某旋挖钻主卷扬无动作故障的诊断及排除

2018-01-30 04:36彭金艳
中国设备工程 2018年22期
关键词:油路减速机制动器

彭金艳

(湖南三一工业职业技术学院,湖南 长沙 410129)

旋挖钻机广泛应用于桥梁、道路和城市高层建筑等桩基础工作的钻孔灌注桩成孔的施工,具有效率高、速度快、环保节能等优点。其工作装置主要包括主卷扬、辅卷扬、变幅机构、桅杆、动力头、加压装置、随动架、钻杆、钻具等。主卷扬由卷扬支座、卷筒、钢丝绳、绳套、液压减速机构等组成。其功能是放下或提升钻杆,是钻机完成钻孔工作的重要组成部分,下放和提升钻杆的工作由液压系统驱动和控制。在钻机进行成孔工作时,需要先打开主卷扬制动器,使系统中主卷扬马达的进、回油通道相互导通,卷扬机系统处于浮动状态,这样才能操作加压油缸对钻杆进行加压,以便钻杆顺利进行钻进。

1 系统组成

某旋挖钻主卷扬系统组成结构主要由主卷扬马达、减速器、主卷扬以及溢流阀等基础元件组成,并且借助制动设备和减压阀设备能完成基础操作,有效对驱动主卷扬进行控制和管理,确保能将压力控制在规定的范围内,减少超载的问题,也能有效控制主卷扬的下降速度,为后续常闭式制动设备的运行奠定基础。最重要的是,设备能将相应的压力控制在一定的范围内,有效形成自动解除工序和指令,确保能对压力予以集中控制。

2 常规化排查方法

在对旋挖钻主卷扬进行故障排除的过程中,目前较为常见的故障分析方法都集中在主卷扬无动作、主卷扬无浮动以及钻杆突然掉钻等问题,对具体问题进行具体分析后判定相应的处理方式,从而有效提升故障排查的实际效率,一定程度上提高主卷扬设备运行效率。在对主卷扬无动作予以判定的过程中,主要是扳动主卷扬操纵手柄后主卷扬没有动作。若是对其原因进行分析,主油路或者是先导油路结构故障问题、制动设备释放开启压力不足等问题较为常见。需要注意的是,若是减速器或者是制动器等设备出现运行动力不足,也会造成主卷扬无动作。

首先,要对主油路和先导油路进行检查和分析,操作人员扳动行走操纵手柄或者是回转操纵手柄时,要对主控制器显示的压力数值进行分析。若是存在主油路无压力,就要查找主泵和主溢流泵的基础故障。若是存在先导油路压力为零的问题,则要对先导泵结构故障予以关注。需要注意的是,在对主油路和先导油路进行分析的过程中,先导油路的相应参数和压力数值正常,此时就要对主卷扬先导阀的开启关闭状态进行判定,尤其是电磁铁的通电效果,确保能排除电路故障问题后提高应用管理的实际水平。对于副卷扬无动作问题,技术人员要对电磁阀芯进行控制,并且及时拆除清洗和更换。其次,要对控制制动器开启压力进行分析和有效校对,借助操纵变幅对钻杆距离地面的实际参数予以判定,合理维护钻杆的实际重力。要结合浮动按钮对主卷扬压力进行参数判定,如果压力数值不足,则要调高减压阀的实际压力,并且确保压力能满足制动器释放的实际要求,有效维护处理效果。再次,要对制动器进行检查和分析,结合制动器应用要求处理制动密件,并且整合更换机制。一旦判定制动器无故障,就要对减速器进行检查,从而提升检查工作的实际效果。另外,也要对减速器进行系统化分析和监督管理,排除液压系统和制动系统故障问题后,就要对主卷扬的动作进行全面分析,确保能在减速器内对齿轮和轴承质量予以判定。若是零件出现损坏,就要进行及时维修和更换,以保证设备运行安全性。

3 故障现象

某旋挖钻在施工现场出现扳动主卷扬操纵手柄时,主卷扬无动作,其他动作均正常。在主卷扬做升降动作的过程中,升降电磁阀和主卷扬制动电磁阀需要同时通电。主卷扬升降电磁阀和主卷扬制动电磁处理控制输出信号,需要结合输入信息进行判断,但是没有高度限位或者是触底保护等限制信号,因此,无动作故障问题时要对相关输入状态进行集中检测。

4 故障诊断

在对故障进行排查的过程中,以前多数操作人员一般要采取传统排查处理方式进行集中分析,主要是利用万用电表对多处电压进行测定和分析,并且要结合线束对节点进行测量,有效减少耗时。目前主要是借助联机方式对系统故障进行排查。一方面,要对CAN总线进行分析,并且借助相应的软件鉴定可编程控制器的操作流程,有效查看主卷扬运行状态,并且对程序中和主卷扬相关动作的逻辑图进行分析。另一方面,要对安全手柄、高度限位、主卷扬浮动踏板等进行统筹监督,并且完善排查管理工作。

(1)检查先导操作杆。旋挖钻先导操作杆是控制先导电磁阀得电与否的直接手动开关。操作旋挖钻,上、下车时都需手动扳动它,长期工作磨合容易造成此开关损坏。如果先导操作杆损坏,就不能控制先导电磁阀得电换向,造成先导控制油无法通过先导电磁阀到达先导阀处,从而无法控制主阀换向。所以先导操作杆损坏可能直接造成旋挖钻主卷扬无动作。插入启动钥匙,将旋挖钻点火开关旋转至电源档,先导操作杆转至解锁位置。用万用表测量先导电磁阀两端是否得电。为更快速检测,可直接拿螺丝刀测试先导电磁阀电磁线圈处有无磁性。若无磁性,可采用短接手动开关的方法来判断是开关故障还是电磁线圈问题。检测结果为有磁性,证明先导操作杆无故障,能为先导电磁阀的电磁线圈正常供电。

(2)检查先导电磁阀。先导比例电磁阀损坏,线路短路或断路导致先导开关失效,以及先导比例电磁阀没有得电,线圈不能得电吸合铁芯去推动电磁阀阀芯,使阀芯无法打开,一直处于关闭状态,可能导致主卷扬无动作。将电磁阀拆下,检查阀芯是否卡滞,用力推压能否将阀芯推动,若能则进行下一步线圈检查。将电磁阀插头接上电磁阀,另一个人将钥匙开关打到通电档,抬起先导开关,放下先导开关,这样反复几次,观察电磁阀阀芯是否有伸出缩回,阀芯有动作代表电磁阀正常,反之电磁阀故障。此处阀芯有动作,故先导电磁阀情况排除。

(3)检查先导泵。先导泵故障导致不泵油,将使液压先导油路无压力油,主卷扬动作的主阀阀芯无法被推动换向,阀芯始终在中位,可能导致主卷扬没有动作。扳动手柄做动作时,手摸先导泵出油管,若有先导油冲击,代表先导泵正常工作,无冲击代表先导泵损坏。此处检查先导泵正常,该情况排除。

(4)检查主泵。液压主泵损坏导致不泵油,从而液压系统动力源被切断,没有油通到主阀芯,可能导致主卷扬没有任何动作。在主泵检查工作中,要结合实际情况进行统筹性分析和判定,主要是排查主油路和先导油路,在对其进行扳动行走或回转操纵手柄后,集中观察具体问题和相应控制器中的应用数值,有效判定相应参数结构。若主油路无压力,应查找主泵及主溢流阀故障;若先导油路无压力,应查找先导泵及先导溢流阀故障。扳动回转或行走操纵手柄,在显示屏上观察压力值是否在标准值或者为零,压力值为零说明主油路无压力,应查找主泵、主溢流阀故障。经查看此压力值在正常值内,说明主泵、主溢流阀均正常,情况排除。

(5)检查主卷扬制动器。旋挖钻机在启动后,有一段很短的距离主卷扬有移动,推测是制动器开启压力过低。拆下制动器油管,连接三通,测试制动开启压力,经压力表显示,结果正常。

(6)检查主卷扬浮动电磁阀。检查主卷扬马达转速是否正常,在主卷扬马达处,有两个电磁阀,当主卷扬浮动时,浮动电磁阀通电,使主卷扬马达的两个胶管连通,马达处于浮动状态。同时使另一电磁阀通电,使减速机能够转动,从而实现主卷扬浮动。对照显示屏,转速正常,进入下一步排查,测其压力,压力正常,主卷扬制动缸情况排除。

(7)检查主卷扬马达及减速机。观察马达有转动,说明马达能正常工作。向客户了解设备使用情况,得知以下情况:一是设备施工现场的地质情况为粘土,甩土时非常费力。二是该客户在更换液压油时只更换了200升左右,且距离上次液压油更换已经超过2500小时,这说明现在液压油清洁度不达标。拆下主卷扬总成,把减速机从卷筒中取出,检查减速机摩擦片和齿轮轴是否有问题,结果发现主卷扬齿轮轴两个轴承严重破损。同时发现减速机内的齿轮油一起流出很多铁屑,确定减速机里面有问题。原因是客户长时间不更换齿轮油,疏于对旋挖钻的保养,导致减速机润滑不良而损坏。经过上述诊断步骤,目前已确定为主卷扬减速机故障。

5 故障解除

确定了减速机故障后,从公司仓库调取配件到达工地,准备更换新的减速机总成。把旧件清洗干净准备回司,新的减速机进行润滑以方便安装。完成新减速机的安装后。将减速机中加入新的齿轮油,启动旋挖钻,操作各动作,设备重新运转良好,故障得以解除。在故障排除后,要对连接控制器程序进行全面分析和监督,有效查找故障部位,并且结合实际情况对程序联机进行故障管理,整合程序相应问题提升故障处理和判定水平。

总而言之,在对主卷扬无动作故障问题进行系统化分析后,就要结合实际问题建立相应的故障处理机制,确保管控工作的合理性,维护应用机制的完整性,也为后续处理工作的全面落实奠定基础,提升设备的应用效率和整体应用性能。要想提升故障处理效果,就要针对具体问题建立具体处理规划,一定程度上提高主卷扬无动作问题的处理效率,促进设备的全面优化。

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