300MW间接空冷机组给水泵汽轮机凝汽器改造分析

2018-03-10 09:01邱寅晨
山东工业技术 2018年5期
关键词:凝汽器分析

摘 要:本文对300MW间接空冷机组给水泵汽轮机凝汽器改造进行了分析,阐述了凝汽器改造的必要性,并从技术角度进行了可行性分析,同时简述改造技术路线。

关键词:凝汽器;给水泵汽轮机;分析

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.05.151

0 前言

本次是在2×300MW亚临界机组上改造,其给水泵布置采用1×100%汽动给水泵+1×25%电动定速给水泵方式,给水泵汽轮机(小机)和主机共用一台凝汽器,即小机乏汽排入主机凝汽器中。

1 改造的必要性

凝汽器作为一个重要的汽轮机组辅机,是影响火力发电机组安全经济运行的一个重要因素,因此如何有效的提高凝汽器的工作效率,是提高汽轮机组工作效率的关键问题,保持凝汽器良好运行工况,保证达到最有利的真空是电厂节能的重要内容。

目前冷却系统采用表凝式间接空冷系统,两机一台即良台机组公用一座间接空冷塔,在夏季高温季节,环境温度对机组真空影响较大,给水泵汽轮机乏汽排入主凝汽器,增加了凝汽器的热负荷,使机组真空降低,影响机组运行经济性,已经不能满足国家政策要求。从可节能降耗角度分析,降低煤耗对于企业的长期发展和生存有重要意义,因此发电厂实给水泵汽轮机凝汽器改造是十分必要的。

2 项目的可行性

空冷机组汽轮机的冷却系统(凝汽器系统)有两种布置方式,一种布置方式为给水泵汽轮机和主机共用一台凝汽器,给水泵汽轮机做功后的乏汽直接排入主机凝汽器,共同冷却,主机真空和给水泵汽轮机具有相同的真空值。另一种布置方式,给水泵汽轮机和主机凝汽器(排汽系统)分开布置,给水泵汽轮机采用单独的凝结水系统,布置凝汽器、循环水泵和凝结水泵,循环水冷却采用机力通风塔。

单独设置给水泵凝汽器,减轻了主机凝汽器的热负荷,等同于一部分乏汽分流至给水泵汽轮机凝汽器,也可以提高机组运行的真空。

3 从理论情况来分析

机组正常运行中,汽轮机排汽进入凝汽器,受到冷却介质(循环水)的冷却而凝结成水,蒸汽凝结成水后,其体积成千上万倍的缩小,原来由蒸汽充满的容器空间就形成了真空,在理想工况下,只要进入凝汽器的冷却介质不中断,则凝汽器内的真空便可维持在一定水平上,但实际上,汽轮机组排汽总带有一些不可凝结的气体,处于高度真空状态下的凝汽器和其他设备也不可能做到完全封闭,总有一些空气通过不严密处漏入真空系统中,这些气体的存在,影响凝汽器的传热,使凝汽器的端差增大,进而影响凝汽器的真空。

通过对凝汽器换热过程及真空形成原因分析,凝汽器真空主要有以下几种影响因素:

1)凝汽器冷却水量不足或中断;2)凝汽器换热面积不足,排入凝汽器内的热量不能及时带走;3)真空系统泄漏;4) 真空泵系统工作失常; 5)轴封系统工作失常;6)凝汽器水位控制失常,凝汽器满水。

4 凝汽器改造的技术可行性分析

为使夏季主机凝汽器真空得到改善,有以下两种方案:

方案一:新增加 1 台给水泵汽轮机凝汽器,安装在主机凝汽器北侧,将小机排汽单独排入新增凝汽器,有效降低了主机凝汽器的热负荷。循环水冷却采用机力通风塔,两台机组共用,并增加 2 台真空泵,便于维持新增凝汽器的真空度。

方案二:新增 1 台冷却面积较大的凝汽器,用于给水泵汽轮机的排汽和部分主机排汽,为使主机凝汽器和新增凝汽器能安全稳定的运行,新增 2 台真空泵,用于维持新增凝汽器的真空度。

5 凝汽器换热面积的确定

从凝汽器传热学角度来分析:蒸汽凝结放热 Q1=凝汽器热量传递 Q2=冷却水吸收热量 Q3。

Q1=(hc-hc1) Gc ;Q2=KF △tm;Q3=cm (tw2-tw1)。

注:hc---排汽焓(KJ/KG);hc1---凝结水焓(KJ/KG);Gc---排汽量(KJ/s);△tm---对数平均温度(℃);K---换热系数;F---传热面积(m2) ;C---比热容( KJ/(Kg. ℃) );m---质量流量(kg/s) ;tw1---冷却水进口温度(℃) ;tw2---冷却水出口温度(℃)。

6 机组的主要热力工况

汽机在调节阀全开,额定的主蒸汽参数及再热蒸汽温度、回热蒸汽系统及启动给水泵正常投运、背压14kPa,补给水率为0%,进汽量不小于105%的铭牌工况进汽量,此工况称为阀门全开工况(VWO工况)。

汽机在额定的主蒸汽参数及再热蒸汽温度、进汽量为VWO工况进汽量、汽动给水泵正常投运、背压14kPa,补给水率为0%,采暖抽汽压力为0.4MPa,采暖抽气量为550t/h,100%回水按104℃补入除氧器,此工况称为最大采暖抽汽工况。

7 凝汽器设计原则

本凝汽器按汽輪机 VWO 工况设计,当循环水进口温度 38℃,循环倍率为 50时,凝汽器压力的设计值为14kPa(a);凝汽器具有在夏季工况和循环水进口温度 55.5℃下连续运行能力,保证除氧要求,能满足汽轮机各种工况安全运行的要求。本凝汽器为单壳体,对分双流程,表面式,安装时呈横向布置。接颈由钢板焊接而成,其内部采用钢管交错支撑,以承受内外压差,保证接颈的整体强度和钢度,侧板上设有人孔,当检修时,人能十分方便进入接颈检查壳体和管束。在接颈上设置一只 100%给水泵汽轮机的排汽接管(即小汽轮机排汽接管)和汽轮机旁路系统的减温减压装置(多级膨胀式一次喷水降温结构)。

8 结论

本次改造后,既能减小主机凝汽器热负荷,降低循环水水温度,还可以降低机组背压,提高机组的经济性。

作者简介:邱寅晨(1990-),男,河北保定人,本科,助理工程师,研究方向:电气工程及其自动化。

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