莱钢棒材φ550mm轧机列改造

2017-08-09 04:27姚晓锋
中国科技纵横 2017年13期
关键词:润滑减速机轴承

姚晓锋

摘 要:本文针对φ550mm机列减速机、三联箱传动系统存在的缺陷进行 改进,优化减速机和三联箱的结构,加长万向接轴长度并减小万向接轴倾角,将原来支撑齿轮轴的合金轴瓦改为轴承,优化齿面及轴承的润滑方式,取得良好的改造效果。

关键词:减速机;三联箱;轴承;润滑

中图分类号:TG333 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)13-0037-01

山东莱钢特钢事业部小型成材车间采用φ550mm×1,φ450mm×6,φ350mm×6半连轧机组主要生产φ12mm~φ60mm热轧圆钢。其中,φ550mm×1粗轧机列担负着钢坯粗轧为精轧提供合适坯料的任务,对完成整个轧钢工序起着举足轻重的作用。而目前粗轧机列的传动系统存在的问题,导致故障率高,维护费用高,并影响了产品质量的稳定。所以对φ550mm×1粗轧机列传动系统的改造势在必行。

1 原φ550mm机列存在的问题

1.1 减速机、三联箱齿轮、合金轴瓦寿命低

因万向接轴倾角大,在转动过程中产生较大的附加轴向力,加上轧机咬入钢时的巨大冲击,使三联箱震动加大,导致三联箱合金轴瓦容易破碎、550轧机轧辊轴向定位轴承容易损坏,严重时引起轧辊断裂,轧辊轴向定位效果差,影响轧制料型稳定性,直接影响产品质量。

1.2 万向接轴使用寿命低

(1)三联箱与轧机间距小,万向接轴长度短,使得万向接轴花键轴齿面啮合长度不足。目前万向接轴齿节园直径为φ245mm,万向接轴工作状态时齿面啮合长度为245mm,其啮合长度比值为1:1,远低于设计标准的1:2,导致接轴花键轴易损坏、寿命低。(2)由于三联箱齿轮轴中心距为520mm,与550mm轧机不相匹配,且三联箱与轧机间距小,万向接轴长度短,使得万向接轴倾角达4.3°,超出万向接轴倾角低于3°的使用要求。(3)花键齿端面无密封装置且距离托架太近,使得托架冷却水容易进入花键套内,导致油脂流失、齿面磨损加剧。当花键轴磨损量较大时,轧机咬入钢时的冲击明显增大,导致整个机列冲击严重,设备故障明显增多。自2015年12月份至今,更換电机减速机之间的14#联轴器1套;减速机低速轴装配1套;减速机、三联箱基础松动,重新垫斜铁、制作二次灌浆层一次;更换三联箱合金轴瓦一套、减速机低速合金轴瓦三套、减速机高速合金轴瓦一套,16#联轴器内齿圈更换两件。

1.3 电机、减速机、三联箱间定位间距小,维护困难

电机、减速机、三联箱间高低速联轴器无接轴(或接套),一旦需要对联轴器进行更换,必须相应拆除减速机的高低速齿轮轴,导致维修作业困难并增加了处理时间。

由于520mm三联箱与550mm轧机的不匹配,轧机作业时,轴向力易传递到1400mm减速机,加大了减速机的震动,导致减速机轴瓦使用寿命短、联轴器易损坏、减速机箱体基础易松动。

2 改造方案

针对原设计中存在的种种缺陷,我们主要从减速机和三联箱的内部结构、传动形式以及润滑方式等几个方面进行优化改造。

(1)缩短减速机中各传动轴的长度,以增大轴的刚度,其中高速输入轴的长度由1700mm缩短到1030mm;输出轴长轴由1760mm缩短到1350mm;减速机壳体尺寸明显缩小,整机刚度、稳定性大幅提高。(2)φ520mm三联箱改为φ600mm三联箱,减少万向节轴倾角,φ600mm三联箱齿轮轴中轴长度由3125mm缩短为2600mm。三联箱齿轮采用人字齿轮传动,焊接箱体水平四层剖分,支撑齿轮的轴承选用滑动轴承,齿轮啮合处和滑动轴承处采用稀油循环润滑,轴头密封采用甩油回油无接触式密封,齿轮材料为合金结构钢17Cr2Ni2Mo,渗碳淬火后磨齿精加工,齿轮精度等级6级。(3)减速机中心距由1400mm改为1600mm。减速机采用圆柱斜齿轮传动,焊接箱体水平剖分,支撑齿轮的轴承选用滚动轴承,齿轮啮合处和滚动轴承处采用稀油循环润滑,轴头密封采用甩油回油无接触式密封,采用偏心套调整齿面接触,大齿轮做成焊接齿轮,齿轮材料为合金结构钢17Cr2Ni2Mo,渗碳淬火后磨齿精加工,齿轮精度等级6级。三联箱与减速机间低速联轴器由CL16#改为CLZ17#,并加连接套,联轴器的内外齿采用锻件加工,干油润滑;电机与减速机间高速联轴器由CL14#改为CLZ15#,并加连接套,联轴器的内外齿采用锻件加工,干油润滑。(4)轧机位置不动,三联箱、减速机、主电机、操作室、液阻柜、操作台、配电柜整体向北平移,重新定位,所有设备土建基础重新制作。

3 改造效果

通过以上改造,减速机整体刚度大幅提高,减速机和三联箱的齿轮以及万向接轴使用寿命大大延长;电机、减速机、三联箱间间距趋于合理,维修较以前更加方便;解决了φ520mm三联箱与φ550mm轧机的不匹配的问题,大大减轻了减速机的震动,延长了联轴器的使用寿命;润滑方式更加合理,延长了齿轮、轴承的使用寿命。Φ550mm初轧机传动系统实施技术改造后,传动系统较改造前更加平稳,传动系统故障率明显降低,具有较高的推广应用价值。

4 经济效益

φ550mm机列改造后,可减少该机列设备故障120小时/年,增产效益50万元/年;节省万向接轴、轴瓦、联轴器等备件费用30万元/年;节省设备维修费用15万元/年。合计总效益为95万元/年。

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