毫秒爆破案例分析

2017-09-21 10:37张雷
企业文化·中旬刊 2017年9期

张雷

摘要:以具体工程实践为背景,在分析了传统瞬发爆破存在问题的基础上,对毫秒爆破方法进行实验研究。通过不断试验,确定了合理的爆破参数,在实际应用中取得了良好的效果,提高了企业经济效益。

关键词:炮采;毫秒爆破;瞬发爆破

在炮采工作面采煤工艺中,最主要的工序是爆破落煤,爆破效果的好坏直接影响着工作面的产量、效率和安全。传统的瞬发爆破存在着劳动强度大、安全性差、落煤效果差、炸药雷管消耗大等缺点,笔者就某矿工程实际特点开展了毫秒爆破实验研究。

一、工程背景

某矿采煤工作面倾斜长在60~100m之间,走向长50~150m,煤层倾角15°~25°,煤层厚度0-3m不等,煤层自燃发火期1~3月,煤层直接顶为黑色砂质灰岩,较为坚硬,老顶为黑色泥页岩,呈鳞片状,极易冒落,煤层直接底为灰白色铝土质泥岩,性软,且遇水膨胀。采煤工作面都是采用爆破落煤,人工攉煤,刮板运输机运输,起初使用的是瞬发电雷管,一次起爆2—3发,炮后占用整个循环相当的时间,而且安全性差、工效低。

二、毫秒爆破落煤原理

(一)产生有效的应力迭加作用

由于爆破间隔时间短,后发药包起爆时,前发药包爆炸在煤体中形成的应力波尚未消失,就会产生应力迭加,因而产生良好的破碎效果。

(二)创造了新的自由面作用

先发药包爆破后已形成爆破漏斗,增添了新的自由面。自由面加剧煤体破碎,这样就可起到提高炮眼利用率和节约炸药的作用。

(三)起到减弱地震波强度的作用

先后药包爆破产生的地震波相互干扰,削弱地震波强度;同时爆破产生的地震波在时间上和空间上都分散了,也使地震波的强度大大降低。

三、毫秒爆破参数的确定

(一)爆破器材的确定

该矿属高沼气矿井,且有瓦斯与煤突出的可能性,为此炸药应选用三级煤矿许用安全炸药。发爆器一般选用MFB一100型发爆器,最大起爆能力为100发,根据该矿顶板情况已足够起爆能力。毫秒雷管选用1—5段合格煤矿许用毫秒電雷管,其延期时间下规格限为87.5ms,上规格限为112.5ms,符合煤矿安全规程所规定的最后一段延期时间不得超过130ms的规定。

(二)爆破参数的确定

1.炮眼布置

以往炮眼布置不管是三排眼还是双排眼,都采用对眼布置,眼位相互不错开,影响爆破效果,经过较长时间实践与试验,总结出新的布置原则是:一般依据采高、硬度和有无夹矸来确定。当采高小于1.5m时,采用三花眼布置;当采高超过1.5m时,采用五花眼布置;当采高在1.6~2m,煤质较软,f =1~1.5时,可采用三花眼布置;当采高在1.6~2m,煤质较硬,f >2时,应采用五花眼布置。

2.炮眼间距和角度的确定

炮眼间距和角度合理与否直接关系到爆破效果的好坏,以往眼间距一般都为1m,实际上增大了打眼工作量、工作时间和材料消耗,而该矿大多数采面煤质较软,从实际情况看可以加大眼距。根据多次试验,确定其炮眼间距1.2~1.4m时较为合适,煤硬取1.2m,煤松取1.4m时效果较好,爆堆集中,爆破装煤率增加。通过对炮眼角度的试验观察,得出合理的角度应是:水平角80°~85°,底眼俯角和顶眼仰角5°~10°,当顶板破碎时顶眼打成平眼。

3.装药量和起爆顺序的确定

装药量以瞬发爆破为基础,通过试验,最后确定为三、二、一,即底眼3节,中眼2节,顶眼1节,但不是千篇一律,主要根据煤体性质来确定。起爆顺序采用斜切起爆,以毫秒雷管段数1~5段依次起爆。这种起爆顺序是前段先爆产生了斜切面,对后段雷管起爆相当于增加了一个应力自由面,爆破效果好,崩老塘煤少,同时对顶板震动也小。

4.一次起爆长度的确定

确定合理的一次起爆长度,主要应考虑顶板状况与运输机能力。经多次试验,确定眼距1.2~1.4 m,装药量采用三、二、一方法,起爆长度6~13 m效果较好。根据试验确定,顶板爆长一般取6.5 m,顶板较好爆长可达13m。该矿工作面配风一般都在450m3/min左右,当一次爆长13m时,自由状态(也称游离状态,存在于煤层或围岩的孔隙、裂缝或空洞中)的甲烷可较快地排出,结合状态(也称吸着状态,存在于煤体内部和固体孔隙的表面上)的甲烷缓慢、持久而均匀地转化自由状态的甲烷放出,对甲烷排放时间和管理影响不大。

四、毫秒爆破的优点

(一)落煤效果好

合理地选择爆破参数,能有效地控制爆堆。由于毫秒爆破先后爆炸炮孔互相撞击,消耗部分能量,减少炸药抛掷方向所做的功,起到了补充破碎作用,有利于支护使用,且不向采空区抛煤。经过试验95%以上的煤炮后落在煤壁和溜子道。缩短了攉煤时间,减轻了工人劳动强度。

(二)安全性好

从根本上解决了“一炮三检制”的难度,放炮次数大大减少,有利于“一炮三检制”的执行和放炮前后的洒水降尘,从根本上消除了瓦斯和煤尘爆炸的隐患。另外,毫秒爆破总延期控制在130ms以内,瓦斯来不及泄出,雷管就全部起爆完毕,在安全上得到了进一步的保证。

(三)降低了炸药、钻头消耗

采用毫秒爆破后,在保证爆破效果前提下,适当加大炮眼间距,减少了装药量,缩短了打眼时间,节省了钻头消耗,起到了降耗提效作用。

(四)缩短了放炮时间,提高了产量与效率。如工作面斜长lOOm,一次爆长lOm,只需放炮10次左右,每次约4分钟,只要40分钟。而以往的瞬发爆破放炮时间要250分钟,毫秒爆破在放炮时间上,只要原来的六分之一,大大缩短了放炮时间。

五、结论

根据安全生产需要,首先在采煤工作面试行毫秒爆破,现场试验方法确定工作面爆破合理参数,具有合理、方便、更适合现场特殊性的特点,经过大量试验分析,获得成功,并加以推广,为矿井安全生产创下了有利条件。现场爆破实验证明,毫秒爆破在深部开采中是完全可以推广使用的,并深受广大职工的欢迎,特别是放炮员的认可。它必将在煤矿安全生产中,尤其是薄煤层或边角煤的回采工作中起到巨大的作用。endprint