水力割刀切割落鱼探讨

2020-01-13 23:43陈昭万中海油田服务有限公司油田生产事业部广东湛江524057
化工管理 2020年11期
关键词:销轴刀尖管柱

陈昭万(中海油田服务有限公司油田生产事业部,广东 湛江 524057)

南海西部油田A井于1994年8月采用砾石充填完井,2014年12月大修打捞防砂管柱,打捞过程中顶部封隔器断裂,剩余在井内的封隔器长度仅有30厘米,作业过程中源源不断出砂,不满足水力割刀进行水力切割作业。2015 年8 月封堵套管出砂漏点,进行冲砂清理封隔器上部砂砾,使用水力割刀多次切割,成功捞出原井全部的防砂管柱。本文将就作业中使用水力割刀遇到的问题及解决方案做探讨。

1 水力割刀的结构原理

水力割刀由上部接头、本体、活塞、弹簧、喷嘴组成。当割刀下入井内到达预定切割位置后,连接方钻杆,启动转盘,测试记录不同转速下的空转扭矩数据,导通流程,启动泥浆泵对管柱进行试压。启动转盘,调整转盘转速至预定转速,开泵循环,逐渐加大排量,钻井液通过上、下滑阀上的喷嘴,使下滑阀上下产生压力差,此压力差使下滑阀克服弹簧阻力向下运动,推动刀头向外旋转进入切削状态。割断落鱼后,停泵,下滑阀上、下的压力差消失。下滑阀在被压缩的弹簧作用下向上运动复位。刀头在弹簧压片的作业下向内旋转复位,割刀就能从井中取出。

2 切割作业的过程

2.1 切割思路选择

根据井下落鱼情况,作业现场决定先采用切割下部磨铣延伸筒,后使用打捞工具打捞切割后上部管柱的方案;若上述方案无法顺利打捞,则执行切割上部磨铣延伸筒,分段打捞切割后管柱的作业方案。

2.2 水力切割井下管柱

本次作业累计切割七刀,其中前六刀切割下部延伸筒,第七刀切割上部延伸筒。下部延伸筒外径5”,内径4.4”,上部延伸筒外径5.5”,内径4.8”。

钻具组合分别如下:

第一次切割:水力割刀+钻铤+变扣+液压震击器+钻铤+钻杆+方钻杆。

第二次切割:水力割刀+钻铤+变扣+液压震击器+钻铤+钻杆+方钻杆。

第三次切割:水力割刀+钻铤+变扣+液压震击器+钻铤+钻杆+方钻杆。

第四次切割:水力割刀+钻铤+变扣+液压震击器+钻铤+钻杆。

第五次切割:水力割刀+钻铤+变扣+钻铤+钻杆。

第六次切割:水力割刀+钻铤+变扣+钻铤+钻杆。

第七次切割:水力割刀+钻铤+变扣+钻铤+钻杆(切上部延伸筒)。

除第三次与第四次切割所用割刀为水力割刀外,其余均采用同一个水力割刀,钻台功能试验时排量达到5 方/小时,泵压100psi 时刀片全部撑开,在排量18 方/小时,泵压500psi 时分别测量刀片撑开尺寸。

切割过程分别如下:

第一次切割:接方钻杆后称重,上提29吨,下放22吨,确认切割位置1082.2m。。开始切割,转速60 转、1000-2000Nm。排量45 方/小时、2000psi,旋转悬重26 吨,扭矩逐渐恢复空转扭矩;停转盘,释放转盘扭矩,上提管柱过提1 吨,停泵,悬重29吨,再次上提管柱,无过提现象。起出割刀,检查刀片,刀尖磨损严重,刀背无明显磨痕;根据后续打捞出井管柱,发现第一刀并未切开,只是在管柱内壁割出一些划痕。

原因分析:本次使用水力割刀,配45mm 刀片,刀片全开尺寸35/35/36mm,割刀在切割过程中刀片张开角度较小,刀尖不能完全作用在管壁上,只能依靠刀腹在管壁上磨削,所以没能将管柱切开。

第二次切割:接方钻杆后称重,上提29吨,下放22吨,确认切割位置1082.5m。。开始切割,转速60 转、1250-2500Nm。排量43方/小时、1800psi,旋转悬重26吨;停转盘,释放转盘扭矩,上提管柱过提无过提,停泵,悬重29吨,再次上提管柱,无过提现象。起出割刀检查,发现一块刀片落井,另外一块刀片销轴部位损坏严重,刀片刀尖磨损严重;根据后续打捞出井管柱,第二刀成功切开管柱,切口一侧较为平整,整体呈喇叭口装。

原因分析:本次使用水力割刀,配41mm 刀片,刀片全开尺寸30/30/31mm,割刀在切割过程中刀片张开角度较第一次切割张开角度大,刀尖能够直接作用在管壁上,虽然成功切开,但转速过快,泵压过高,导致刀片在销轴部位损坏落井。

第三次切割:接方钻杆后称重,上提29吨,下放22吨,确认切割位置1082.8m。转速76转、1250-5000Nm,排量30方/小时、900psi,开始切割;停转盘,上提31.5 吨,停泵后悬重无变化,上提至32.5吨,后下压至30.5吨,判断管柱遇卡,继续下压至26吨后上提至31 吨,多次上提下放无法解卡,上提至31 吨,旋转转盘2圈后悬重降至29吨,再次上提31吨,旋转转盘,重复上述动作三次后解卡,起钻。起出割刀检查,刀尖磨损严重,刀片销轴部位弯曲变形;根据后期打捞出井管柱,第三次切割出现两处明显割痕,在原定切割位置切割一段时间后,切割点下移0.1m后继续切割。

原因分析:作业过程中使用的液压震击器因使用次数过多,导致液压震击器失效,震击器伸长,割刀下移0.1m。另外本次累计切割时间为60mins,切割时间较短,同时不知道割刀下移的时间,根据两道切口痕迹来看,只要切割时间足够长,就可以将落鱼成功切开。另外,切割过程中转速过大,刀片存在崩齿现象,导致销轴变形。

第四次切割:接方钻杆称重,上提29吨,下放22吨,确认切割位置1083m。开始切割,转速30转、500-800Nm。排量26方/小时、700ps。起出刀片检查,三块刀片刀尖及刀背磨损严重;管柱成功切开,切口较为平整。

第五次切割:接方钻杆称重,上提27吨,下放22吨,确认切割位置1083.2m。开始切割,转速30 转、250-750Nm。排量25方/小时、700psi,悬重25吨,切割过程中悬重有波动。起出刀片检查,三块刀片刀尖轻微磨损;根据后续打捞出井管柱,第五次切割仅为一道明显划痕。

第六次切割:接方钻杆后称重,上提27吨,下放22吨,确认切割位置1083.4m。切割转速50转、500-800Nm,排量31方/小时、1150psi。起出刀片检查,刀片落井一片,刀片带出部分铁屑出井两块刀片刀尖磨损,刀腹有磨痕;切口不平整。

第七次切割(上部延伸筒):接方钻杆后称重,上提27吨,下放22吨,确认切割位置1079.16m。转速45转、500-2500Nm,排量32 方/小时、1200psi,累计下放12 厘米,每次下放后提排量,泵压每次上涨100psi,停转盘,上提至27 吨,停泵,悬重降至26.5吨,起钻。起出割刀检查刀尖磨损严重,刀腹有明显擦痕,割口较平整。

根据现场使用的切割参数与厂家给定的参考参数对比来看,存在一些问题,厂家给定的转速为100转,泵压为160psi,但实际操作中发现这样的转速过高,泵压过低,在钻台做功能试验时发现这样的泵压只能使刀片张开,这样的高转速,低泵压也许可以成功切割,但是切割时间较长,切割力度不够。在实际切割中一般转速控制在45转,泵压控制在1000psi,这样既可以保证切割力度,也可以防止因转速过高导致刀片受损。

3 结语

(1)水力割刀切割井下落物中,可以根据井况及落物尺寸,灵活选用割刀尺寸及刀片尺寸,选择合理的切割参数,快速、高效的完成切割作业,减少起下钻的次数。水力割刀入井前,需要在钻台进行水力割刀测试,记录水力割刀刀片撑开压力。下入水力割刀管柱时,需要控制下钻速度,防止刀片意外撑开,造成井下事故。

(2)切割参数要选择合理,尽量避免高泵压、高扭矩的操作。泵压过高,活塞下部对刀片尾部作用力太大,有可能将刀片尾部压断,导致刀片落井致使切割失败;同时泵压升高,扭矩也会增加,扭矩过大,对割刀本体损伤比较严重,销轴也会活动,损坏销轴和刀片,对方钻杆,滚子补芯等设备也会造成不同程度的损坏。因此在切割作业中,可以根据现场情况灵活调节切割参数,对于操作参数,建议泵压1000psi,转速45转。

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