一次锅炉压力高高保护动作事件原因的分析

2019-02-10 15:12田雨森徐剑晖王明生
山东工业技术 2019年3期

田雨森 徐剑晖 王明生

摘 要:某火电厂增压风机入口门无指令情况下关闭,使得锅炉烟气通道阻塞,锅炉压力高高保护动作发出,机组跳闸。经现场对设备操作、卡件通道,入口门电源、线缆绝缘及机柜卡件等现场情况检查后,判断由于机柜上方墙面凝结水滴落至卡件上,导致入口门指令导通,挡板关闭。根据分析出的原因,提出了防范措施。

关键词:锅炉压力高高;原因分析;卡件进水;分散布置

0 前言

火电厂重要设备保护信号,操作反馈信号的分散布置对于电厂运行安全至关重要。某火电厂增压风机入口门无指令情况下关闭,使得锅炉烟气通道阻塞,锅炉压力高高保护动作发出,经一系列分析后认为重要热工控制回路的I/O信号未分散布置和热工设备隐患排查不够细致,造成机柜上方墙面凝结水滴落至卡件上,卡件内回路导通,阀门误动,机组跳闸,案例借鉴意义较大。文章[1,2,3]提出了热工可靠性评估及热工隐患排查方法等有较大参考价值。

1 系统及事件简介

某公司4号机组脱硫系统配置4A、4B两台增压风机,DCS控制系统于2010年改造为上海新华控制工程有限公司XDC-800控制系统,增压风机入口电动执行机构为ROTORK-A/AWT多回转型产品,增压风机及入口电动执行机构于2007年投运。

事件前,4号机组负荷403MW,A/B/C/D/E制粉系统运行,炉膛压力逐渐由-50Pa升高至200Pa。事件发生时,炉膛压力突升至2390Pa,增压风机入口压力升至5500Pa,锅炉MFT动作,首出原因“炉膛压力高高”。

2 现场检查情况

2.1 运行人员检查情况

MFT动作后,增压风机入口压力在高限(5500 Pa),手动降低送引风机出力无效,经检查发现4A、4B增压风机入口挡板门均在关位。

调阅DCS历史数据,9:31:39,4A增压风机入口挡板开到位信号消失;9:32:11,4B增压风机入口挡板开到位信号消失;9:32:26,4A增压风机入口挡板关到位信号发出;9:32:57,4B增压风机入口挡板关到位信号发出。

2.2 设备操作检查情况

调阅DCS系统历史记录,9:31前后,运行人员未对4A/4B增压风机入口挡板进行操作,DCS系统未向执行机构发出控制指令。4A/4B增压风机入口挡板电动执行机构始终在远方控制位置,且4A/4B增压风机入口挡板电动执行机构高度约25米,布置于不同检修平台,调阅高空监控,未发现人为操作。询问脱硫运行人员、调阅相关监控,机组跳闸前无人员进入二期脱硫电子设备间。

2.3 卡件通道检查情况

检查4A/4B增压风机入口挡板关指令均布置于同一DO卡件(7号柜6号站1号卡),停机后重新对4A/4B增压风机入口挡板开/关信号对应卡件和端子板进行试验,继电器动作正常。

2.4 入口门电源检查情况

对4A/4B增压风机入口挡板的MCC柜对应电源开关进行停电、送电试验,失电、送电情况下执行机构位置保持不变。

2.5 线缆绝缘检查情况

测量4A/4B增压风机入口挡板控制电缆绝缘,用1000V摇表测量线间绝缘、对地绝缘均>10MΩ,检查设备接线无松动,执行机构内部无进水现象。

2.6 DCS机柜和卡件检查情况

检查发现8号机柜顶部有凝露现象,如图1所示。6号站1号DO端子板留有水渍。调阅二期脱硫电子间温湿度曲线,事件前一天20:00,电子间湿度由65.46%上升至67.69%,温度由17.88℃持续降低,最低降低至16.90℃。

3 原因的分析

(1)4号机组停运的直接原因:炉膛压力高高(保护定值为2000Pa,压力开关三取二动作)。(2)炉膛压力高高原因:4A/4B增压风机入口挡板全关,炉后烟气通道堵塞,导致炉膛压力高高。(3)4A/4B增压风机入口挡板全关原因:7号柜6号站1号DO端子板位于机柜最上层,机柜顶部凝结水滴落到该端子板,造成4A/4B增压风机入口挡板关指令接线先后导通,4A/4B增压风机入口挡板关闭。(4)8号机柜顶部凝露的原因:事件前一天当地降雨量较大,空气湿度升高。脱硫电子间东北角空调出风吹向7号机柜上部,造成机柜顶部较环境温度低,同时因机柜内部卡件散热,热空气向柜顶流动,造成空气中的水分在机柜顶部凝结。

4 防治措施

(1)将厂内增压风机入口挡板‘开、‘关指令移至其他DO端子板,实现与增压风机入口挡板‘开、‘关指令分散布置。(2)排查DCS系统同类设備的控制I/O信号,实现重要热工控制回路的I/O信号分别配置在不同的I/O模件上,分散安全风险。(3)根据空气湿度变化及时调整电子间环境温度,检查DCS电子间空调出风口位置,避免空调出风口正对机柜,防止机柜发生凝露现象。

参考文献:

[1]周颖珍.热工可靠性评估探讨和应用[J].山东工业技术,2016(08):15-16.

[2]王惠慧.浅谈DCS系统可靠性管理[J].科技资讯,2017(34):65-67.

[3]王平.热工专业如何做好隐患排查[J].技术与市场,2015(12):189.