PG9171E型燃气轮机交流润滑油泵控制逻辑优化

2019-04-09 07:53赵光锋余亮
综合智慧能源 2019年3期
关键词:报警信号燃气轮机停机

赵光锋,余亮

(浙江浙能金华燃机发电有限责任公司,浙江 金华 321025)

0 引言

浙江浙能金华燃机发电有限责任公司现有1套9E燃气-蒸汽联合循环发电机组,采用GE公司PG9171E型燃气轮机。2014年6月,燃气轮机完成DLN1.0型干式低氮燃烧器的改造工作,控制系统由Mark V升级为MarkⅥe。在改造调试阶段,发生天然气供应中断、机组非正常停机,同时交流润滑油泵(88QA)不能正常投运,导致机组润滑油压低保护动作跳闸。

1 机组故障经过

当燃气轮机负荷加至70 MW时,机组发出“天然气速比阀后P2压力低”的报警信号,速比阀开度快速增大至90%以上,燃气轮机负荷快速下降,机组负荷降至-2.2 MW并发出“发电机开关跳闸”的报警信号,发电机开关解列。运行人员点击“START”启动指令失效,燃气轮机转速信号(TNH)继续下降;同时燃气轮机发出“应急润滑油泵运行”的报警信号,应急润滑油泵(88QE)启动运行,此时未有任何润滑油压力低的报警信号;当机组转速继续降至50%时,发出“润滑油母管压力低”和“润滑油母管压力低跳闸”的报警信号,机组跳闸熄火。在燃气轮机发电机开关解列至跳闸熄火的整个过程中,交流润滑油泵没有正常投入运行。

2 交流润滑油泵控制逻辑分析

在机组润滑油温度满足要求时,交流润滑油泵(88QA)可以单独投入运行;而当润滑油箱油温度低于MarkⅥe的逻辑整定值(17.8℃)时,需要投入润滑油加热器与其一起运行,直至润滑油箱油温度大于21.0℃时加热器方退出运行。根据燃气轮机控制逻辑分析(如图1所示),在以下3种情况下交流润滑油泵(88QA)需要投入运行:(1)在机组正常的启停过程中,主润滑油泵未能够提供足够的润滑油压力时,由交流润滑油泵(88QA)向机组提供润滑油;(2)在正常运行过程中,由于机组保护动作或其他原因使主保护逻辑L4失电,MarkⅥe控制系统发令使交流润滑油泵(88QA)投入运行;(3)燃气轮机运行过程中润滑油系统压力下降,逻辑信号L63QALY动作置“0”,交流润滑油泵(88QA)投入运行[1]。

图1 交流润滑油泵主控制逻辑信号L4QAZFig.1 Main control logic signal L4QAZ of AC lubricating oil pump

在燃气轮机启动时,交流润滑油泵(88QA)应根据MarkⅥe控制指令自动投入运行,直至机组达到工作转速的95%时(工作转速继电器14HS动作)停运,润滑油系统的油压变为由主润滑油泵提供[1]。

正常停机过程中(如图2所示),燃气轮机停机逻辑信号L94X置“1”,待机组转速下降至工作转速的94%时(工作转速继电器14HS返回),MarkⅥe发控制指令使交流润滑油泵投入运行,润滑油系统的油压由主润滑油泵与交流润滑油泵一起提供。

图2 燃气轮机运行转速辅助信号L14HSXFig.2 Operating speed auxiliary signal L14HSX of gas turbine

当天然气调压系统故障供气中断时,天然气气压持续下降,进入燃气轮机的燃料不仅不能维持原负荷运行,还会导致机组负荷快速下降,最终引起燃气轮机逆功率动作和发电机开关解列。正常情况下,机组解列后交流润滑油泵(88QA)会启动运行,保证润滑油系统压力正常,应急润滑油泵(88QE)则保持在“备用”状态,当润滑油系统压力低时应急润滑油泵(88QE)及时投入运行。由于管道中天然气压力无法维持机组全速空载,导致转速快速下降。燃气轮机在上述过程中,既未发生主保护失去(L4仍置“1”),也未出现人为或者MarkⅥe控制系统发出的停机命令(L94X置“0”),因此当机组转速下降至94%及以下,工作转速逻辑信号L14HS虽已置“0”,但L14HSX仍自保持为“1”(如图2所示);与此同时,燃气轮机跳闸之前未发出“润滑油压力低”的报警信号,逻辑信号L63QALY仍置“1”,不满足交流润滑油泵投入运行的条件(如图1所示),MarkⅥe控制系统检测到交流润滑油泵(88QA)未投入运行,应急润滑油泵(88QE)程控立即启动运行,与主润滑油泵一起供润滑油压力。

3 交流润滑油泵控制逻辑存在的问题与优化

MarkⅥe控制系统涉及交流润滑油泵(88QA)启动控制部分在设计上存在不足,在燃气轮机发生非正常停机过程中,启动交流润滑油泵(88QA)不能及时准确地启动。停机后,热工人员对逻辑信号L63QALY涉及的润滑油系统压力开关63QA-2进行了校验,该压力开关整定值符合要求;检查MarkⅥe控制系统中润滑油压力模拟量信号QAP2的变送器96QA-2,该压力变送器信号介于4~20 mA,未见异常;对比燃气轮机控制系统升级前后润滑油压力模拟量信号QAP2的保护定值,发现该定值为0.2890 MPa,而原MarkⅤ控制系统中QAP2保护定值为0.3103 MPa。经GE公司同意,将润滑油压力模拟量QAP2定值恢复至0.3103 MPa,保证异常工况下、润滑油压力低时,及时联锁启动交流润滑油泵(88QA)运行。同时,对交流润滑油泵(88QA)主控制逻辑信号L4QAZ作局部修改,将原逻辑块中信号引入点D的逻辑信号由L14HSX改为L14HS(如图3所示)。L4QAZ逻辑模块完善后,机组即使发生非正常停机(主保护 L4置“1”,停机命令 L94X置“0”),交流润滑油泵(88QA)不受逻辑信号L14HSX自保持回路的影响(如图2所示)。调整后的燃气轮机发电机只要开关解列,转速下降至94%及以下,工作转速逻辑信号L14HS置“0”,就实现L4QAZ置“0”,交流润滑油泵(88QA)投入运行。

为验证L4QAZ逻辑模块完善后机组实际响应效果,在燃气轮机停机过程中预选负荷至10 MW时,缓慢关小天然气前置站出口阀,随着天然气压力的持续下降,MarkⅥe控制系统自动选择非正常停机方式,燃气轮机减负荷以及发电机开关解列后交流润滑油泵(88QA)能正确响应,停机过程平稳、正常,达到了理想效果。

图3 修改后交流润滑油泵主控制逻辑信号L4QAZFig.3 Modified main control logic signal L4QAZ of AC lubricating oil pump

4 结束语

本文通过对某电厂GE公司PG9171E型燃气轮机Mark VIe控制系统中交流润滑油泵(88QA)启动逻辑设置方面存在的问题进行分析,提出了优化完善措施,对同类型电厂运行人员及相关专业人员具有借鉴意义。

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