关于Incoloy825加氢高压空冷器的加工技术分析

2017-09-28 16:27尹继英
中国新技术新产品 2017年21期
关键词:管箱卡具冷器

尹继英

摘 要:加氢裂化装置中,由于腐蚀原因导致的空冷器泄露,进而导致装置停车状况危害性大,是高压空冷设备的关键研究问题,从管材成本、耐蚀作用分析,Incoloy 825作为高压空冷器管束材料逐渐成为研究热点。本文针对incoloy825高压空冷器制造技术、焊接工艺等进行了分析,并充分借鉴国内自行设计制造的加氢高压空冷器案例进行了分析,旨在提高设备的防腐蚀性能。

关键词:Incoloy825材料;高压空冷器;加氢装置

中图分类号:TQ051 文献标识码:A

齐鲁石化公司1.5Mt/a渣油加氢脱硫装置中的反应物空冷设备于2002年发生泄露,带来了巨大经济损失。泄露原因为基管内部被介质腐蚀、冲刷进而导致设备材料变薄漏孔。为了解决空冷设备问题,需要进行更换,作为国内首台Incoloy 825空冷器,设计制造存在大量难点问题,主要由我公司(哈尔滨空调股份有限公司)进行制造。

一、空冷器设计

1.Incoloy825材料分析

Incoloy材料作為一种合金材料,一般称为铁镍基合金,其化学成分中:C含量最高,为90%,还包括Ni、Cr、Mo等元素。Ni对于合金作用体现在增加了抗Cl- 应力腐蚀作用,避免基管开裂,Cr提高了合金整体的抗氧化能力,通过添加微量钛,一般控制在0.6%~1.2%范围之内,能够增强合金稳定化作用。传统加氢高压空冷设备中的管束一般选取10#,管箱材质为16MnR(HIC),该材质在H2S、CL-介质中,抗腐蚀性能较差,易发生基管内部铵盐污垢的影响,正是由于碳钢、铬钼钢的耐腐蚀能力差,Incoloy825合金材料在现代加氢空冷设备中应用越来越广泛。

2.主体材料选择分析

以齐鲁石化项目为例,对装置改造过程中,主要加工原材料为高硫原油,装置中的反应物经高压换热设备后进入第一空冷器,针对该项目特点分析,其主体材质的选取至关重要。首先,从介质腐蚀角度分析,反应产物中不仅包含硫化氢、氨气、氯离子等酸性介质,空冷器从操作温度为130℃~200℃,铵盐结晶温度亦在此区间,容易导致氯化铵结晶生成,造成基管腐蚀,该工况长期运行,导致腐蚀作用变强。

理论计算中,一般采用流体腐蚀系数Kp进行衡量介质的腐蚀效果,对空冷设备操作负面影响大,空冷设备正常工况下,Kp数值也不高,介质流速低于6m/s,但实际工程中腐蚀严重,分析原因与NH4Cl的垢下腐蚀关联较大,碳钢、铬钼钢此工况下腐蚀严重。国外研究发现,对于反应产物空冷设备来说,Incoloy825材料效果较好。设计时,管子规格定为Φ25×2.5的无缝管,管子除需符合ASME SB- 163中UNS No.8825的所有规定外,还要求逐根进行水压试验,以及按SE- 571(GB7735 B级)逐根进行涡流检测,管子交货状态为退火状态。

3.结构设计

该空冷设备从维修方便出发,采用丝堵式板焊的方形管箱,同时在管箱中间设置支撑隔板孔,便于管内介质的上下流动。管板和丝堵板设计为54mm厚的15CrMoR(H)钢板;若不设置隔板,则管板和丝堵板须106mm厚,管箱中部的加强隔板是丝堵式结构的主要优势结构。具体空冷器管束图如图1所示。

该空冷器管束设计过程中个,从介质凝结角度出发,采用倾斜设计,同时为了避免热膨胀作用影响,管箱支撑结构设计过程中充分运行延长度方向的滑动作用,避免管束挠度、振动作用影响,间隔1500mm处设置相应的支撑部件。采用双金属轧制型加工,加工制造较为快捷,对基管厚度负面影响少。

二、空冷器制造

该类空冷设备的加工制造难点在于Incoloy825管与管板焊接问题,由于异种钢焊接难度大,为了保证制造质量,需要进行充分的焊接评定。

其一,焊接工艺评定作为实际工况的模拟,需要严格控制焊接管子的接头数量,一般不可超过10个。

其二,对3个以上的焊接罐头进行拉脱试验,保证焊接的抗拉响度高于管子、管板的抗拉强度较大者。

其三,沿评定用管中心线进行切开作业,保证焊接接头处不存在未焊接彻底、未融合等缺陷。

其四,对所有焊接试件接头处进行着色检测处理,参考JB4730-94标准进行合格验收。

其五,焊接前应进行预热,预热温度由制造厂确定,并通过焊接工艺评定验证,焊后应缓冷。

最终管头的焊接采用手工电弧焊,焊条为哈焊所研制的Inconel 112型焊条。外坡口需要采用U形坡口焊接。Incoloy825材料焊接熔深浅,由此需要在内角焊后外侧彻底清根。

三、高压空冷管箱丝堵泄露原因及处理措施

1.泄露原因分析

针对国内高压空冷设备项目泄露原因分析,其丝堵泄露状况的主要原因分析如下:制造误差、安装误差等原因导致密封性未达到设计效果;其次,垫片材料的影响,垫片的设计选材为316 L,一般316 L 的硬度比Incoloy 825低 30-40 HB,实际硬度高;再者,丝堵结构的影响,设计过程中垫片安装位置为密封面的中心位置处,丝堵螺纹根部制造出锥形角,保证垫片丝堵的稳妥配合,现场拆卸发现,锥形角导致了安装过程的丝堵,密封面存在坡度等状况。

2.处理措施分析

针对丝堵式管箱的泄露状况进行处理措施分析,具体方法如下。

方法一:现场拆卸,加强密封面杂质清理作业,对变形明显部位进行更换垫片、丝堵,重新安装处理,装配过程中在帝都表面涂抹二硫化钼,防止螺纹咬死,控制装配力度,便于后期拆卸维修处理。

方法二:密封焊接处理,焊条选用AWSA5.11 ENi Cr Mo-3,焊丝选用AWS A5.14 ERNi-Cr Mo-3,所有焊接材料应是低氢型镍基焊材。碳钢材料空冷设备的处理过程中发现,焊接热量容易导致周边未焊接丝堵部位的泄露,需要充分降低焊接热量,避免周围丝堵的热变形作用,降低整体密封效果,对于焊接丝堵泄露问题,需要反复着色检测,保证合格后方可验收。

方法三:做卡具对泄漏的丝堵进行带压堵漏。由于管箱的表面精度不够,首次加工的卡具密封效果较差,必须对卡具不断进行改进后合适。高压部位采用卡具,卡具的四周会轻微渗漏介质,说明采用卡具不能完全解决泄漏问题,该方法可作为管箱丝堵泄漏的临时处理措施,避免非计划停工。

结语

国产化高压空冷器经受了加氢裂化工艺过程在役运行的各项考验,其运行成功不仅提高了国内石油化工设备核心技术的设计能力,同时也提高了民族工业的制造能力,对我国未来空冷器的生产制造具有重大影响,具有长远的社会效益、经济效益。

参考文献

[1]高晖.国产Incoloy 825高压空冷器的设计制造[J].石油化工设计,2005(22):5-7.

[2]朱金兵.Incoloy825 高压空冷丝堵泄漏分析及处理[J].广东化工,2011,4(38):197-198+207.endprint

猜你喜欢
管箱卡具冷器
滑油空冷器压降控制研究
二级过程气再热器管箱法兰泄漏原因及处置措施
高强度卡具的优化设计及仿真分析
再沸器管箱封头环焊缝裂纹形成机理研究
基于聚四氟乙烯精密管接的卡具设计与加工研究
空调表冷器的研究现状与发展趋势
一种车铣精加工汽车转向节的卡具设计
高压锅炉给水预热器管箱筒体裂纹修复
铝合金空-空中冷器符合翘片管材料选择与结构匹配
低阻力降蒸发冷却装置获专利