艾伦电厂汽轮机高压调节汽阀阀座松动磨损问题的分析与处理

2019-07-16 06:13张金亮
智能城市 2019年11期
关键词:阀座阀门蒸汽

张金亮

(国家电投河南电力检修工程有限公司,河南 开封 475000)

机组为上海汽轮机厂生产的单轴、一次中间再热、超临界机组,控制系统采用电液调节系统,操作简便,运行安全可靠。为防止汽轮机超速,确保机组运行安全,机组设有高压主汽阀和高压调节汽阀,主汽阀为开关量调节方式,调节汽阀具备调节和关断功能,能在机组需求时快速关断高压进汽,为机组提供保护。

1 上海汽轮机600 MW机组高压调节汽阀简介

机组共设两个高压主汽阀,一个高压主汽阀后配两个高压调阀,高压主汽阀与调阀共用一个腔室,四个高压调节汽阀均为立式布置,每个阀门各由一个单侧油动机控制,油动机杆与阀杆采用联结件方式联结,调节汽阀靠液压开启,弹簧关闭。油动机根据电液控制系统的控制信号向上移动开启阀门,反之则关闭,属于控制型阀门。阀门阀座在出厂时已安装在阀座安装孔内。

2 高调门故障及其原因分析

#2机组高压调节汽阀自投2009年产后,在2015年小修中发现#2、#4高压调阀阀座有松动现象,将其恢复原位后根据厂家建议对其圆周对称焊接长度约100 mm进行固定后回装。2017年底,运行中发现其阀体腔室有异音,计划在2018年3月小修中对其进行解体检查。解体后发现#2、#4调阀阀座均出现严重的松动、磨损、变形、下沉现象,其中#2调阀阀碟磨损比较严重,阀碟密封面已严重破坏。分析发生此种现象的原因应为设备运行过程中,随着蒸汽温度的升高或降低,阀座相对阀座收缩,两者之间出现配合紧力变小,甚至出现间隙,阀座在蒸汽流的作用下产生高频振动,阀壳与阀座由于高频振动而产生磨损。阀壳与阀座磨损后不能保证设计的过盈量,当摩擦力小于蒸汽力时,即使在正常运行条件下阀座也会产生振动,阀壳与阀座继续磨损,阀壳与阀座产生更大间隙,直至两个定位销磨损断裂,最后导致阀座松动,阀座与阀壳分离。随着运行时间的增加,磨损继续累积恶化,最后导致阀座、阀碟和安装孔磨损变形。分析产生故障的具体原因主要有以下两方面。

2.1 阀座安装孔喉部直径过小

汽轮机的高压进汽靠高压主汽和调节汽阀进行调节,蒸汽在通过高压主汽阀后靠调节阀门的开度调节进汽量。蒸汽在经过调节阀后有一段渐扩管道,调阀在解体后发现阀座安装孔的底孔直径约100 mm,相对阀座内径146.5 mm,相对小46.5 mm,此孔相当于在调节阀节流后又增加了一道节流孔。蒸汽在流经此缩断面时会增大流速,经过扩散管段后会减小压力,这一过程会引起焓降并释放更多的热量,对于阀座和阀座安装孔来说会增大其承受的冲击力和热应力。长期在此种工况下工作会影响其金属特性,进而会影响阀座与安装孔的配合紧力,经过长周期的运行就会发生上述现象。

2.2 阀座与安装孔配合过盈量较小

阀座所处工况条件比较苛刻,如果设计的阀座配合过盈量不能满足工况条件的要求,那么在实际运行中阀座承受得紧力就会小于阀座所受蒸汽力,阀座就会产生振动,对阀座和安装孔会同时磨损,经过长周期的运行就会发生上述现象。

3 故障处理措施

处理此类故障由于现场操作难度比较大,一般选择返厂处理,但由于整个阀体是焊接在主蒸汽管道上的,将阀座返厂装配不仅在检修成本上比较高,且在计划检修工期上不允许,于是制定了现场缺陷处理措施。

3.1 阀座安装孔处理

(1)由于阀座变形及阀座安装孔严重磨损,决定对阀座进行破坏性取出,采用气刨割把将阀座取出。(2)拆卸后安装孔已成一个不规则的椭圆且深度有所增加,决定对阀座进行打磨后进行补焊,焊接工艺咨询上汽厂家采用ERNiCr-3焊材,先预热后施焊,再采用保温棉包裹自然冷却。(3)对安装孔进行加工,采用定制的专用镗孔机利用阀体结合面法兰进行中心定位,以确保安装孔的中心符合要求。加工过程中调整刀头只能从主汽阀进汽孔进入,要保证加工精度操作难度极大,安装孔的直径和深度只能根据阀座直径和测算标高进行初步加工,同时,对安装部位的底孔直径扩至150 mm,消除其起到的节流作用。安装的加工尺寸如表1所示。

表1 阀座安装孔加工尺寸/mm

(4)安装孔加工的尺寸确定后,据此进行阀座的精加工,由于新阀座直径比安装孔小,且底孔标高与测算的有所偏差,决定对阀座的外圆和底部进行焊接,再对其进行精加工,这样就能保证阀座与安装孔的过盈量在0.25~0.30 mm范围,比设计值0.19~0.23 mm增加0.05 mm。阀座的安装标高在加工尺寸如表2所示。

表2 阀座安装加工尺寸/mm

(5)准备阀座的安装工作,采用专用的加持工具将阀座放入氮气冷却室中进行冷却,同时对阀体腔室采用烤把进行加热。每隔5 min测量阀座的收缩量和阀体的温度,收缩量应在0.25 mm以上,阀体温度应在300 ℃以上开始进行阀座的安装工作,才能保证阀座一次顺利安装成功。

(6)具备条件后由专人将阀座从主汽阀孔放入调阀孔处,再由专人从调阀法兰孔使用加长杆旋紧阀座,一次将阀座放入安装孔。待阀座冷却后将阀座专用加持工具取出,并注意不能掉入管道中。

(7)采用蓝油检查阀线合格后进行回装。测量阀门行程如表3所示。

表3 测量阀门阀座安装前后对比/mm

4 结语

这次阀门缺陷的处理,不仅节约了经济成本,还在计划的检修工期内完成,设备投运后运行稳定,消除了设备重大隐患,为机组的安全运行提供了保障。

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