柔性石墨原材料脱硫研究进展

2019-10-16 06:12卜庆宗杨爱君
山东化工 2019年18期
关键词:插层含硫浓硫酸

卜庆宗,杨爱君,王 乾

(滨州学院 化工与安全学院,山东 滨州 256600)

石墨是一种结构比较特殊的晶体碳材料。用天然石墨制造的柔性石墨(也称膨胀石墨)具有多孔结构,是优良的吸附材料,同时由于其耐高温、耐腐蚀、耐辐射,可以作为密封材料用于化工、环保、冶金、核电等行业,另外柔性石墨还可以加工成性能更加优良的石墨烯。

1 无机酸法

无机酸法通常以硝酸、磷酸等来代替浓硫酸作插层剂,此法降低了硫的含量,但会引入氮、磷等元素,需要评估其对后续工艺如膨胀性能的影响。

王玲[3]等以硝酸、溴酸钠和高锰酸钾为氧化插层体系处理石墨,研究制备低温可膨胀石墨的最佳条件和物料配比,研究得出:制备低温可膨胀石墨的反应温度可降至室温25 ℃,反应时间40 min,石墨、硝酸、溴酸钠、高锰酸钾的最佳质量比为1∶3∶0.1∶0.07,得到的可膨胀石墨起始膨胀温度为130 ℃,当温度为600 ℃时,膨胀容积350 mL/g,由于未使用含硫插层剂,产品中不含硫。

田金星[4]等以硝酸、硼酸和高锰酸钾为氧化插层体系处理石墨,从三种药品的用量及反应温度和时间这5个方面研究了最佳条件和物料配比。实验得出:最佳反应温度45℃,反应时间60min,石墨、硝酸、硼酸、高锰酸钾的最优质量比为3∶8∶1∶0.4,制出的石墨经膨胀后,容积228 mL/g。因未使用浓硫酸等含硫的试剂,且原材料天然含硫已在膨胀过程中气化,故产品中不含硫。

安峰文[5]等以天然鳞片石墨为原料,采用高锰酸钾、硝酸和高氯酸的混酸为氧化插层剂,使用化学氧化法直接插层制备可膨胀石墨。实验考察了混酸配比(质量比)及用量、高锰酸钾质量分数、反应温度、反应时间等因素对可膨胀石墨膨化效果的影响。得出最优工艺条件:m(石墨)∶m(高锰酸钾)∶m(混酸)为1∶0.10∶4.5,使用的混酸为硝酸的质量分数8%,40℃下反应,反应时间为45 min,所得可膨胀石墨的膨胀容积为410 mL/g,由于未使用硫酸,硫含量极低。

2 有机酸法

有机酸的酸性通常弱于硫酸、硝酸等无机强酸,但因其仅含碳、氢、氧元素,不会引入硫、氮、磷等其他影响石墨材料性能的元素,因而对制备低硫或无硫可膨胀石墨有重要意义。因有机酸极性较差,一般不能单独作为插层剂,通常要与无机酸混合使用。

陈希陵[6]等使用冰醋酸作为传统插入剂硫酸的替代品,氧化剂使用浓硫酸酸化的高锰酸钾,对天然石墨材料进行插层反应。由于冰醋酸易挥发,反应温度降至25℃,反应时间2h。研究了在保证后续加工膨胀容积的前提下,能多大程度上用冰醋酸代替浓硫酸,结果表明制备低硫可膨胀石墨的最优条件是石墨、冰醋酸、浓硫酸和高锰酸钾的质量比为1∶2∶0.5∶0.07,这时的产品中硫含量0.98%,显著低于传统方法的硫含量3%~4.5%。

宋克敏[7]等使用乙酸酐和65%硝酸混合液作为插入剂、高锰酸钾为氧化剂和天然鳞片石墨反应制备无硫可膨胀石墨,在膨胀容积为280 mL/g时,最优配比为石墨、乙酸酐、硝酸、高锰酸钾质量比1∶0.8∶0.5∶0.07,温度30℃最佳反应时间40 min,继续延长膨胀容积不再提高。此工艺有反应速度快、方便操作,产品不含硫、不吸湿,对空气较稳定等优点。

宋克敏[8]等用丙酸与95%硝酸配制成不同比例的混合溶液作插层剂,用高锰酸钾作氧化剂,在25℃下搅拌反应40 min,经去离子水洗涤后真空干燥并在900℃下形成膨胀石墨。当硝酸与丙酸的质量比在1.2~1.4时,膨胀容积可达最大的320 mL/g,经元素分析仪检测,膨胀后样品的氮含量已为痕量,不含硫。经质谱分析得出,硝酸和丙酸已成功插入石墨层形成层间化合物。

冯硕[9]等采用甲酸为插入剂,浓硝酸为氧化剂,按照石墨、浓硝酸、甲酸质量比5∶5∶4在30℃下反应40 min,常规水洗烘干后检测,结果显示所得产品膨胀容积360 mL/g,跟传统方法处理的样品对比,有膨胀容积大、不含硫、挥发分低等优点。

3 金属卤化物法

金属卤化物如三氯化铁和氯化铝可以作为辅助插入剂使用,从而降低浓硫酸的用量来制备低硫可膨胀石墨。

潘志煜[10]等使用三氯化铁作插入剂,浓硫酸酸化的高锰酸钾作氧化剂制出低硫可膨胀石墨,用磷酸浸泡后,水洗至中性并干燥。高温膨胀后,测得使用三氯化铁替代部分硫酸可将硫含量由传统方法的1000 μg/g降至500 μg/g。实验中还发现使用磷酸浸泡并水洗后,可降低硫含量。在膨胀过程中,较经济的降低硫含量条件为1050℃,时间50s。

王立松[11]等选取浓硫酸和高锰酸钾为混合氧化剂,插入剂使用三氯化铁,采取半固相浸渍法制备膨胀石墨,得出最优反应条件为石墨、高锰酸钾、浓硫酸和三氯化铁质量比1.0∶0.8∶

0.2∶3.0,温度50℃,搅拌反应60 min。经此法处理的石墨材料在950℃下膨胀,测得其硫含量为0.0482%,市售国产产品为0.112%,进口样品为0.0825%。

4 微波法

研究表明,使用微波对传统方式插层的石墨进行处理后,产品中的硫会显著降低甚至消失,虽然目前该过程的机理尚不十分明确,但是可作为制备低硫或无硫膨胀石墨的有效方法。

马烽[12]等用98%的浓硫酸和高锰酸钾对天然石墨进行插层处理,水洗并70℃干燥后使用500~800W的微波对样品进行处理20~60min,后经EDS分析发现,样品中碳质量分数为95.12%,氧4.88%,无硫的残余,并认为石墨层间化合物经微波处理后,层间硫化物已完全分解。

赖奇[13]使用传统硫酸法插层,经常规水洗后晾干,使用微波对样品处理30s,后在950℃下膨胀15~20s。经检测,微波处理后的100目膨胀石墨样品硫含量0.25%,而未经微波处理的样品硫含量0.40%

5 结语与展望

随着石墨材料的使用方对产品的防腐蚀性能要求愈发严格,同时监管部门对传统柔性石墨生产工艺的环保要求越来越高,开发低硫或无硫的清洁生产工艺,是石墨行业的迫切需求。减少浓硫酸的使用,将水洗流程集约化节约水源,降低膨胀温度以降低能耗,整合缩短生产工艺降成本,都将成为重要的发展趋势。

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