SHS8—XN296井冲砂工艺技术探讨

2017-06-09 19:06路震
科学与财富 2017年9期
关键词:大排量冲砂

路震

摘要:本文针对漏失井冲砂的难题,提出了连泵大排量冲砂,暂堵漏失层后,再冲砂,冲砂排量尽可能的大等措施,有效解决了冲砂施工的难题。

关键词:冲砂;漏失;大排量;暂堵

临盘油区内的商河油田已有40多年的开发历史,油水井出砂严重不可避免。油水井大量出砂给采油工作带来严重的影响,甚至降低最终的采收率。为了消除油水井出砂的影响,增长油水井生产周期,提高最终采收率,油水井冲砂工艺的分析总结就很有必要,本文对复杂井况井的冲砂工艺作一些探讨。

一、现场实例分析

统计联三队2011年至2013年在临盘油田商河区块作业井次及冲砂井数据表如下:

根据上表可以看出,一年的作业井有将近四分之一的井需要冲砂。在所有的冲砂井中,主要是油井、水井、井漏的、套损的、水平井等等。本文结合地质资料,选择2口特殊井况井的冲砂工艺进行分析总结。

二、漏失井冲砂工艺

油水井地层漏失是作业施工中常见的井下复杂情况之一,井漏的产生必须具备三个必要条件:1.对地层存在着正压差,井筒工作液的压力大于地层空隙、裂缝或溶洞中液体的压力(既地层空隙压力),这样才有可能把工作也压入漏失通道;2.地层中存在着漏失通道及较大的足够容纳液体的空间。若地层中不存在任何可以流入外来液体的各种通道如孔隙、裂缝等,那么外来工作液就无法流入地层中。只有当地层中有足够大的容纳液体的空间时,才有可能构成一定数量的漏失。3.通道的开口尺寸应大于外来工作液中固相的粒径。

1、SHS8-XN296井作业分析

臨盘采油厂商河油区有一井SHS8-XN296,该井2009年9月完井,在2013年3月31日上作业检泵测剖面。

作业过程如下:

上作业冲砂时,追踪该井最近几年的作业施工,发现有井漏问题。同时根据该区块注水井注水压力都普遍不高可以断定井漏失。

开始施工时,首先加暂堵剂洗井至出口见液。然后停工3小时,给暂堵剂反应时间,从而封堵漏失地层。当继续冲砂时,开始采用正循环冲砂,泵压达到5.5MPa出口返液量不大,漏失严重。换反冲,井口自封上紧,正常循环冲下油管9根。在冲砂的过程中换完单根后泵车要迅速开泵,出口返液后方可继续冲,因为井漏失严重,要建立循环之后才可以继续冲砂。在循环过程中要时刻关注循环池中冲砂液量,及时补充液量。最后,冲砂完毕,彻底洗井1.5周或出口含砂量≤0.2%。洗井结束之后如果停工,必须起油管5根以上才可停工,确保不会出现砂埋油管。

2、SHS8-XN296井作业后总结及建议

通过这次作业,发现冲砂施工中的一些问题,依据施工过程及相关类似施工综合得出解决这些问题的方法。

1、连泵大排量冲砂,冲砂过程中除漏失部分液体外,还有足够的液体返出,基本满足冲砂的需要。

2、暂堵漏失层后,再冲砂。砂子一般在口袋里,有的井漏失属于上部地层或套管漏失。

3、冲砂时排量的要求冲砂排量尽可能的大,400型、700型水泥车在正常施工时排量均在350-450 L/min,能满足冲砂要求。实际施工中,不能低于300 L/min。

三、结束语

根据施工中的两种冲砂方式,对比可以看出:正冲砂冲击力大,管柱下部可带水动力涡轮钻具等冲砂工具,比较容易将砂堵冲散,但是环空截面积大造成液流上返速度小,不利于携砂,尤其是漏失井,操作不当易造成卡钻。对于正冲砂,砂粒是由套管返出,因为套管内壁有结垢现象,砂粒并不能完全返出地面,造成冲砂不彻底。反冲砂环空液流上返速度快,利于携砂。但井口不易控制,液流对沉砂冲击力比较小,冲砂管柱下部不能带水动力涡轮钻具等冲砂工具。

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