“两堵一注”封孔技术在松软煤层中使用的试验研究

2017-05-30 07:32周波顾亚锋
河南科技 2017年11期
关键词:效果分析

周波 顾亚锋

摘 要:本文运用平顶山安泰华公司的FKQW-50/0.6“两堵一注”封孔器封孔工艺,在河南能源云盖山煤矿进行了试验研究,认为“两堵一注”封孔器封孔工艺注浆压力大,能主动支护钻孔,进一步减少漏气通道,抽采效果更好。

关键词:“两堵一注”封孔工艺;松软煤层;效果分析

中图分类号:TD712.6 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2017)06-0104-02

Experimental Study on the Application of Two-plug-in-hole Technology

in Soft Coal Seam

Zhou Bo GuYafeng

(Henan Yongjin Energy Co., Ltd.,Xuchang Henan 461670)

Abstract: In this paper, the FKQW-50 / 0.6 "two-shot-one-shot" sealing process of Pingdingshan Antehua Company was used to study the energy of Yungushan Coal Mine in Henan Province, and it was considered that the "two- Grouting pressure, can take the initiative to support drilling, to further reduce the leakage channel, extraction effect to further improve.

Keywords: "two plug a note" sealing process;soft seam;effect analysis

永煤集团云盖山煤矿一矿为煤与瓦斯突出矿井,矿井最大原始瓦斯含量10.78m?/t,瓦斯压力0.42MPa,主采的二1煤层为三软不稳定煤层,煤层透气性差,属于勉强可抽放煤层。矿井原有的封孔工艺抽放后,煤层瓦斯含量依旧偏高,抽采效果一般,且工作强度大。于是矿井引进平顶山安泰华公司的FKQW-50/0.6“两堵一注”封孔器封孔工艺进行试验,效果较普通封孔工艺良好。

1 两种封孔情况简介

1.1 普通封孔操作流程

钻孔施工完毕后,在封孔管12.5m处用合成树脂封一道(两三袋),再向注浆管顶端用合成树脂封一道(两三袋),取普通水泥两袋(每袋50kg)倒入搅拌桶内注水,水与水泥配比为1∶1,然后将便携式注浆泵底端放入搅拌桶内,用19mm的高压管连接注浆泵压力表和注浆管,另一根高压管在注浆泵的阀门一端接入压风,开始注浆,当封孔管开始返浆时停止注浆,关闭注浆管阀门,之后用黄泥进行固孔[1]。矿井封孔方式封孔如图1所示。

1.2 试验封孔的结构和操作流程

1.2.1 试验封孔结构。该装置通过2个囊袋封堵一段钻孔,2个囊袋之间有一段塑料管,塑料管上开设有钻孔注浆口,先向囊袋注浆,通过囊袋膨胀封堵封孔段钻孔,然后囊袋内的浆液通过钻孔注浆口向2个囊袋之间注浆,压力达到1.7MPa,爆破阀爆开,向钻孔壁渗透实现了钻孔壁注浆,封堵漏气裂隙。

1.2.2 试验封孔操作流程。该流程将两个囊袋固定在封孔管的13m处(距孔口向里13m),和孔口向里5m处固定两个囊袋,打开注浆阀门向钻孔封孔段注浆,注浆期间根据压力表的显示情况(压力在1.5~2MPa),确定是否加浆(低于1.5MPa,证明封孔段塌孔需要加浆)。

2 现场封孔情况

试验地點情况:自22202中部切眼,自下向上38.3~70.5m,煤厚平均2.5m,瓦斯含量3.68~5.6m?/t,钻孔间距2.4m。

对比钻孔情况:ZQ-7~ZQ-14共8个钻孔使用FBQW-50/0.6“两堵一注”封孔器封孔,ZQ-15~ZQ-21共7个钻孔和补Q-19号钻孔,共8个钻孔作为对比钻孔,钻孔孔深在75m左右,矿井采用矿用合成树脂,两堵一注封孔,封孔深度15m,充填长度12.5m,FKQW-50/0.6“两堵一注”封孔器封孔深度13m,充填长度8m,封孔情况见表1。

3 钻孔初抽浓度对比

钻孔采用打一个封一个,开抽一个,测一个。钻孔测定初抽浓度后记录在档,全部开抽后,进行初抽浓度对比,对比显示出使用FKQW-50/0.6“两堵一注”封孔器封孔的初抽浓度,最高94.6%,明显大于矿井的普通封孔,而且封孔20min后即可正常连抽,避免长时间不开抽使钻孔内的瓦斯冲开球阀,释放到巷道内,造成瓦斯事故[2]。

4 组抽放参数对比

9月4日,试验钻孔和对比钻孔施工结束,规范联网后,每天观测一次,进行组参数对比,观测日期截止到9月30日,观测时间27d。经测定负压基本一致,不进行负压对比,只对抽放钻孔的组浓度和组流量进行对比,见图2、3。实验数据显示,不论是组抽放浓度和组抽放混合流量,无明显变化,根据测定情况进行抽采量对比,经过27d的抽放,试验封孔累计抽采量845.2m?,普通封孔累计抽采量709.9m?,累计抽采量提高了135.3m?(每天抽采量=抽放浓度×混合流量×抽放时间/100)。

5 封孔材料费用对比

普通封孔材料费用307.5元,试验封孔材料费用260元,单孔材料费用节约15%。

6 综合评价

第一,普通封孔24h后开抽,或将球阀呈半开状态,影响钻孔的封孔质量,由于受矿用合成树脂强度限制,普通封孔方法注浆压力低于1MPa,而安泰华公司的注浆压力都在1.5MPa以上,且封孔充填段较短[3]。

第二,试验钻孔注浆压力大,能主动支护钻孔,膨胀力继续压密未曾充填的裂隙,进一步减少漏气通道,有效防止钻孔漏气产生煤体自燃现象。

第三,试验封孔装置,自带风动搅拌桶和注浆泵,操作简单,受人为因素影响小,能降低工人劳动强度,提高工作效率。

第四,该封孔工艺由里向外多层带压注浆,有效避免浆液外泄。

第五,封孔器的长度可根据实际需要制作,封孔剂单袋质量轻,便于控制用量,降低了材料浪费现象。

参考文献:

[1]王兆丰,刘军.我国煤矿瓦斯抽放存在的问题及对策探讨[J].煤矿安全,2005(3):29-32,44.

[2]黄鑫业,蒋承林.本煤层瓦斯抽采钻孔带压封孔技术研究[J].煤炭科学技术,2011(10):45-48.

[3]王永安,赵耀江.瓦斯抽放钻孔封孔方法的改进[J].山西煤炭,2006(3):24-25.

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