25 000 t多用途集装箱船主机排气背压高故障分析

2019-09-02 10:53周志贤
船舶标准化工程师 2019年6期
关键词:消音器背压排气管

周志贤

(泰州口岸船舶有限公司,江苏泰州 225321)

0 引言

船舶主机的排气管通常较长,需要延伸到烟囱的顶部,且中间有管子弯头、组合锅炉、消音器、异径接头等气阻元件。这些由于气流阻力而产生的压力,即主机的排气背压。船舶主机有多个气缸,每缸依照顺序在不同的时间点排气,因此主机排气流是由一个个脉冲气流混合而成;缸数越多产生的脉冲数越多,排气流动越连续。船舶排气系统的设计目的是快速、高效地排出燃烧室中产生的废气。如若排气背压过大,则会导致排气阻力增加,排气速率降低,最终导致主机燃烧效率下降,经济性变差[1]。

1 原因分析

25000t多用途集装箱船主机排气管路由排气管、各种弯头、膨胀节、锅炉、消音器和异径接头等组成,首制船在试航时发现主机增压器的出口排气背压在主机100%负荷时,达到3 600 Pa,远高于主机厂要求的3 000 Pa。

通过测量锅炉、消音器的进出口废气压力,测量并查找相关资料可知:

1)锅炉的进出口要求为Φ1 216,但整个排气管可按Φ1 016设计;

2)锅炉的背压比设计要求(900 Pa在主机85%负荷)高于450 Pa;

3)消音器的背压比设计要求(450 Pa)高于300 Pa;

针对如何降低主机排气背压、提高主机燃烧效率等问题,本文做出了以下计算分析与修改。

图1 修改前的排气管路图(单位:mm)

2 管路系统阻力分析

排气背压由2部分组成:一是由气流局部阻力产生的压力;二是气流摩擦阻力产生的压力[2]。他们都是由气流运动时为克服粘性切应力所引起的。摩擦阻力损失发生在排气管壁上,是由气流与壁面摩擦而产生的,其大小取决于管壁粗糙度和气流速度。针对排气系统的管路局部阻力进行重点分析。

局部阻力损失发生在排气系统管路弯头、消声器、组合锅炉、异径接头等使气流通道收缩、扩张等截面突变处。由于气流速度发生突变形成漩涡和流体相互碰撞,流体脱离管壁使流体各部分间的动量交换加剧,增加能量逸散,进一步加剧了气体间的相互摩擦。局部阻力损失的大小取决于排气管路的局部结构、管路直径、气流速度等,可用式(1)进行计算:

式中:ξ为局部阻力系数;ρ为气体密度,kg/m3;ν为气流速度,m/s。

摩擦阻力损失和局部阻力损失均与气流速度的平方成正比,排气背压与主机功率损失间关系密切;排气背压越大,主机输出功率越低。

2.1 管径修改

将锅炉出口排气管管径由Φ1 016 改为Φ1 216,压力损失计算如式(2):

式中:ρ=1.293×273/(273+T)×1.015,kg/m3。

在主机85% MCR负荷时,T1=236℃,则ρ1=0.704 kg/m3。修改前(Φ1 016 mm),v1=29.03 m/s,Δp1=72.08ξPa;修改后(Φ1 216 mm),v2=20.17 m/s;Δp2=34.80ξmmWC

在主机100%负荷时,T1=242℃,则ρ1=0.696 kg/m3。修改前(Φ1 016 mm),v1=29.38 m/s,Δp1=73.41ξPa;修改后(Φ1 216 mm),v2=20.40 m/s;Δp2=35.39ξPa。

根据经验,阻力系数ξ取1。比较修改前排气管压力损失Δp1和修改后排气管压力损失Δp2可知,将排气管径由Φ1 016 mm改为Φ1 216 mm可降低背压380 Pa。

2.2 取消锅炉出口异径接头

在排气管的截面突变处也易造成局部阻力损失,在原锅炉出口处设有异径接头。现锅炉出口排气管由Φ1 016 mm 改为Φ1 216 mm,原异径接头已不再需要,可降低背压40 Pa~50 Pa。

2.3 修改排气管弯头

弯管角度越小,管路越平直,则排气流动阻力越小。因此,在设计排气管路走向时,应尽可能避免使用大角度弯头,使排气管路尽量平直圆滑,以减小压力损失。修改烟囱出口排气管,将现有烟囱出口的弯度(90°)改为60,见式(3)。

烟囱出口弯度为 90°时,ξ=0.28,Δp=13.70 Pa;

烟囱出口弯度为60°时,ξ=0.16,Δp=7.84 Pa;

可降低排气阻力约60 Pa左右。

2.4 消音器

消音器的种类很多,究其消声机理,可以将其分为阻性消音器、抗性消音器、阻抗复合式消音器。阻性消音器主要利用多孔吸声材料来降低噪声,将吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列;当声波进入阻性消音器时,一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消音器的声波减弱。阻性消音器对中高频消声效果好、对低频消声效果较差。抗性消音器内部由管道、隔板等部件组成,当气流通过这些消声单元时,声波在传播过程中发生反射、干涉,降低声能量以达到消声的目的。抗性消音器通常在低、中频带的消音效果好[3]。

不同的消音器内部的结构、气流速度不同,背压也各不相同。一般来说,局部阻力损失主要发生在抗性消音器中,而摩擦阻力损失主要产生在阻性消音器中。在船用主机排气管路消音器设计过程中,消音器结构应尽可能简单,避免因结构剧烈突变引起大的气流阻力,从而影响排气的顺畅性。主机排气系统多采用抗性消音器,这些扩张室、共振室无疑增加了排气的阻力。考虑到本船安装的废气锅炉已起到消音作用,消音器可在保留灭火星功能的同时,对消音部分作适当修改以降低排气阻力。修改后的图纸如图2所示。

图2 修改后的消音器

图3 修改后的排气管路图(单位:mm)

图3为修改后的排气管路布置图,根据理论计算可降低排气阻力800 Pa左右。根据分析重新对后续的船舶排气管路进行设计布置。试航时,当主机在100%负荷运行,实测增压器出口的排气背压为2 600 Pa,比修改前降低了1 000 Pa。

3 结论

排气系统是由众多影响元件构成,要解决问题须基于整个系统考虑。主机排气系统背压计算涉及到的因素较多,计算过程烦琐,因此在设计时应综合考虑、注意各个状态下的各个设备参数。此外,应尽量设计好管路布置,尽量保持管路的平直,多采用圆弧弯头而避免采用直角弯头,进而有效减少主机出口的背压。

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