沿积水老空区快速掘进技术的研究与应用

2018-04-03 07:33王晓峰
关键词:快速掘进

王晓峰

【摘 要】沿积水区域掘进,存在如何安全疏放积水,实现快速掘进,一直是煤矿企业遇到的难题。辛安矿在112161运煤巷沿积水老空区掘进期间,积极探索研究沿积水老空区快速掘进技术的方法,实现了安全快速掘进,为煤矿沿积水老空区快速掘进探索了一条新路子,为安全快速掘进提供了好的经验、做法。

【Abstract】When driving along the water area, how to safely drain the water to achieve rapid excavation has always been a difficult problem for coal mining enterprises. During the excavation of the 112161 coal roadway along the water-logged goaf, Xin' an Mine is actively exploring the method of rapid excavation technology along the water-logged goaf, and realized safe and rapid driving. Xin'an Mine has explored a new way for the rapid excavation along the water-logged goaf in the coal mine, which provides good experience and practice for the safe and rapid excavation

【关键词】积水区域;老空区;快速掘进

【Keywords】 water-logging area; old workings; rapid driving

【中图分类号】TD263.3 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2018)03-0174-02

1 引言

辛安矿为水文地质条件极复杂矿井,11216采区为村庄煤柱下开采,依据11216采区开采设计,采用先跳采,后顺采的开采顺序,且11216采区工作面设计均为仰采,工作面回采后顶板砂岩水及采动用水均积存在老空区内。因此工作面跳采后,上下两个顺采工作面掘进期间,均面临老空区积水的隐患,如何安全疏放老空区积水,保证安全快速掘进,将作为我矿近期的研究实践课题。

2 巷道概况

①112161运煤巷沿大煤顶板掘进,断面为斜矩形,巷道规格4500×3400mm(宽×高),巷道平均坡度为-7°,采用锚网索+梯子梁联合支护,综掘工艺。

② 112161运煤巷位于112162采空区上部,巷道掘至后期将进入112162采空区积水区域,面积为64768㎡,积水面标高为-503.5m,积水量约为86000m3,且112162采空区有动水补给,补给涌水量为10m3/h。112161运煤巷设计最低标高为-525m,积水区高差21.5m,掘进工程量200m。考虑到掘进期间安全,设计112161运煤巷与112162采空区之间净煤柱为5m。根据辛安矿防治水科综合分析,预计疏放水初始阶段巷道标高每下降1.0m,需排水量为3000m3,后期会逐渐减少。

③在掘进期间,距离积水区域80m处施工安装永久性的排水系统:做一个固定排水水窝,水窝规格6m×2m×2m(长×宽×深),安设两台55kw离心泵,两台75kw潜水泵。分别连接一趟4寸排水管,一趟6寸排水管,两趟管路与216通风下山主排水管路连接,排至-500水仓,每台水泵额定排水量60m3/h。

水泵电源采用双回路供电,保证固定水泵能够24小时正常运转。

水窝处必须安排专人值守并悬挂警示标语,防止人员靠近水窝发生不测。水窝处安设专用电话联系,确保通讯畅通。

看泵值守人员负责不定期清挖水窝中的淤泥及杂物清理,防止堵塞管路,影响排水。

3 技术方案比较

3.1 技术方案Ⅰ:掘进放水巷

在掘进进入积水区域前,垂直巷道下帮向老空区方向掘进放水巷,边掘边放老空区积水,放水巷摸大煤底板沿采空区掘进,巷道坡度-21°,每一个放水巷工程量30m,积水高度降低10.7m,需掘进放水巷2个,总工程量60m。

放水巷由于沿采空区掘进,采用炮掘工艺,使用U25箍支护,人工装砟配合刮板运输机运输,掘进至设计位置后,在迎头挖水窝,安设固定泵及排水管路,将采空区水位控制在安全位置后,方可掘进2161运煤巷,当掘进工作面底板标高达到放水巷控制标高后,再掘进第二个放水巷、循环进行。

3.2 方案Ⅱ

在进入积水區后,垂直掘进巷道下帮先打钻疏放老空区积水,后掘进的施工方法。利用早班停头打钻疏放积水,保证老空区积水水位不超过巷道迎头底板0.5m,中夜班正常掘进(钻孔正常放水),每班2.5m,日进5m,保证停头后老空区积水位不超过巷道迎头底板1.2m。

①掘进期间每5m一循环,在巷道迎头下帮做一个临时放水水窝,水窝规格:2m×1m×1m(长×宽×深),临时水窝中安设18.5Kw潜水泵一台、75Kw潜水泵两台,将采空区积水排至后路固定水窝。

② 水窝做成后,在水窝处距顶2.0m以下打设3个放水孔,间距不小于0.5m;放水孔倾角-30°~-45°,放水孔见老空区后继续钻进1m以上,放水钻孔采用ZQSJ140/41风钻,钻杆Φ50mm ,长度1m,Φ75mm钻头,每组安排3人负责打放水孔及疏孔工作。

放水孔必须安设放水节门或采取控制水量的木橛子,防止因水量突然增大无法控制,导致前头工具及设备被水淹没。

③在巷道两个临时水窝之间施工水位观测孔,观测孔距顶1.5,以此孔内水位为基准,向前头找水位线,以此控制掘进进度,当迎头底板距水位线超过1.0m时,停止掘进,每班由防治水技术人员以及施工单位技术人员现场测定水位标高。

3.3 两个方案的比较

方案Ⅰ

优点:利用大功率水泵,将采空区积水一次排到控制标高,水位下降至安全位置后一次掘进距离长。

缺点:①掘进放水巷,揭露采空区后,有害气体不明,采空区顶板破碎,支护困难。②掘进期间随掘随排水,迎头时常有积水,施工支架难度增大,施工进度慢,掘进工期长,成本高 。

方案Ⅱ

优点:施工工艺简单易行,掘进工期短,成本低。

缺点:施工水窝多,移动设备多,放水量控制难度大。

3.4 经济效益比较

方案Ⅰ:放水巷掘进总工程量60m,使用U25箍支护,棚距0.7m,日进1.4m,每米单价1万元,共需资金60万元。

巷道施工总工期58日。放水巷工期60/2.1=29日;运煤巷工期200/7=29日

方案Ⅱ:施工放水钻孔及水窝早班施工人员10人,其他小班放水疏孔人员2人,每班共14人,共用资金40×14×300元=16.8万元,运煤巷施工总工期40日。200/5=40日

经过以上比较,方案Ⅱ优于方案Ⅰ,节省资金43.2万元,工期提前18天完成运煤巷掘进。因此,我们采用了方案Ⅱ进行采空区积水疏放的研究与实践。

4 方案实施结果

疏放水工作共计40天,放水约85000m3,日放水最高2800m3,后期最低800m3,放水期间累计掘进210m,日进5.2m, 达到了预期值。

5 避灾措施

施工期间,发现顶板、煤壁淋水增大、空气变冷、压力增大、煤壁松软等突水征兆时,施工人员应本着“人往高处走”的原则,按照避灾路线迅速撤离灾区并及时通知矿调度室及受水灾影响地区。施工期间,瓦斯员必须在现场,防止因钻孔排出的有害气体危机施工人员安全,遇紧急情况,在班长带领下撤离施工地区。

6 结论

通过112161运煤巷沿积水老空区掘进的实践,大大提高了沿积水老空区掘巷的安全性,降低了掘进成本,疏放老空区积水操作简单,掘进速度快,为我矿以后沿积水老空区掘进积累了宝贵的经验。

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