高位定向长钻孔在工作面瓦斯治理中的应用

2019-06-11 11:54李安昌
装饰装修天地 2019年7期
关键词:施工工艺

摘    要:为解决工作面回采期间上隅角瓦斯問题,桃园煤矿在Ⅱ8221工作面选用煤科院西安分院研制的 ZDY-12000LD型全液压钻机施工高位定向长钻孔,该定向长钻孔能连续有效抽采工作面上隅角瓦斯,解决了以往工作面过高位钻场期间瓦斯预警问题,总结了一套适用于采空区瓦斯治理的高位定向长钻孔的施工方法,保障了工作面安全高效回采。

关键词:桃园煤矿;瓦斯问题;高位定向长钻孔;施工工艺

1  引言

桃园煤矿井田位于安徽省宿州市南部北杨寨行政乡内,北距宿州市12km、淮北市约70km,南距蚌埠市75km。其北界为F1断层,南部以10勘探线为界与祁南矿毗邻,西界为10煤层露头线,东界至32煤-800m底板等高线的水平投影为界。井田南北走向长15km,东西倾向宽1.5~3.5km,井田面积32km2.桃园煤矿于1983年建设,1995年投产,设计生产为90万吨,矿井主要回采10煤、82煤及7煤。

桃园煤矿原设计为低瓦斯矿井,1988由煤科总院抚顺分院对该矿重新进行核定,改为高瓦斯矿井;2005年由煤科总院重庆分院进行了煤与瓦斯突出危险性鉴定,经安徽省经贸委批准桃园煤矿为煤与瓦斯突出矿井,82煤为突出煤层,2010年由中国矿业大学进行区域划分,-520m以浅区域为无突出危险区,-520m及-520m为突出危险区。

2  工作面概况及瓦斯参数

Ⅱ8221工作面是Ⅱ2采区首个82煤工作面,可采走向长645m,倾斜宽193m,煤层厚1.8~2.2m,平均2.0m。煤层顶板从下向上依次为砂岩(厚7.4m),粉砂岩(厚9.8m)、泥岩(厚4.0m)、72煤(厚0.6m)。

Ⅱ8221工作面设计回采标高为m,位于82煤层突出危险区,工作面回采前,下方10煤层保护层工作面已经回采结束,经过保护层效果考察,里段550m处于保护范围内,实测原始瓦斯压力0.42MPa,原始瓦斯含量4.46m3/t。

3  高位定向长钻孔施工工艺

3.1  高位定向长钻孔施工必要性

为解决工作面回采后采空区上隅角瓦斯问题,传统方式为间隔80m左右施工若干高位钻场和高位钻孔,孔深在80m~120m之间,该方式钻机搬运频繁、效率低,钻孔轨迹难以控制,有效孔段距离短,抽采效果不佳,过钻场期间往往导致瓦斯预警,安全得不到有效保障,高位定向长钻孔不仅深度大,且钻孔轨迹精确可控,可有效保障采空区瓦斯得到连续抽采,可实现工作面安全高效回采。

3.2  高位定向长钻孔层位选择

当回采工作面推进到使上覆岩层充分运动后,根据岩层运动(或破坏)发展程度,可将上覆岩层分为4带,即垮落带、裂隙贯穿带、离层裂缝带、弯曲下沉带。①垮落带,在老塘内已经垮落,在推进方向上不能始终保持传递水平力,包括直接顶和部分老顶的垮落,一般认为,垮落带高度为煤层采出厚度的3~5倍,是开采初期瓦斯聚集的主要空间,在工作面抽采瓦斯初期,将抽采钻孔钻进到此位置能抽出大量的瓦斯。②裂隙贯穿带,其贯通的裂隙是瓦斯的渗透通道,大量煤层中的泄压瓦斯都会有此空间涌出,将抽采钻孔钻进到此地带将能抽出大量的高浓度瓦斯。③离层裂缝带,  只在上部层面处开裂成缝,而不产生竖向裂隙,连续性较好,瓦斯由此空间运移较少。④弯曲下沉带,该区岩层在采场推进很长一段距离后才会运动,运动极为缓慢。当煤层开采后,周围岩层受采动影响自下而上发生位移,引起地应力的重新分布。煤层随工作面回采,在工作面周围将形成“竖三带”和“横三区”的采动压力场。高位定向长钻孔则主要抽放垂直方向上裂隙带内、水平方向上,包括重新压实区、离层区和煤壁支撑影响区在内的大量瓦斯。布置在离层区和裂隙带的高位定向长钻孔随着采动影响,工作面煤壁受压产生拉伸破坏或剪切破坏,形成垂向裂隙,煤体中的原始瓦斯压力降低,吸附瓦斯解吸成为游离瓦斯,这部分瓦斯又通过煤壁裂隙和顶板裂隙流入抽放钻孔。

3.3  高位定向钻孔设计

根据上述综合分析,我矿82煤层顶板从下向上依次为砂岩(厚7.4m),粉砂岩(厚9.8m)、泥岩(厚4.0m)、72煤(厚0.6m),为兼顾抽采上方72煤卸压瓦斯,高位定向长钻孔设计在煤层顶板粉砂岩中,与风巷平距10m~50m,法距10m~15m范围内效果最佳。

Ⅱ8221  工作面高位定向长钻孔设计

3.3  高位定向长钻孔施工工艺

钻孔设备:钻孔施工选用煤炭科学研究总院西安分院研制的 ZDY-12000LD型全液压钻机,转速范围宽、扭矩大,额定转矩12000N.m,配备BLY460履带式泥浆泵站及 YHD3-1500泥浆脉冲随钻测量系统,钻进深度设计2000m,能够满足施工要求;抽放钻孔终孔Φ133mm;与其配套的Φ89mm肋骨钻杆 和Φ120mm定向钻头、Φ133mmPDC钻头。

施工工艺:①严格按设计施工,不得出现俯角孔段,防止钻孔积水影响抽采效果。②首次使用了复合钻进技术,即用高压水驱动孔底马达带动钻头旋转切削岩石的同时,通过钻机回转器带动钻杆旋转来增强钻孔的排渣能力,以此来增加钻孔成孔的光滑度,从而降低钻孔施工的摩擦阻力,保证钻孔成孔光滑。③定向钻进每加一根钻杆必须校正工具面,严格按设计或技术人员指定的工具面施工。④原则上每3米进行一次测量,异常情况或根据需要每1米测量一次,每施工4个测点上图分析一次,钻孔施工要记录好岩性,及时上图分析调整钻孔轨迹。⑤定向钻进期间严禁钻机反转,钻进过程中若出现堵孔、憋泵、喷孔或者给进压力明显增大等情况及时汇报,及时扩孔保证钻孔后路畅通,排渣顺畅。⑥钻杆每隔200m加一个返水逆止阀,有效控制了拆卸钻杆时的返水量,大大减少每次加钻杆时的送水时间,钻孔平均日进度超过90m/d。⑦通过钻孔的返渣粒度、返水颜色及钻机泵压判断层位,及时调整钻孔的方位、倾角,钻孔施工全过程视频监控,通过视频看井下随钻测量系统,实时掌握钻孔施工轨迹,确保钻孔在设计层位内施工。

4  效果分析

4.1  钻孔效果

①通过施工工艺创新和过程严密管控,刷新了淮北矿区定向高位钻孔单孔施工深度纪录,最长孔深达到956m。

②通过对筛管的加工工艺反复实验,结合下套管过程中遇到的问题,不断优化筛管的直径、连接丝扣处的加工工艺,最终通过下Φ73mm接头接直径Φ50mm筛管,解决套管丝扣强度低的问题,单孔下筛管深度最深达528m,确保了抽采效果。

4.2  经济效果

减少施工高位钻场7个,岩巷工程量70m,减少高位钻孔6700m,同时减少钻机、掘进队伍投入,有效降低了瓦斯治理成本。

4.3  抽采效果

工作面回采42m后定向长钻孔抽采效果开始逐步提升,正常回采期间定向钻孔抽采总浓度最大90%,平均40%,总抽采纯量9.6m3/min,平均5.8m3/min;实现了连续抽采,钻孔利用率高,杜绝了传统高位钻孔过钻场(钻孔)抽采不连续,经常出现过钻场(钻孔)期间瓦斯超限、预警问题,工作面回采期间,上隅角瓦斯浓度最大0.3%,回风流瓦斯浓度在0.2%以下,成功代替高位钻孔和拦截钻孔,为工作面安全、高效回采打下基础。

定向钻永久合茬抽采后,矿安排专人对钻孔单孔抽采效果进行观测、分析,单孔抽采浓度最大达到90%,抽采纯量4.1m3/min,通过对单孔的抽采效果、钻孔施工层位及工作面回采进度的关系进行分析情况看,3#、4#、5#孔抽采效果好于1#、2#钻孔,分析认为主要原因是1#、2#鉆孔距离风巷及上区段采空区较近,施工层位相对较低,围岩裂隙发育,抽采期间钻孔漏气造成抽采效果差,后期设计定向钻孔时应避开风巷及上区段采空区影响范围,确保钻孔抽采效果。

参考文献:

[1] 钱鸣高,缪协兴等.岩层控制的关键层理论[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003:10~20.

[2] 钱鸣高,许家林.覆岩采动裂隙分布的“O”形圈特征研究[j].煤炭学报,1998(5)466~469.

[3] 郝世俊.抽放瓦斯定向钻孔施工技术的研究[J].探矿工程,2003(4).

作者简介:

李安昌(1976—),男;籍贯:苏 灌云;职称:工程师学历:本科;研究方向:一通三防从事工作:瓦斯治理及防突工作。

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