许进兴
(广汽强华(梅州)汽车零部件有限公司,广东 梅州 514700)
随着发动机起动系统的不断优化,起动机的轻量化、大功率输出、长寿命是发展的必然趋势,其中减速起动机是现代起动机的主流代表。目前大部分的发动机都已采用减速起动机,而在工况恶劣环境下的工程机械、重型汽车、船舶动力等领域,还是有很多用户采用进口或合资技术直驱起动机,一方面是用户的使用习惯,另一方面减速起动机在这些领域应用得不多。本文介绍一款同功率段的重型减速起动机与直驱起动机对比分析,探讨用减速起动机代替直驱起动机使用的可行性,供广大用户参考。
本文对标的产品为美国知名电机公司生产的大功率直驱起动机,配用于卡特彼勒C系列、康明斯K系列等柴油发动机,这些发动机广泛用作重型汽车和工程机械的动力。本文介绍的这款重型减速起动机,就外形、安装、性能等方面与进口直驱起动机进行对比分析,并考核这款减速起动机的可靠性,验证其代替直驱起动机使用的可行性。
如表1、图1所示,这款减速起动机与直驱样机相比,体积缩小了,质量减轻了约50%,更加轻便,有利于其在发动机上的安装。
表1 外形基本尺寸对比
图1 起动机轮廓对比(深色部分为减速样机)
这款减速起动机的驱动端盖采用分体式结构,见图2a,安装法兰可以旋转调整角度,与直驱样机的安装方式保持一致,可以满足多种发动机的安装要求。另外,接线方式两者保持一致,不会影响用户的接线习惯。
图2 起动机安装方式对比
如表2所示,两款起动机属于同一功率段,输出功率不小于9kW(测试电源内阻为0.008 Ω),性能相当,其中减速起动机的制动扭矩较优于直驱样机,这有利于克服发动机的静态阻力矩[1]。
表2 产品规格对照表
在无辅助冷起动时,一般直喷式柴油机在低温下最低起动转速为(130~160)r/min,再根据起动机驱动齿轮与发动机的飞轮齿圈的传动比(如康明斯K系列19 L,i=13.8),对应起动机的工作转速为(1 790~2 200)r/min左右,因此对两款起动机在这一区域的负载性能进行对比,见图3。
图3 负载点输出性能对比
通过对比,这款减速起动机在负载点(1500~2500)r/min区域内的输出扭矩优于直驱样机,负载性能提升了7%左右,这将有利于克服发动机的动态阻力矩[1]。
为考核这款减速起动机的实际使用性能,进行发动机台架起动性能试验,进行相关指标的对比。
发动机型号:康明斯K19-M(排量为19 L);功率/转速:448kW@1800 r/min。
试验用机油:壳牌15W/40-CF4;试验用柴油:普通“0”号轻柴油;试验中控制机油主油道温度:90~120℃;试验中控制发动机出水温度:80~93℃;试验中控制燃油温度:32~43℃。
发动机为冷机状态,8h未运行且未盘过车,在发动机起动前和起动时采集相关数据。
4.4.1 起动前的参数记录(表3)
表3 起动前的参数记录
4.4.2 发动机起动时采集的数据曲线
采集所得数据的发动机转速和起动机主电路在左边纵坐标;总电压、起动机控制电路电流、起动机控制电路电压在右边纵坐标。
1)直驱样机第1次起动时的数据曲线,如图4所示。最大主电路电流(制动电流)1780 A,最小主电路电压6.67V,最大控制电路电流30 A,平稳拖动时发动机转速140 r/min,平稳拖动时主电路电流和电压的平均值为
图4 直驱样机第1次起动时的数据曲线
2)直驱样机第2次起动时的数据曲线,如图5所示。最大主电路电流(制动电流)1635A,最小主电路电压6.7V,最大控制电路电流28.2A,平稳拖动时发动机转速142 r/min,平稳拖动时主电路电流和电压的平均值为570 A/18.3 V。
图5 直驱样机第2次起动时的数据曲线
3)减速样机第1次起动时的数据曲线,如图6所示。最大主电路电流(制动电流)1 808 A,最小主电路电压5.8 V,最大控制电路电流42 A,平稳拖动时发动机转速175 r/min,平稳拖动时主电路电流和电压的平均值为540 A/19 V。
图6 减速样机第1次起动时的数据曲线
4)减速样机第2次起动时的数据曲线,如图7所示。最大主电路电流(制动电流)1721A,最小主电路电压5.5V,最大控制电路电流39.9A,平稳拖动时发动机转速170 r/min,平稳拖动时主电路电流和电压的平均值为545A/18V。
图7 减速样机第2次起动时的数据曲线
综合以上数据,两款起动机在发动机台架的起动性能对比见表4。
表4 起动性能对比表
综合考虑外部条件变化和测量误差的情况下,可以得出下列结论。
1)两款起动机的最大主电路电流(制动电流)相当。
2)减速起动机的拖动转速高于直驱起动机18%左右,更利于发动机的点火。
3)减速起动机的拖动主电流低于直驱起动机16%左右,更利于蓄电池效能的发挥。
总体而言,从这款减速起动机在发动机台架实际起动情况来看,与直驱起动机性能相当,且负载能力有一定的提高,可以满足使用要求。
为进一步考核起动机的可靠性,对这款减速起动机进行25000次耐久性起动试验,检查起动机关键零部件的磨损情况及性能损耗程度。
试验发动机为康明斯K19柴油发动机,试验方法参考《QC/T 731—2005 汽车用起动机技术条件》[2]中的5.18相关要求执行,其中设定起动机通电时间为3 s,发动机油门5 s,周期为30 s;要求起动次数不低于25 000次。
经过25000次起动试验后,整机各项性能指标比初始值下降不超过10%,符合性能要求(表5)。碳刷、换向器铜排和磨损情况良好(表6),电磁开关触点无明显烧蚀(图8),拆检其他零部件没有发现明显磨损或失效,进一步验证了该款减速起动机的可靠性。
图8 电磁开关触点磨损状态
表5 25000次起动试验后的整机性能
表6 碳刷、换向器铜排磨损情况
通过以上对比分析,用减速起动机代替直驱起动机使用具有可行性,同功率段的减速起动机与直驱起动机相比,有以下优点[3]:①体积小、质量轻,安装方便;②制动性能好,提升了起动能力;③起动电流消耗低,有利于发挥蓄电池的效能;④结构可靠,从而保证了其较高的机械寿命。
目前,该款减速起动机(图9)可替代某进口品牌50MT直驱起动机(图10),可用于康明斯K系列发动机等,如图11~图14所示。
图9 减速起动机
图10 某进口品牌50MT直驱起动机
图11 康明斯QSK19发动机(19L)
图12 康明斯QSK38发动机(38L)
图13 康明斯KTA50发动机(50L)
图14 玉柴YC6C发动机(39L)
在当前以节能环保为主题的环境下,减速起动机具有一定的高效性和经济性。随着减速起动机技术的发展,减速起动机的应用将越来越广泛,希望通过本文的介绍,特别是一些工况特殊的领域,减速起动机能够受到更多用户的欢迎。