转炉大修的安全质量及流程控制简析

2019-09-10 10:55周晓卫
电子乐园·中旬刊 2019年1期
关键词:大修煤气阀门

周晓卫

摘要:一般炼钢转炉冶炼过程,采用汽化冷却系统来降低煤气烟尘温度,处于炉口位置的活动段、固定段、移动段烟罩,直接接触转炉冶炼中的火焰和高温烟尘,寿命较短,一般为一个炉役,约一年左右。因此,往往炉役会和转炉设备大修结合在一起,交叉展开。这个过程非常复杂,涉及较多的设备启停,介质切断与开启,大量不同专业人员在相同现场开展作业。面对瞬息万变的市场形势,一般企业对炉役大修的进度和质量有着近乎苛刻的要求,而检修项目与砌炉过程的合理安排,对满足这个要求有着至关重要的影响。而检修现场的复杂,决定了转炉炉役大修易发安全事故,这就要求安全措施的制定必须贴合实际,全面,且严格实施。

关键字:转炉大修;安全控制;质量控制;流程控制

1.转炉炉役大修项目

一般炉役大修,以砌炉为主线,穿插安排其他项目。从转炉停炉至重新开炉为炉役大修时间,这个过程如合理安排检修和砌炉一般为期7天左右。常见的转炉炉役大修项目有:砌炉、底吹枪、裙板、水冷炉口、出钢口法兰、固定段烟罩、移动段烟罩、密闭室及其他与主线无交叉项目。

2.转炉炉役大修前安全控制

转炉冶炼过程中需要用到大量复杂的介质,在大修前需要切断,且多方确认,一旦切断不可靠,极易发生安全事故。

煤气的切断:汽化冷却系统是煤气回收的一部分,在大修过程中因煤气切断不可靠,发生了数起群死群伤事故。煤气的切断点在一次风机房,通过v型水封、水封逆止阀、眼镜盲板阀的配合使用来实现。

高压氧气的切断:转炉冶炼会使用到大量高压氧,它的切断靠手动阀,快切阀,调节阀以及盲板来实现。

惰性气体的切断:转炉涉及到的惰性气体有,高压氮气,低压氮气,氩气等。高压氮气用于冶炼溅渣,切断方式和高压氧气相同。低压氮气用于下料口氮封、氧枪口氮封、刮渣器气源、各处料仓用气缸气源,空间开阔危险性较小,一般关闭总阀门和分支阀门即可。氩气用于炉底底吹和钢包底吹,特别是炉底底吹直接连通至炉底,一旦泄露会造成转炉内氧含量降低,给砌炉作业带来巨大危险,因此必须采用阀门和盲板相结合的可靠切断。

蒸汽的切断:汽化冷却汽包通过蓄热器和外网蒸汽相连,为保证一炉检修其他转炉正常生产,蒸汽切断点位于汽包蒸汽出口阀门,另除氧器加热用的蒸汽气源一般来自蓄热器,也是需要切断的点。

水的切断:转炉生产一般会用到净环水、浊环水、软水三种,一般关闭相应阀门,适当停相应水泵即可。

电的切断:一般需要停的电源有转炉倾动、挡火门、钢车、渣车、氧枪、高压循环泵、低压循环泵、汽包给水泵、震动给料机等。其中震动给料机电源是容易忽略的问题,一旦汇总料仓气动翻板阀失效和震动给料机误操作的情况同时出现,会导致物件倾斜至转炉炉口位置,极度危险。

3.转炉炉役大修过程安全控制

大修过程的安全控制,主要通过辨识危险源,制定并落实安全措施,刊检修人员安全教育,按安全规程作业,检查并排除隐患,应急措施的落实等来实现。大修过程易发生的危险如下。因防护设施阻碍施工,拆除未恢复,如护栏、孔洞等,再加上施工人员未使用安全带或安全带使用不规范,极易发生高处坠落事故。因交叉作业无可靠安全防护,造成物体打击伤害,如炉口上方防护棚未搭建或搭建不规范。因用电不规范,造成的触电事故,如手燈使用220伏电压,电焊工焊机、劳保不规范,造成绝缘失效等。动火现场氧气,丙烷漏气,电焊线和气割风带交叉,再加上现场消防设施不足,造成的火灾甚至爆炸事故。

4.转炉炉役大修的质量控制

大修质量直接关系开炉后安全生产是否顺行,以及设备的使用寿命,尤为重要。因此必须有施工工艺标准,按要求检查验收。容易发生质量问题的方面有以下几点。焊接:转炉炉役大修,焊接是关建,大量介质管道如烟罩进回水的合口,一旦质量不高,会出现砂眼,出现漏水问题,或焊条种类选择错误,造成焊口寿命不高,或者焊接未打坡口,焊口高度不够,出现的焊接质量等问题。管道杂质:汽化冷却系统对水质要求较高,水硬度基本为0,且烟罩本体管道直径较小,在施工过程中不注意封堵开口位置,致使开口处混人大量砂石、氧化铁皮、碎钢块、焊条等杂质,易造成烟罩本体管道堵塞,水泵角通除污器滤网堵塞等问题。密封:转炉冶炼会产生大量煤气,火焰,烟尘,如各段烟罩烟道连接处密封不严,会造成以上物质外泄,无论从安全、环保、生产、以及设备保护方面都是不允许的。喷涂:喷涂的作用是隔绝热源,对钢结构的保护起着至关重要的作用,一旦喷涂厚度不足,或毛钩密度不够,造成喷涂层脱落,将为后续生产和设备维护带来很大困难。

5.转炉炉役大修流程控制

炉役大修流程的合理安排,直接关系到工期,根据可否交叉,统筹管理,可大大节省时间。在移动段烟罩移出之前,拆炉(包括裙板、水冷炉口、出钢口法兰、底吹枪等)和拆除烟罩附属设施(刮渣器、平台、进回水管道、下料管等)可同步开展,基本可同步完成。然后逐次进行以下项目,移动段、固定段吊出,新固定段吊人固定,新移动段吊人横着车固定,安装炉口上方防护棚,安装水冷炉口出钢口法兰,安装炉体冷却水管,安装出钢口侧裙板。然后开展砌炉的第一步—修砌出钢口。下一步为炉口朝上,开始砌炉底,同时安装其他裙板,这两项无交叉。砌炉底完工后,将升降平台吊入炉底,开始砌炉身,在这期间,裙板安装完毕,可修复密闭室下方以及侧吸集尘罩,并焊毛钩,为喷涂提前准备。砌炉完成后,可将移动段移人找正。而后恢复烟罩的附属设施,在这期间可喷涂密闭室和集尘罩。最后是烟罩打压试水冲洗阶段,冲洗过程很重要,可去除管道内很多杂质,为烟罩寿命提供保证。在试生产数炉钢后,要检查截流器是否堵塞,验证冲洗效果。

参考文献

[1]唐余扬.转炉炼钢全流程温度控制及实施[J]炼钢1998.(5)

[2]胡贤科,威金斯转炉煤气拒大修及故障处理的研讨与实践[J].冶金动力,2010(6):55

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