增加综采工作面长度技术探讨

2018-03-19 11:34惠武功
陕西煤炭 2018年1期
关键词:刮板采煤机顶板

惠武功

(陕西汇森煤业开发有限责任公司,陕西 西安 710065)

0 引言

综采工作面长度取决于煤层赋存条件及装备水平,在条件适宜、设备投入增加不大情况下,增加工作面长度,不仅可以减少巷道掘进率、工作面搬家次数、区段煤柱损失,还可以提高采区回采率、提高矿井产能、充分发挥装备效能。但增加工作面长度将会引起上覆岩层移动规律的变化,给工作面的支护带来困难。本文以凉水井煤矿42112工作面为例,介绍将工作面长度由240 m增加到310 m的技术分析与实践。

1 现状分析

凉水井煤矿位于陕北侏罗纪煤田榆神矿区东北部,地层平缓,总体为宽缓西北向倾斜的单斜构造,无褶皱,仅发育小型宽缓的波状起伏。可采煤层6层,3-1煤、4-2煤、4-3煤、4-4煤、5-2煤、5-3煤,其中4-2煤、5-2煤、5-3煤为中厚稳定可采煤层,3-1煤、4-3煤、4-4煤为局部可采煤层。目前开采4-2煤,煤层厚度2.7~3.3 m,平均3.0 m,埋深90~110 m,平均100 m,顶底板稳定,普氏硬度系数f=2~3,开采工作面为一盘区42112工作面。

截止2015年12月,4-2煤一盘区已顺序开采42105~42111共计7个240 m长的工作面。42111工作面推进长度4 380 m,月平均产量48.95万t。为充分发挥煤矿有利的地质条件和国产先进设备的技术优势,提高综采工作面的单产和资源采出率,降低巷道掘进成本和生产成本,减少搬家倒面的次数,提高煤矿产量,决定从42112面开始,工作面长度由240 m增加到310 m。现将综采工作面长度由240 m增加到310 m进行研究分析。

2 综采工作面生产条件分析

综采工作面长度增加70 m后,工作面支护跨度加长,支护面积增大,将会引起采场上覆岩层更大范围的破坏与移动,将会引起矿压强度及显现规律变化。矿压强度的变化对顶板支护提出了新要求,同时也对运输机输送能力提出了新要求。

2.1 综采工作面的生产技术条件

4-2煤层顶板以砂岩为主,为Ⅱ级2类中等稳定顶板。直接顶为细粒砂岩,平均厚度4.6 m,普式系数f=5,偶见0~0.2 m的泥岩伪顶。基本顶为中砂岩,厚度18.05 m,普式系数f=7~8。直接底为细粒砂岩,平均厚度19.5 m。基本底为粉砂岩。42112工作面煤层埋深100~120 m,工作面长310 m,推进度4 380 m,工作面中部较高,两端较低,俯仰斜开采,倾角1°~2°。

2.2 综采工作面的设备配套情况

根据煤矿综采设备使用情况,自42111综采工作面开始进行了综采设备更新。

液压支架:选用 ZY12000/20/40型液压支架共计141架(42112工作面181架)。

采煤机:选用MG900/2400-WD双滚筒电牵引采煤机(截深865 mm,牵引速度0~35 m/min)。

刮板输送机:选用SGZ1000/3×1000型中双链刮板运输机,输送能力3 000 t/h(42111综采工作安装2台电机,42112综采工作面安装3台电机)。

破碎机:选用PLM4500型,破碎能力4 500 t/h。

转载机:选用SZZ1350/525型,输送量4 000 t/h。

2.3 增加综采工作面长度后的设备配套性能分析

采煤机生产能力的确定

QC=60Hbvγ=2 209 t/h。

式中:QC—采煤机生产能力,t/h;H—工作面最大采高,3.3 m;b—截深,0.865 m;v—采煤机平均截割速度,10 m/min;γ—实体煤密度,1.29 t/m3。

刮板运输机运输能力和装机功率校验:工作面设备配置时,刮板输送机的输送能力Qs一般取采煤机小时生产能力的1.2倍,即:Qs=1.2QC=2 650 t/h。通过计算,在工作面长度310 m,采高3.3 m,截深0.865 m,采煤机割煤速度10 m/min的条件下,工作面刮板输送机输送能力2 650 t/h就可以满足。凉水井煤矿选用的SGZ1000/3×1000型中双链刮板运输机,输送能力为3 000 t/h,装机功率3 000 kW,大于工作面加长到310 m后所需的功率和运输能力,可以满足工作面要求。

2.4 增加综采工作面长度后的支架支护强度校验

按照普氏理论,顶板冒落高度hg与工作面跨度B和岩石的普氏系数f有关,即

hg=B/2f=24 m

式中:B为310 m;f为直接顶和基本顶岩石普氏系数的平均值,取最小值5;冒落带高度为31 m,此数值与采用RFPA软件建立凉水井煤矿4-2煤层及上覆岩层三维地质模型,用数值模拟法求解的冒落带高度一致。

如果根据顶板冒落高度的岩石质量(静压)来计算310 m长度工作面支架的工作阻力Pd,则

Pd=hggγ1LZBZ=6 578 kN

Pd′=1.5Pd=9 867 kN

式中:γ1—顶板岩石密度,取2.5×103kg/m3;LZ—支架顶梁长度,取4.85 m;BZ—支架顶梁宽度,取1.75 m;Pd′—动压,取载荷系数1.5倍。

通过计算,在工作面长度310 m时,支架阻力只要>9 867 kN即可,现凉水井煤矿的ZY12000/20/40型液压支架工作阻力为12 000 kN,理论上现有支架可以满足加长后工作面的支护要求,加长后工作面周期来压时中部个别支架载荷较大,实际生产过程中需要做好周期来压统计和预报工作,中部支架超前带压擦顶移架,防止冒顶和大块矸石冒落。工作面长度增加后无需更换新型支架,只需在中间架增加40架即可。

3 增加综采面长度的投入与经济效益分析

凉水井煤矿从42112工作面开始,工作面长度增加至310 m,自2016年1月份开始回采,生产正常,累计生产原煤306万t。

3.1 增加的设备投入

工作面加长后增加了40台支架、40块刮板槽、140 m刮板链、更换310 m煤机电缆及运输机电缆(若采用热补接长电缆,会给电缆使用带来安全隐患,故更换2条新电缆),设备总计投入约1 800万元。

3.2 经济效益分析

提高了综采工作面的产量:增加工作面长度后有效地减少进刀时间占割煤时间的比重,正常割煤时间比重大幅提升,提高了割煤效率。据统计,240 m的工作面月最高产量为55.6万t,平均月产48.95万t;310 m工作面月最高产量为60.4万t,平均月产59万t。工作面长度增加后,每年可提高回采产量120万t(在330 d工作日制度下可提高298万t),提高了工作面单产水平。

提高了资源采出率:一盘区原计划布置17个工作面,即42101~42118工作面。从42112面开始,工作面加长至310 m,优化后一盘区共布置16个条带工作面,一盘区后5个工作面减少1个永久煤柱。工作面顺槽采用双巷布置,辅运巷和胶运巷间煤柱宽14.6 m,顺槽平均长度4 380 m,与240 m工作面相比,310 m工作面减少煤柱损失约27.22万t,采区回收率提高约1.2%。

降低了万吨掘进率,缓解接续紧张的状况:就一盘区而言,工作面切眼加长后减少了一个工作面,减少了2条顺槽巷道的掘进,减少巷道掘进量9 235 m,万吨掘进率由原来的22.3 m/万t降为17.6 m/万t。经比较优化工作面长度后万吨掘进率降低4.7 m/万t,每年可减少巷道掘进约2 730 m,按巷道成本每米3 000元计算,可减少掘进费用约729万元/a,同时可缓解接续紧张的状况。

减少了搬家倒面次数:工作面从17个调整为16个后,一盘区总计减少搬家倒面次数1次,平均每年减少0.26次。搬家倒面一次费用约400万元,每年可节约费用约104万元。

减少了机头硐室和中部驱动硐室施工:机头硐室和中部驱动硐室施工减少1次,每个机头硐室及基础人工和材料费用约90万元,每年可节约费用约23.7万元。

4 结语

通过对增加综采工作面长度相关因素的研究分析,当工作面长度增加到310 m后,配套设备能力能够满足生产要求。既缓解了工作面接续紧张的现状,又大幅提升了煤矿产量,降低了生产成本,经济效益显著。

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