某换流站在线气体监测装置捕捉换流变压器故障原因分析

2016-11-10 08:19林丽琴欧贤靖
中国科技纵横 2016年16期
关键词:绕组线圈套管

林丽琴欧贤靖

(1.国网福建检修公司,福建福州 350000;2.厦门誉忠电气工程有限公司,福建厦门 361000)

某换流站在线气体监测装置捕捉换流变压器故障原因分析

林丽琴1欧贤靖2

(1.国网福建检修公司,福建福州 350000;2.厦门誉忠电气工程有限公司,福建厦门 361000)

某换流站运行人员发现010B换流变B相本体气体在线监测装置报气体含量超高告警,故障经确认后,立即将故障变压器退出系统运行,故障变压器返厂解体后发现网侧线圈外表面有大面积发黑现象。本文对某换流站010B换流变B相换流变压器故障原因进行深入分析,对某站在运换流变网侧套管存在缺陷进行技改,为相关缺陷的研究提供参考。

换流变压器 网侧线圈 网侧套管

1 引言

某站换流变压器均为西变公司生产的单相三绕组油浸变压器,型号为:ZZDFPSZ-299100/500,共有13台,单元Ⅰ、单元Ⅱ各6台,备用1台。某日09:30,发现010B换流变B相本体气体在线监测装置报气体含量超高告警,现场立即取油样进行色谱分析,经确认该台换流变乙炔含量在较短时间内迅速增长,现场立即将故障变压器退出运行,使用备用换流变代替故障变运行。通过对故障换流变进行高压试验,解体检查后发现网侧线圈外表面有大面积发黑现象,经专家分析认为故障变压器网侧套管端部密封不严,水分进入网侧线圈后,网侧线圈绝缘性能大幅度下降,造成线圈撑条及纸筒沿面放电。本文对某站换流变压器故障原因、现场试验及整改措施进行全面的分析,为此类变压器故障提供借鉴经验。

2 换流变压器故障简述及处理情况

2.1故障简述及处理情况

在现场,试验田里的项目牌上赫然醒目地标示此块水稻试验田的处理方法,设置钾的五种配比:常规施肥、不施钾肥、50%钾肥、100%钾肥和120%钾肥。在试验田的各处理田块中,参会人员能清晰对比出,100%和120%施用钾肥的稻谷分蘖情况和稻谷籽粒饱满程度明显好于其他。

某日09:30,010B换流变B相本体气体在线监测装置报气体含量(氢气H2的100%、一氧化碳CO的18%、乙烯C2H4的1.5%和乙炔C2H2的8%的组合含量)超高告警。管理处立即对010B换流变B相本体进行取油样分析及红外测温。红外测温未见异常,两次油色谱分析显示010B换流变本体乙炔含量在27-47ppm之间,超过《电力设备预防性试验规程》中规定500kV变压器类设备乙炔含量注意值为1ppm。利用三比值法对故障原因进行分析,可初步判断010B换流变B相乙炔含量超标为油中电弧低能放电。

2.2现场检查及处理情况

经过全面检查之后,发现1柱网侧线圈外表面有大面积发黑现象(位置在线圈中部偏上区域,高压引线正下方撑条左侧10档,右侧4档,共计15档,网侧绕组共计34根撑条)。放电沿围屏与撑条接触面、围屏接缝处较为严重,另外绕饼外表面约有5处放电点。

对数值模拟的地面温压风场与实况进行对比,分析验证模式模拟效果(图13)。海岸线处的等温线密集带,风速自海上向内陆迅速减弱,苏南近岸的东西向气流辐合中心,内陆自西向东移动的弱暖脊等均模拟得较好,模拟的多系统环流也与实况相符。

换流变压器绝缘性能下降的另一原因很可能是绝缘表面局部受潮,导致绝缘纸板和油隙耐电场强降低,发生了沿面放电现象。换流变压器网侧外径表面绝缘性能大幅度下降,从换流变压器结构和放电部位分析,出现此状况很可能与网侧套管上端部密封不严有关。

对网侧线圈故障分析基于现场实际的检查和相应的理论分析和计算。在对网侧线圈放电位置检查时发现,放电位置并未在网侧线圈端部高场强区,而是在电场较均匀的部位。结合产品实际尺寸,应用电场分析软件对网侧线圈进行了电场分析计算如图1。

(4)现场进箱检查及返厂检修:初步进行了铁心及接地系统、器身表面检查、引线表面及分接开关的检查,未发现异常。接着进行了网侧套管引线及屏蔽层的绝缘检查,未见异常;接着进行了阀侧套管引线及屏蔽层的绝缘检查,未见异常。经过现场以上检查工作,未发现引起油色谱异常的放电部位,为全面查找变压器故障点,决定将故障变进行返厂检修。

(1)油色谱监视工作:某日10时,某站连续对010B换流变取油样进行色谱分析,由色谱结果得到该设备乙炔含量在较短时间内增长迅速。

(2)现场常规高压试验检测:次日对故障变压器进行了常规试验,常规试验包括:电压比、极性检查、测量绕组连同套管的直流电阻、绝缘电阻、介损、直流泄漏电流测量、有载分接开关过渡电阻及时间测试、套管电流互感器的直阻和绝缘电阻、套管的绝缘电阻及主绝缘介损和电容量,其中,AX对a1b1+a2b2及地绝缘电阻相对交接试验偏差较大,相差接近一个数量级。

3 故障原因分析

耐压和局放试验均未见异常。由于该换流变紧靠运行着的500kV设备,所以背景干扰比较大,通过采取抗干扰技术排除部分干扰得到以上试验结果,均通过,但由于干扰不能完全排除,试验结果仅供参考。

从网侧线圈在感应电压680kV下分析计算的结果看,放电部位的场强计算都比较低。在发现放电痕迹的部位,在680kV下,安全裕度系数1.7以上。因此,从理论分析和计算的结果推断,在工作电压525/√3kV正常情况下,该位置具有较大的安全裕度(约3.8倍),因此正常情况下不应发生放电。

(3)现场绕组变形、耐压、局放试验:通过本次绕组变形试验和交接试验图谱比较,网侧绕组图谱在低频段局部重合性稍有差异;阀侧Y绕组及Δ绕组图谱重合性较好,未见异常。(试验温度:28℃,湿度:55%)

因此得出引起该换流变压器网侧线圈外径侧撑条、绝缘纸筒沿面放电的主要原因是:网侧套管端部密封不严,水分进入网侧线圈后,网侧线圈绝缘性能大幅度下降,造成线圈撑条及纸筒沿面放电。

脑出血是一种极为普遍的慢性疾病[3],临床上多以肢体活动不协调最为常见,重症病人会出现肺部感染及肾功能衰竭等并发症发生[5],严重影响病人的生活质量,危及病人的生命安全,因此如何为脑出血病人提供有效的护理措施,已引起医护人员的高度重视。

其实,吉尔布雷斯成功的原因有四点:“(1)通过雇主将砌砖科学动作形成,将工具和方法的标准化;(2)精心挑选员工,培养他们,踢出不愿接受新方法的员工;(3)通过雇主的关注,给那些愿意接受科学方法的第一流员工一大笔奖金;(4)雇主和工人工作几乎是均分的,雇主指导工人、鼓励工人,为他们提供方便”。

4 结语

某站换流变压器引故障的主要原因是:网侧套管端部密封不严,水分进入网侧线圈后,网侧线圈绝缘性能大幅度下降,造成线圈撑条及纸筒沿面放电。现场及时采取反措,将12台在运换流变压器网侧套管首端增加密封罩,有效的防止了网侧套管首端渗漏雨水的缺陷,有效的保障了换流站核心设备运行的稳定性。

[1]某站运行规程.秦皇岛超高压管理处.2008.

[2]换流变压器出厂技术文件,2008年10月.

林丽琴(1984—),女,福建莆田人,研究生,国家电网福建检修公司,研究方向:电力系统自动化。

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