破碎围岩注浆加固技术研究

2019-10-21 19:28张耀华
科技风 2019年24期

摘 要:结合孙庄矿四采区泵房加固工程的应用,简述了注浆加固技术方案,介绍了注浆加固工艺及设备性能,总结了该技术的特点和适用条件,分析了该技术的应用效果,结果表明,通过采用新联邦注浆材料,有效控制了围岩变形,降低了加固成本,达到预期目的。

关键词:工程软岩;注浆加固;锚注联合支护

孙庄矿四采区泵房施工于2016年初,为U型钢支护巷道,下宽5.2m,中高5m,长度36m,受矿压影响巷道变形速度较快,于2017年中整修过一次,并加打锚索加强支护,至2018年初巷道又产生较大变形,将要影响正常使用。

四采区泵房位于一座煤之上层位,围岩岩性主要为砂泥岩互层,属于节理化高应力软岩硐室的范畴,整修后补打了锚索支护,但是并未实现有效控制变形的目的,效果不佳,故要控制围岩变形破坏务必采取其它有效措施。经研究分析,受集中地应力、构造应力及岩层层位的影响,巷道已经形成了较大的围岩松动圈,围岩传递的压力已超出了锚索-U钢联合支护可以承受的有效抵抗范围,进一步加剧了巷道变形,从而使围岩松动圈变得更大是该措施效果不佳的主要原因。

1 注浆加固方案

结合现场具体条件,确定对四采区泵房两帮和顶板进行注浆加固,工程量36m。注浆材料采用新型联邦注浆材料。该材料渗透性较强,为与煤岩体均有较高的粘合力的高分子聚合物,在压力作用下可渗透到微裂隙之中,混合后反应膨胀凝固,形成致密的网络骨架体,对破碎煤岩体起到有效的固结作用。

2 注浆工艺、参数及设备

2.1 注浆孔布置

注浆孔采用排式布置,排距2m,间距2m(1.2m),每排孔数4~8个,根据实际巷道位置关系进行布置,确保注浆孔终端距离自由面不小于3m。深部注浆孔与浅部注浆孔交错布置,顶板深部孔深6m,浅部孔深3m;泵房与车场之间岩柱深部孔深4m,浅部孔深2m;泵房小井侧只打6m深孔。注浆巷道范围:四采区泵房从1#泵井往回3m处,至5#泵井往前3m处,巷道长度36m,预计19排,共需打设注浆孔数118个。

2.2 单孔注浆量与注浆终压

由于岩体破碎,裂隙非常多,无法使用公式计算单孔注浆量,故单孔注浆量以实际达到压力所需注浆量为准。其注浆终压的设计主要依据岩体的承受能力、最小抵抗面及注浆段围岩情况因素确定为2.5MPa,扩散半径随岩层裂隙变化为1.5至2.0m。

2.3 注浆施工工艺

工艺流程依次为:首先标孔位置、检查注浆管质量和安装注浆管;然后准备浆液、开泵注浆、凝固;最后检查注浆质量、验收。

2.4 施工机具

当局部顶板较硬时,钻孔施工时应使用锚杆钻机配相应的接长钻杆和钻头,钻头直径42mm,同时打眼时应确保孔角度和深度等指标符合标准。

2.5 注浆设备

注浆泵采用进口多功能专用气动双液注浆泵;配套供风管直径、高压管、出浆管直径分别为Φ16mm、20m、Φ10mm。

2.6 注浆效果检验

注浆结束后,对四采区泵房进行矿压监测,观测数据以两帮移进量为主。

3 注浆施工安全技术措施

(1)封孔时禁止正面面对,在开启注浆阀门前务必保证注浆管内脉冲压力已全部释放。

(2)非作业人员(即包括注浆前方观察人员、以及非打钻、注浆相关人员)要求佩戴好相应防护用品,并保证能够随时与注浆泵司机取得联系,其作业安全距离务必保证在注浆加固区域6m以外进行远距离观察。

(3)注浆泵司机要能够随时联系前方观察人员,并时刻关注泵的压力和吸浆量的变化。

(4)配浆人员要时刻关注泵的吸浆情况,保证其浆液不吸空,保持配比适中的状态。

(5)注浆完毕后马上用清水清洗管路,并将泵和管路等设备均整理放置整齐。

(6)注浆时连接管路务必用标准的“U”型销子,严禁使用铁丝代替。

(7)施工地点在打眼和注浆施工前,应先敲帮问顶,排除顶、帮活喷浆层。

(8)一旦发现异常情况,如岩壁松动、跑(漏)浆、注浆压力骤降等,应立即停止注浆,并查明原因采取措施进行解决处理,然后注浆施工才能继续进行。

4 注浆加固效果分析

注浆结束后,观察巷道变形量,检验效果。注浆前巷道两帮每月移进量0.1m左右,2018年6月初巷道净宽约为4.2m,注浆后两帮移进量显著减少,11月初测量巷道净宽约为4.1m,并趋于稳定,有效控制了巷道两帮收缩。注浆加固有效阻止泵房围岩变形,确保泵房在今后相当长的时间内能够正常使用,使得四采区排水系统运转正常;减少整修工程量,减少危险性作业的次数,促进孙庄矿经济发展,具有很大的社会经济效益。

5 本注浆加固技术主要特点

(1)采用了新型联邦注浆材料,既保留了原材料优异的力学性能,又避免了可燃的缺点。

(2)四采区泵房注浆滞后时间约为2年,裂隙极多,围岩破碎,表层围岩呈块状,经注浆加固后,产生了显著的效果,扩大了注浆加固技术的适用范围。

(3)采用深孔、浅孔交替布置,距临近巷道不小于3m,极大的减少了钻孔工程量。

(4)浆液反应不发热,单孔注浆量大大提高,有利于浆液在缝隙中充分扩散充填,便于快速达到设计压强,保证了注浆效果的同时,减小了工作量,便于施工。

6 结论

(1)注浆材料的选取是关键,孙庄矿采用的是新联邦注浆材料,明显提高了其注浆加固效果。

(2)要合理选用注浆设备的性能参数,尤其是注浆泵的压力指标,压力过高会导致原本就破碎的围岩更加破碎;压力低则注浆效果差。

(3)选择合理的注浆施工工艺,有利于提高破碎围岩的注浆效率以及巷道加固效果。

(4)滞后注浆加固围岩技术的选用,提高了巷道围岩体的承载能力,使得工程软岩巷道变形问题得以有效解決,确保了泵房的正常运转,降低了巷道整修费用;此外,该项目对于锚注联合支护体系的应用有了进一步发展,对已变形整修过的巷道应用注浆技术加固提供了成功案例,丰富了工程软岩加固技术经验,具有广阔的推广应用前景。

作者简介:张耀华(1988-),男,河北邯郸人,本科,助理工程师,2016年6月毕业于河北工程大学,在邯郸市孙庄采矿有限公司掘进区工作,研究方向:矿山压力与围岩控制。