350MW供热机组低负荷锅炉汽温调整研究

2020-01-03 05:36张东坡肖坤锋
关键词:热汽主汽风门

张东坡,肖坤锋

(中电(商丘)热电有限公司, 河南 商丘 476000)

一、引言

某电厂供热期间,由于区域电负荷下行压力,#1、#2炉长期保持50%负荷运行,因带有60MW左右热负荷,所以保持四台磨运行。但是在该工况下运行,末级过热器出口汽温左右侧偏差长期保持10℃以上,最高达20℃,主汽温度长期保持在550℃左右,再热汽温长期保持在540℃以下,无法达到额定值。由于上层磨启动,垂直管后墙悬吊管壁温也极易超温,不能利用提高过热度及燃烧器摆角等手段提高主汽温度。为提高机组工作效率,保证机组安全、高效运行,寻找更有利的蒸汽参数调整方法及手段势在必行。

二、设备概况

热电2×350MW超临界机组,采用上海锅炉厂有限公司提供的350MW超临界压力直流锅炉,锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,采用单炉膛四角切圆燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架悬吊结构、露天布置、Π型燃煤锅炉。

锅炉设计煤种为郑州贫瘦煤、校核煤种为山西烟煤。制粉系统采用中速磨正压冷一次风机直吹式系统,5台磨煤机,4台磨运行可满足锅炉BMCR工况。燃烧器上部设有二层紧凑燃烬风(CCOFA),CCOFA的上部设置四层可水平摆动的分离燃烬风(SOFA)。

锅炉设计BRL参数:主汽温度571℃,再热汽温569℃。垂直管后墙悬吊管壁温报警值471℃。

三、工况分析

供热期某电厂#1、#2炉长期保持50%负荷运行,在长期运行中出现三个蒸汽参数调整问题。以#2炉为例具体分析,结果如下:

1、主、再热汽温偏差大。末级过热器出口汽温左右侧偏差长期保持10℃以上,最高达20℃。

2、主再热汽温低。主汽温度长期保持在550℃左右,再热汽温长期保持在540℃以下,无法达到额定值。

3、由于上层磨启动,垂直管后墙悬吊管壁温8极易超温。部分时段主、再热汽温及垂直管后墙悬吊管壁温8测试结果如表1所示。

表1 部分时段主、再热汽温及垂直管后墙悬吊管壁温8

由表1可以看出,主、再蒸汽温度偏低。但每当尝试提高主、再热蒸汽温度时,垂直管后墙悬吊管壁温随之升高,并迅速超温。在日常运行调整中运行人员做出很多尝试,但垂直管后墙悬吊管壁温与主再热汽温几乎成线性关系。由于电厂锅炉未设置主再热器烟气挡板,常规调整无法平衡三者之间关系。

四、调整方案

高位燃尽风在汽温调整中的作用。锅炉设计有两层紧凑燃尽风,主要作用于消旋;四层高位燃尽风主要保证煤粉的充分燃烧及NOx的调整。在两个月的实际调整中我们发现,高位燃尽风风量对再热汽温影响较大,同时对消除垂直悬吊管超温有巨大帮助。但高位燃尽风风量与烟气NOx含量、再热汽温、垂直悬吊管壁温均成反相关,高位燃尽风风量越大,以上实际值将会降低。因此既要有足够燃尽风量,保证NOx排放不超标,垂直悬吊管有充分冷却,又要保证再热器受热良好是解决锅炉低负荷工况调整的首要目标。针对此问题,提出对锅炉左、右墙或前、后墙燃尽风门开度加偏置的调整方案。以下为提出的两个调整方案:

方案一:#2炉A侧分隔屏、屏过进出口温度较之B侧偏低,说明其吸热量不够,是#2炉主汽温度偏差大的主要原因。说明#2炉火焰中心及烟气流动向B侧偏斜。针对于此,提出将#1、#2(左墙、A侧)角燃尽风门偏置减小至-10,将#3、#4(右墙、B侧)角燃尽风门偏置增大至10。以增大B侧风速,将火焰中心向A侧偏移。

方案二:垂直悬吊管处于折焰角上方,悬吊管壁温测点共16个,布置排列若按照从A侧向B侧顺序排列,垂直管后墙悬吊管壁温8应处于中间位置。并且发现垂直管后墙悬吊管壁温8温度曲线与A/B侧主汽温度曲线都有较大关联性。说明垂直悬吊管处烟温整体偏高,分割屏、屏过整体吸热量偏小。针对于此,提出利用高位燃尽风调整火焰中心向前墙偏移:将#1、#4(前墙)角燃尽风门偏置减小至-10,将#2、#3(后墙)角燃尽风门偏置增大至10。

五、调整结果

方案一:调整后效果明显,A侧分隔屏、屏过进出口温度逐渐回升,两侧主汽温逐渐调平,均上升至566℃。但如此调整垂直悬吊管较易超温。

方案二:调整后效果明显。A侧分隔屏、屏过进出口温度逐渐回升,两侧主汽温逐渐调平,均上升至562℃,并且垂直管后墙悬吊管壁温8温度快速下降至460℃(471℃超温)。继续加大调节,逐步将#1、#4角燃尽风门偏置减小至-15,将#2、#3角燃尽风门偏置增大至15。垂直管后墙悬吊管已不超温,将燃烧器摆角向上摆至60%,过热度偏置上调至6。主汽温度均上升至566℃,再热汽温上升至560℃,垂直管后墙悬吊管壁温8下降至450℃,#2炉燃烧工况稳定。调整前后蒸汽参数,分别如表2、表3所示。

表2 调整前蒸汽参数

表3 调整后蒸汽参数

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