蒸汽品质对卷烟加工过程的影响研究

2017-08-09 04:12毛爱莉刘文东
中国科技博览 2017年25期

毛爱莉 刘文东

[摘 要]蒸汽作为卷烟加工的主要能源动力应用广泛,在制丝工序增温增湿、干燥膨胀等环节尤为重要,蒸汽品质直接影响卷烟加工质量。本文通过对现有蒸汽运行环节进行调查分析,包括蒸汽的产生、减压分配方式、疏水阀、蒸汽管网保温等蒸汽质量控制点的运行效果,全面了解蚌埠卷烟厂当前蒸汽管网存在的问题。对蒸汽输送过程进行优化,并在满足加工工艺和设备运行的基础上,优化冷凝水排放方式和提高保温效果,达到满足工艺要求的情况下,降低能源耗用。

[关键词]饱和蒸汽 减温系统 热损

中图分类号:TK227 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)25-0160-02

1、蒸汽运行现状与原因分析

1.1 蒸汽运行现状

蚌埠卷烟厂单项蒸汽成本出现上升趋势,同时供汽不稳均发生在制丝高压烘、润设备。通过对现有蒸汽管网进行调查,发现蒸汽管网存在缺少保温(保温层老化、阀门保温层丢失);疏水阀布局、安装不合理;输送管道选型已不符合实际需要;自产蒸汽成本高,而外购蒸汽存在不符合工艺需要的风险;在线系统无法进行实时监控,造成应急处置措施滞后等问题。

2、蒸汽运行环节调查与优化

2.1 蒸汽产生方式的优化

蚌埠卷烟厂蒸汽来源有外购蒸汽和自产蒸汽两种,其中外购蒸汽存在不符合制丝设备用汽要求的风险,而自产蒸汽为饱和蒸汽存在成本过高的现象。为此,考虑采用外购蒸汽全面代替自产蒸汽,同时考虑增加过热蒸汽向饱和蒸汽转化的减温系统,来满足工艺的需求。

为了解外购蒸汽即过热蒸汽对制丝烘、润设备的影响,选取薄板烘丝机、松散回潮机作为两类设备的研究对象,记录锅炉房分汽缸至热力站分汽缸、热力站分汽缸至制丝高压设备、热力站分汽缸至制丝低压设备三段的温度、压力数据。

一是与饱和蒸汽压力和温度的关系对照表进行对比,市政蒸汽确为过热蒸汽,即在同等压力下,其温度比饱和蒸汽高;二是市政蒸汽经我厂蒸汽管网运输至制丝高压、低压设备,其压力、温度均有损耗,锅炉分汽缸处过热度为13℃-16℃左右,热力站分汽缸处过热度8℃-9℃,在制丝薄板烘丝机和松散回潮机处过热度下降至1℃左右(蒸汽温度比饱和蒸汽温度基本持平)。

由上可知,采取市政蒸汽代替自产蒸汽后,无需增加过热蒸汽向饱和蒸汽转化的减温系统。因此,我厂正式将蒸汽产生方式改为全面外购。

2.2 蒸汽输送方式的优化

2.2.1 增设市政蒸汽低压报警

我厂配备的在线系统仅能看到压力数据,无法实时报警,市政蒸汽供压不稳时,操作工不能及时了解情况采取措施,可能对制丝车间产生不利影响。通过在锅炉房分汽缸处,外接声光报警装置,将报警压力设置为0.85Mpa,当压力下降至报警压力,就会开启报警。操作工可即时开启锅炉供给自产蒸汽,避免制丝设备由于压力不足导致的停机,降低断流率。

2.2.2 关停不必要的蒸汽管道,降低蒸汽损耗

蚌埠卷烟厂使用自产蒸汽时,蒸汽输送至热力站分为两路。一路从锅炉经高压蒸汽管道输送至热力站(自产蒸汽),一路从锅炉经低压蒸汽管道输送至热力站(外购蒸汽)。由于当前外购蒸汽压力已满足制丝高压用汽需求,通常情况下,锅炉是关闭的。因此,近200米300管道会产生大量的热损。停用锅炉低压分汽缸至热力站高压分汽缸一段管道,蒸汽全部走锅炉低压分汽缸至热力站高低压分汽缸,可减少一条管道的输送热损。

根据管道热损经验公式,单位长度热损失量

Qt=×1.3,

经计算,长度管道热损=141.17W/m

因此,200米管道单位时间热损为141.17*200=28234W。

由于1Mpa压力下,200℃过热蒸汽焓值为2791.4KJ/Kg,得每小时损耗蒸汽量为:28234×3600/1000/2791.4=36.41Kg/H。关停此路管道每小时可节约36.41千克蒸汽,以每年实际工作天数230天计算,即每年节约蒸汽200.98吨蒸汽。

2.2.3 蒸汽主管道的优化

蚌埠卷烟厂蒸汽使用主要有制丝生产和动力空调加湿两个位置,其主管管径为300的无缝钢管,查《蒸汽与冷凝水系统手册》工程数据表在1.0MPa压力下,流速为25m/s时蒸汽流量為29000kg/h。通过长期观察流量计数据,制丝线蒸汽用量峰值时未超过8000kg/h,而动力常开空调机组9台,单台峰值未超过400kg/h,即总用量未超过11600kg/h。这样?300的无缝钢管选型就显得偏大。选型偏大热损失会增加,形成冷凝水量多,无形中增加能耗。

通过查《蒸汽与冷凝水系统手册》工程数据表在1.0MPa压力下,流速25m/s,蒸汽流量为12000kg/h时175管道即可满足要求,考虑到余量选择200即可。这样选择可以减少能源消耗。由于即将进行易地技改,厂区内管道无法进行改善,因此,项目只能通过计算对易地技改管道设计提出建议。

查《组合式空调招标技术文件》内空调技术参数要求,技改后厂区共配置32台组合式空调机组,其蒸汽加湿总量为9115kg/h,加上制丝设计用量14000kg/h,共23115kg/h,结合流速25m/s,查蒸汽管道选型得?260管道。

综上,我们建议在蚌烟易地技改中厂区内主蒸汽管道铺设?260的无缝钢管即可。

2.3 蒸汽管网热损和疏水的优化

2.3.1 蒸汽管网调查

经过丈量,锅炉分汽缸至热力站分汽缸管道输送距离约为160米,热力站分汽缸至制丝高压设备(薄板烘丝机)100米,热力站分汽缸至制丝低压设备(松散回潮机)200米。测算三段输送管网的压降和温降(如表1)。

理想情况下,压降和温降应与输送距离成线性正相关,而实际情况下,压降与温降与输送距离成正相关无线性,因此,我厂锅炉蒸汽管网存在不同程度的保温、疏水不良的情况。同时,由于制丝高压设备位于我厂供汽管网末端,当制丝车间用汽量大时,制丝高压设备容易受到影响。

2.3.2 优化管网保温

通过对锅炉房分汽缸至热力站分汽缸、热力站分汽缸至制丝高压设备、热力站分汽缸至制丝低压设备,三段的输送管网保温情况进行调查,得出锅炉房内大型阀门(DN150)共有17个,其中未进行保温处理的1个,温度177±3℃;进行保温处理的16个,温度70±3℃。热力站大型阀门(DN150)21个,其中未进行保温处理的7个,温度170±2℃;进行保温处理的16个,温度71±3℃。(如表2)

未进行保温处理的阀门热损明显,因此,为其安装了新型阀门保温夹套。通过对改善后阀门使用测温枪测温,得到改善后阀门表面温度均值为48.7℃。

改善后,阀门表面温度均值为48.7℃。

根据散热公式Q=KS△Tt,

其中:碳钢的导热系数K为52.3W/(m2℃),

表面积S为1m2,

△T取均值为170-48.7=121.3℃,

代入公式可计算出单位时间损失热量为6.34KW,因此,改善后的8个阀门每天损失热量Q=6.34*8*24=1217.3KWH=4.4*106KJ。

查找过热蒸汽焓值表,在1Mpa的压力、190℃的温度下,其焓值为2784.9KJ/Kg,即为1.58吨/天,以每年实际工作天数230天计算,相当于每年节约363.4吨蒸汽。

2.3.3 优化管网疏水

卷烟厂生产不是全年24小时不间断的,而是根据计划和生产安排,分时间段。这会造成一定时间内,车间蒸汽主管内蒸汽不流动或停滞,管道会生成一定量的冷凝水;如在再次生产前不排除,冷凝水就会随着开始生产时,快速流动的蒸汽,进入用汽工艺设备,使蒸汽含水量高,影响产品质量。

通过对锅炉房至热力站的疏水器进行排查,发现热力站至制丝车间设备前疏水器存在部分布局不合理现象:管道直铺无坡度;蒸汽支管水平取汽。

解决办法:

一是蒸汽管道在车间的铺设坡度不宜小于0.003,两疏水器间隔30至50米;二是蒸汽支管一定要从主管上部取汽,以避免冷凝水流至蒸汽支管;由于对制丝管网进行改善涉及变动大、费用高,且适逢蚌烟易地技改。因此,项目组将改善措施作为易地技改铺设管道建议提交给技改项目组。

同时,为了解地下疏水器运行状态,建议技改时加装在线蒸汽疏水器故障检测装置。其原理是每个疏水器前段连接一个温度传感器,给温度传感器一个设定值,比如105℃,当温度大于105℃时,即疏水器内部含有蒸汽,判断为疏水器失效。传感器将数据上传至在线系统,可通过在线系统上的颜色模块显示疏水器实时故障。

3、结果验证

3.1 蒸汽管网损耗下降,末端用汽穩定性提高

管网中的8个未进行保温的大型阀门在进行保温夹套处理后,表面温度平均下降了121.3度,每年可节约363.4吨蒸汽。同时,关停锅炉高压至热力站高压管道每年可节约200.98吨蒸汽。因此,每年共可节约564.38吨蒸汽。疏水管道的改善有效降低了管道内的冷凝水含量,提高了制丝末端用汽的稳定性。

3.2 制丝车间用汽不稳反馈次数下降明显

为了解项目实施后,制丝车间用汽稳定性的情况我们对2015年9月和10月蒸汽压力稳定性对制丝设备的影响进行了调查,通过记录发现,项目实施后,相对于上年度,制丝车间供汽不稳反馈次数月均下降了58.7%。

参考文献

[1] 建筑工程常用数据系列手册编写组.暖通空调常用数据手册.北京:中国建筑工业工业出版社,1997.

[2] 曾丹苓,敖越.工程热力学.北京:高等教育出版社,1980.

[3] 徐烈,方荣生,马庆芳.绝热技术[M].北京:国防工业出版社,1990.