2008

(23):88.

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