空预器驱动装置异常跳闸分析及对策

2017-06-01 11:29皋德华
电力安全技术 2017年4期
关键词:预器变频器启动

皋德华

(江苏射阳港发电有限责任公司,江苏 盐城 224300)

空预器驱动装置异常跳闸分析及对策

皋德华

(江苏射阳港发电有限责任公司,江苏 盐城 224300)

针对某公司锅炉系统空预器在运行中曾发生主电机异常跳闸、副电机切换成功,但副电机反切至主电机失败的异常情况,介绍了电气驱动系统概况、工作原理,对运行中反向切换不成功的原因进行了分析,制定了相应的对策,提高了空预器运行的可靠性。

空预器;变频器;主副电机;双向切换

0 引言

空气预热器(以下简称“空预器”)是火力发电厂锅炉设备的重要组成部分,是一种利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的热交换装置。该装置通过回收烟气热量,降低排烟温度,从而提高锅炉的效率。

若一侧空预器发生故障,机组将降低一半负荷;若两侧均发生故障,机组将被迫停运。作为驱动空预器运转的电气驱动装置,其工作是否可靠将直接影响到机组的安全、稳定、经济运行。以下以某公司2×660 MW机组空预器电气驱动装置为例,分析驱动装置异常跳闸及副电机向主电机切换失败的原因,并给出解决问题的方法。

1 空预器驱动装置简介

1.1 概况

该公司2台机组每台锅炉甲、乙两侧均装设空预器,每侧空预器分别由独立的驱动装置驱动。为了提高空预器运行的可靠性,每一侧空预器的电气驱动装置均由功率相同的主、副电机组成,且主、副电机采用不同电路的供电电源。为防止主、副电机同时故障而损坏空预器,在主电机上配备了应急手动盘车接口。

1.2 运行方式

正常运行情况下,空预器由主电机驱动,因主、副电机使用同一根驱动轴,副电机随主电机同步转动。当主电机运行中因故异常跳闸时,在连锁保护投入的情况下,控制柜内PLC经过30 s延时,发出启动副电机运行命令,切换到副电机运行。反之,当主电机经检查无缺陷后,在连锁投入时,可人工停运或在副电机故障跳闸时,通过DCS(Distributed Control System,分散控制系统)发送命令反切至主电机运行,因此,其驱动装置具有双向互切功能。

1.3 启动过程

主电机与副电机分别由2台相同的ATV71变频器启动;完成启动过程后,主驱动电机或副电机将自动切换到工频电源运行,2者启动过程完全相同。下面以主电机启动过程为例简述启动过程,其控制原理如图1所示。

在就地或远方发出启动命令后,变频主接触器KM1吸合,变频器拖动主电机匀速平稳启动(软启动),从0到980 r/min用时约60 s。到达额定转速变频器发出启动完成信号并稳定运行10 s后,变频主接触器KM1断开;3 s后由PLC发出命令,工频接触器KM3吸合,切换至工频电源运行,完成整个启动过程。

2 故障现象及处理过程

2015-09-20T21:54,5A空预器主电机跳闸,副电机自投成功,但电流波动大。初步检查主电机无明显异常,将5A空预器主电机投紧急备用时,发现其在DCS画面上的状态变为运行状态(实际未运行),在DCS中进行复位后状态恢复正常。

2015-09-21,经调阅DCS主电机历史曲线,发现跳闸瞬间电机电流超出量程范围,DCS最后显示的测量电流为72 A。在转动状态下测量电机三相直流电阻偏差大,AB相电阻为140 Ω,AC相电阻为140 Ω,BC相电阻为165 Ω,且直流电阻值有波动,但绝缘电阻正常。联系生产厂家,将5A空预器主电机变频器电动状态转矩限幅值(Tlim)由150 %调至200 %后,进行5A空预器副电机向主电机切换试验,结果切换失败。

图1 空预器主电机控制原理

2015-09-22,考虑到5A空预器主电机转动状态下测量直流电阻值偏差大且有波动,无法判断电机是否正常,拟将5号机组负荷降至300 MW,短时停运5A空预器副电机,单独启动主电机,并测量主电机三相电流是否平衡。如电机损坏,待5A空预器进口烟温低于150 ℃时停运空预器,更换电机。

2015-09-24T09:45,经批复,5号机组降负荷至300 MW,停运5A空预器副电机,连锁未投入。当空预器转子转速接近0时,手动启运5A空预器主电机正常。后继续做5A空预器主、副电机切换试验,双向切换4次均成功。于当日16:30恢复正常运行。在切换过程中,主向副、副向主电机切换时,主或副电机启动完成后,DCS中电机启动界面会随机出现全黄色异常跳闸报警信号,复位一下即恢复正常颜色。

3 故障及画面异常原因分析

3.1 空预器主电机跳闸原因分析

从调阅的DCS历史曲线看,主电机电流瞬间升高,超出测量量程,DCS最后显示的测量电流为72 A。结合副电机刚启动时电流波动大的情况分析,5A空预器主电机跳闸的原因为空预器内部瞬间卡涩或有异物,导致电流急剧升高,热继电器过流保护动作。

3.2 副主电机切换不成功原因分析

无论负荷高低,主电机向副电机切换均成功;但副电机在高负荷时向主电机反切不成功,而在低负荷时能反切成功,其原因分析如下。

空预器厂家设计规范要求,变频器启动的前题条件是只能从零转速或低转速开始。当主电机切换到副电机工作时,从零转速启动的副变频器会对正在旋转的(主、副电机同轴转动)转子产生刹车作用(反激制动),从而造成较大的冲击,因此必须保证空预器转子转速接近0或低转速时才能启动副电机。空预器(电机)自由停车时间约为40 s。

生产厂家在最初设计时,仅设计了主电机向副电机切换的功能,即单向切换。主电机自带的PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)程序中,在连锁投入,当主电机停运或异常跳闸时,设置了一个延时30 s发主电机停运或异常跳闸状态量给DCS判断的逻辑。由DCS发出启动副电机命令,此时空预器转子转速已降至低转速,符合变频器启动的前提条件。

该公司在生产调试期间,提出空预器的主、副电机要实现双向互切功能。调试单位修改了DCS逻辑,使其具备双向互切功能。在冷态调试做切换试验时,主、副电机互切试验正常。

本次空预器异常跳闸后,副电机向主电机在热态高负荷时,切换均失败。分析认为系副电机向主电机切换过程中,停运副电机时,其PLC程序逻辑没有设置延时30 s再发信号启动主电机,而是停运瞬间发命令立即启动主电机,不符合变频器启动只能从零转速或低转速开始的前提条件。此时主电机对正在旋转的转子产生刹车作用(反激制动),超出主电机变频器启动状态转矩限幅值,导致过力矩动作,这是切换失败的主要原因。在低负荷或冷态时,因空预器负载较轻,能躲过过力矩动作值,切换就能成功,但切换成功的几率也非百分之百。在机组检修后调试时,曾出现过副电机切换主电机不成功的案例。

3.3 DCS画面异常原因分析

在电机双向互切过程中,主或副电机启动完成后,DCS中电机启动界面会随机出现全黄色异常跳闸报警信号。从图1及启动过程来看,在变频接触器断开、工频接触器吸合的切换过程中,DCS有3 s时间检测不到运行与停止信号,故会出现异常跳闸报警信号,且这种异常跳闸报警信号具有随机性。如果能躲过DCS运算时间,其画面就正常;反之,则会出现异常跳闸报警信号。对此,只需在DCS画面上复位,异常画面即恢复正常,且不影响任何后续保护。

4 故障对策

4.1 副电机向主电机切换不成功对策

针对副电机向主电机在高负荷时切换失败,以及在低负荷时也存在切换不成功的情况,综合故障原因分析,提出以下3种解决途径。

(1) 修改副电机PLC程序。在PLC程序中,增加延时30 s发副电机停运或异常跳闸状态量给DCS判断的逻辑。由DCS发出启动主电机命令,以保证空预器转子转速降至低转速的条件,从而保证主电机变频器启动时的转矩幅值不超设定值。

(2) 修改DCS逻辑。在DCS中,增加延时30 s逻辑。当DCS检测到副电机停运或异常跳闸状态量时,延时30 s发命令启动主电机,从而保证主电机变频器启动时的转矩幅值不超设定值。

(3) 开启主电机变频器“飞车启动”功能。所谓变频器“飞车启动”,就是当变频器未运行时,变频器所控制的电动机的转子处于旋转运动状态。如开启该功能,变频器启动就可以稳定、平滑、无冲击地顺利控制处于旋转中的电动机。其工作原理是:“飞车启动”一开始先搜索旋转电机转子频率,在搜索到电机转子频率后,变频器再将搜索到的转子频率作为输出频率。这样,既不会出现过流,也不会出现对正在旋转的转子产生刹车作用(反激制动),从而保证主电机变频器启动时的转矩幅值不超设定值。

4.2 DCS画面异常对策

针对电机双向互切过程中,主或副电机启动完成后,DCS画面上电机启动界面会随机出现全黄色异常跳闸报警信号的情况,可通过修改DCS逻辑,增加变频与工频切换过程中延时3 s检测的功能,躲过DCS检测状态量的时间来解决。

5 结束语

空预器电气控制的方式、方法较复杂,若要改变原有电气控制系统的设计意图,则应综合考虑各方面的因素,如设备的启动条件、要求等细节。同样,对出现的电气故障,应通过多种方式、方法进行仔细排查、分析,找出故障原因并采取相应的措施,以保证机组的安全、稳定、经济运行。

1 张选正,张金远.变频器的应用经验[M].北京:中国电力出版社,2006.

2016-08-06;

2016-11-01。

皋德华(1974—),男,助理工程师,主要从事火力发电厂电气设备基建、检修技术管理工作,email:463242989@qq.com。

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