肖海波
(中国第八工程局有限公司东北公司, 辽宁 大连 116000)
利用各种工业废渣废料,作为代用原料替代混合材,用于生产水泥,既处置了废料、减少了环境污染,又节约了资源和能源,对水泥工业的可持续发展具有深远意义。
采用煤变油项目产生的黑渣粉在水泥中性能影响的研究较少,本文通过在硅酸盐水泥中掺入 10%、30%的黑渣粉,研究不同黑渣粉掺量对水泥凝结时间、胶砂流动度、胶砂强度性能的影响,选择合适的黑渣粉掺量用于水泥生产,为水泥生产选定新材料奠定基础。
黑渣粉:采用山西省潞安集团煤变油项目排出的尾渣,其物理性能如表1:
表1 黑渣粉的物理性能
水泥:P·Ⅱ52.5硅酸盐水泥;石膏:采用排烟脱硫石膏;水:洁净的饮用水;砂:中国ISO标准砂。
参照GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法》的相关规定进行,GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检测方法》的相关规定进行,GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度试验方法》的相关规定进行。
本试验采用对比的试验方法,黑渣粉a及黑渣粉b分别以0、10%、30%的掺量等量取代水泥,其试验配合比如表2:
表2 试验配合比
黑渣粉对水泥凝结时间的影响结果如表3:
表3 凝结时间测定结果
从表3得出以下结果:
与试验基样S0相比,S1的初凝时间下降了9.23%,终凝时间下降了3.40%;S3的初凝时间下降了4.10%,终凝时间没有变化;与试验基样S0相比,S2的初凝时间下降了8.72%,终凝时间下降了5.11%;S4的初凝时间下降了4.10%,终凝时间没有变化;与试验基样S0相比,S1的初凝时间下降了9.23%,终凝时间下降了3.40%;S2的初凝时间下降了8.72%,终凝时间下降了5.11%;S3的初凝时间下降了4.10%,终凝时间没有变化;S4的初凝时间下降了4.10%,终凝时间没有变化。
黑渣粉对水泥胶砂流动度和标准稠度用水量的影响结果如表4:
表4 胶砂流动度和标准稠度用水量测定结果
从表4得出以下结果:
与试验基样S0相比,S1的水泥胶砂流动度下降了4.08%;S2的水泥胶砂流动度下降了 0.82%;S3的水泥胶砂流动度下降了 5.71%;S4的水泥胶砂流动度下降了5.71%;与试验基样S0相比,S1的标准稠度用水量上升了1.43%;S3的标准稠度用水量上升了5.73%;S2的标准稠度用水量上升了0.36%;S4的标准稠度用水量上升了4.66%。
黑渣粉对水泥胶砂强度影响的结果如表5:
表5 黑渣粉对水泥胶砂强度测定结果
从表5可得出:随着黑渣粉掺量的增加,水泥胶砂抗压和抗折强度逐渐减小,当黑渣粉掺量达到30%时,52.5级水泥抗压强度不符合规范标准的要求,石膏的掺入会使得早期水泥胶砂强度下降,后期胶砂强度有所提升。
⑴适量的黑渣粉掺量能降低水泥凝结时间。
⑵当黑渣粉掺入量低于 30%时,石膏的掺量可适当提高水泥胶砂流动度,但影响不大,当黑渣粉掺入量高于30%时,石膏掺量对水泥胶砂流动度几乎无影响。
⑶随着黑渣粉掺量的增加,水泥的标准稠度用水量有所增加,但增加幅度不大。
⑷随着黑渣粉掺量的增加,水泥强度下降幅度越大,当掺量为 30%时,水泥抗压强度不符合52.5级水泥强度的技术要求。