大型航标船锚链绞车变速箱破损原因分析及应对措施

2016-08-05 08:06车荣合张志侠李秉泉天津航标处天津300450
中国科技纵横 2016年11期
关键词:变速箱

车荣合 张志侠 李秉泉(天津航标处,天津 300450)



大型航标船锚链绞车变速箱破损原因分析及应对措施

车荣合 张志侠 李秉泉
(天津航标处,天津 300450)

【摘要】在航标的抛设、撤除、更换当中,航标绞车便于操作,不用人工盘链等,在很大程度上减轻了船员的劳动强度。以往采用电动立式绞盘劳动强度大,安全隐患多,作业效率低。本文主要介绍了改进后的锚链绞车的技术参数、传动原理,以及在实际使用当中的优点,分析了造成变速箱破损的原因,并在总结工作经验的基础上提出对变速箱的革新建议。

【关键词】航标船 锚链绞车 变速箱

大型航标船海巡153是在我国第一个采用《船用锚链收放组合设备》(专利号2010.2.0543843.3)的航标船。在这之前,起绞浮标和沉石的设备是电动立式绞盘,该设备起绞浮标锚链是利用自身的U型结构将锚链从底端卷入,并不断挤压已卷入的锚链,从顶部逐渐脱落到甲板上。锚链的绞出靠的是锚链和锚链之间的相互挤压,以及锚链与绞盘的硬性摩擦,容易造成锚链和锚链叠压在一起,不易脱落,须人工不停地用撬棍进行调整,比较费力。这种作业模式效率极低,且至少需要五六个人同时在不停地工作,劳动强度大,安全隐患多,作业效率低。传统的航标作业模式如图1所示。自上世纪40年代一直延续至海标153建成未能改变。而新型设备采用了机电一体化技术,将立式绞盘改为卧式绞车,锚链自动整齐地排列在绞车表面。如图2所示。

锚链绞车的技术参数:(1)卷筒线速度:v=0~12m/min;(2)卷筒直径:D=2.0m;(3)容链量:80~100m;(4)锚链规格:Φ38mm;(5)锚链拉力:F=200Kn。传动原理:液压马达驱动一台三级减速机,减速机输出轴安装一小齿轮,与卷筒连接的大齿轮啮合,组成一对开式齿轮传动,这样就使卷筒旋转。在卷筒下面有一个油缸推动一个摆臂,摆臂端部设一个滚轮,锚链通过滚轮在卷筒上缠绕。在大齿轮表面设一传感器,当大齿轮转1转,油缸推动摆臂使锚链在卷筒上面轴向走一个链宽的节距,就使锚链在卷筒上整齐地排列起来。当然,这是由PLC控制的液压伺服阀和油缸位移传感器配合的结果。见图2及图3。

图1 传统的航标作业模式

图2 卧式绞车图

1 造成变速箱破损的原因分析

1.1 航标作业时涌浪作用的影响

“海巡153轮”对石岛港7#标进行更换作业,绞沉石锚链过程中,沉石没有离底,锚链受力较大,绞车停止转动。在等待中突然减速齿轮箱壳体破裂,作业停止。“海巡153”轮立即采取应急措施,放弃沉石,将浮标恢复原位,避免了更大的损失。根据“海巡153轮”减速齿轮箱损坏的情况,现场检查发现输入齿轮组及中间齿轮组无异常,输出齿轮组有1/4齿损坏。通过分析初步确定是齿轮箱箱体强度不够,在石岛港7#航标作业过程中,由于沉石未绞离底(力量很大)停止绞动,此时由于船的晃动锚链作用在绞车上的瞬时拉力很大,引起箱体输出轴轴孔处开始发生破裂延伸至上下壳体,造成输出齿轮轴位移、输出齿轮组损坏。经过分析初步认为航标作业时涌浪作用的影响较大,属偶然事故。也正是这次事故的发生,提示了以后在航标绞车减速齿轮箱的选用上和安装上进行改进。

1.2 减速机的选用

ZSY315减速机是国茂减速机集团生产的国内名牌减速机。这台减速机的选用是经过严格的科学计算的;在将设备安装在船甲板上后,进行了拉力(200kN)实验,说明减速机的额定输出扭矩满足要求。但是,这次减速机的损坏是什么原因呢?

(1)过载能够使任何设备失效,因此需要采取措施不过载,抗过载。(2)目前国内外的减速机外壳材质基本上都是铸铁的,铸铁材料刚度大,适合做低成本的形状复杂的外壳和基座。但是另一方面,它和钢相比抗拉能力差,易脆裂。而一般钢的刚度不如铸铁。(3)保护方面情况:液压保护和滚筒棘轮。理论上控制液压系统即可控制载荷大小,本机液压系统设计压力为p=25Mpa,在实际试验时,当压力达

图3 锚链绞车图

············

图4 速箱输出齿轮受力示意图

到16Mpa时,绞车拉力已达到额定载荷200kN。所以,如果限定压力不超过16Mpa,可能就不会发生减速机失效的事情。如果在这是拉不动,可以把棘爪放下,液压马达停止,棘轮棘爪起作用,用船带一下,先把沉石启动了,再用绞车就可以了。(4)变速箱输出齿轮受力示意图4所示:图4中输出轴齿轮受两个主动力,径向力和圆周力,是大齿轮给与的反作用力,它们的合力为Fn,所产生的力矩和T1平衡。正常情况下,其静止或匀速匀速运转。其中的力通过齿轮、轴、轴承传递给基座。当过载时,在传动链上的各零件同时受到冲击,哪个安全系数低(薄弱环节),那个就先失效。在本系统中,减速箱就先失效了。(5)锚链绞车变速箱破坏试验情况及数据。海军也有三条船上配备同样的设备-自排链式液压绞车,其中减速机也是用的国茂减速机集团生产的三级减速机。今年4月做了极限实验,设计能力额定载荷200kN,实验做到270kN时减速机外壳突然破裂。后来又换了新的减速机。这也说明设备不能太过载,任何设备承载能力都有极限。这也证实了“海巡153”轮航标锚链绞车的变速箱确实因过载造成破裂的。

2 应对措施

(1)科学合理地制定操作规程:一、设计安全措施保证设备不过载,采用溢流阀等安全措施。二、当液压绞车带不动时,可停车,使棘轮棘爪起作用,用船带一下沉石,只要动了,机器就可带动。(2)变速箱的改进(钢板焊接壳体,基座加强等)、:要加强减速机外壳的强度,通常可考虑壁厚加厚,若用钢板焊接外壳,可提高其强度,若和铸铁同厚,其刚度还不如铸铁。一般情况下,减速机的设计应该是等强度设计,一个薄弱环节失效时,其他另部件也应该几乎到了强度、刚度极限。因此,这次减速机外壳失效虽然是小概率事件,也可以在选用大一号的减速机,其承载能力大一个等级,失效的概率降低。(3)起沉石时,如果锚链不能绞到制链器的位置,用短链接驳。

参考文献:

[1]吴华杰,孟淑媛,李广达,杜玉明,陈英俊,等.船用锚链收放组合设备[M].CN,2011.

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