脱硫物料恶化原因分析及处理措施

2020-01-14 13:01路道伟张海洋李晓彤张永亮
化工设计通讯 2020年3期
关键词:液氨除尘器风机

路道伟,张海洋,李晓彤,张永亮

(兖矿鲁南化工有限公司,山东滕州 277500)

我车间目前有3台锅炉,其中2台型号为HG-130/9.8-M5锅炉和1台型号为UG-260/9.8-M2锅炉,烟气SO2处理采取炉内钙法脱硫与炉外湿式氨法脱硫相结合方式。

自2019年9月以来,出现物料恶化情况,现场取样查看发现物料稠、结晶过细,沉淀时间过长且沉淀量极少,离心机无法推料等情况,根据工艺运行特点,对物料恶化的原因及处理措施进行分析。

1 原因分析

1.1 脱硝效果不佳,脱硝氨逃逸多

(1) 锅炉运行工况差,脱硝装置运行条件不佳。因锅炉运行时长均在15a 以上,设备老化,锅炉运行工况不佳,在锅炉床温普遍高于980℃以上,负荷没有调节余地的情况下,脱硝喷枪设置位置处的烟气温度只有850℃左右,在锅炉低负荷情况下返料器处温度更低,无法满足脱硝运行条件,为保证NOx 指标,岗位人员只得增加氨水量。

(2) 个别班组对运行指标不重视,尤其是脱硝用氨量的调控不及时、不准确,多个班组经常性将氨水用量调控阀开至最大且长时间不减量,导致脱硝装置氨逃逸增加,带氨烟气直接进入脱硫塔浓缩段,造成物料pH 异常。

1.2 循环物料PH高

(1) 脱硫装置采用液氨作为脱硫剂,班组运行过程中,存在开太平车问题,烟气指标中SO2长时间为0,且液氨投用量长时间不减量,氧化段上部pH 高达8.5以上、氧化段下部pH 高于8.2 以上,严重高于正常指标(氧化段上部5.5~7.5,氧化段下部4~6.5),且上部与下部pH 偏差过小,通过稀硫铵副线补液至浓缩段后影响物料pH。

(2) 岗位操作人员将脱硝用氨量长时间保持高度过量,造成物料pH 异常,循环物料恶化期间循环槽物料pH 高达6.0以上,严重高于正常指标(2~4)。

1.3 氧化率偏低

(1) 取样分析测得循环槽及氧化段物料中硫酸氢铵、亚硫酸氢铵比例过高,经核算循环槽物料氧化率只有91%,氧化段物料氧化率92%,以上数据表明循环物料氧化率已严重低于98%以上的正常水平,在原烟气量及SO2量未有增加情况下,分析脱硫塔内可能存在影响氧化效果的故障缺陷。

(2) 氧化风机运行工况波动造成氧化风量不足。我车间氧化风机为两台单级罗茨风机采用一开一备的运行方式,单台风机额定送风量为1350m3/h,2019年8月以前单风机运行风量基本在1280m3/h 左右,从9月份起两台氧化风机送风量分别为1150m3/h,1210m3/h,物料恶化期间实际氧化风量稍有降低。

1.4 尘含量偏高

取样发现沉淀下来的物料中尘含量大约有5%左右,说明烟气中带尘量较多,多种研究表明尘含量过高不利于硫铵结晶生成。高度怀疑布袋存在漏灰情况,经全面检查发现2#布袋除尘器2#仓有漏灰情况,经实际测量2#除尘器后尘含量为52mg/m3,超过正常运行指标5倍。

2 处理措施

2.1 脱硫装置检修

(1) 为完全解决物料结晶恶化情况,彻底处理塔内缺陷,我车间决定对脱硫装置进行全面检查,并于12月21日退出检修,经过塔内检查发现主要缺陷有:①加氨小室出现一1200mm*600mm 底板脱落,此问题造成氧化段上下部溶液混合,pH 偏差过小;②浓缩段二次氧化风管堵塞严重。二次主氧化风管后部1/3全部堵塞,支管断裂2根,此缺陷为造成氧化率低、物料恶化的又一主要原因。③一级循环泵A/B/C 入口管道中有不同程度的堵塞情况,循环液量减少,吸收效果降低,故液氨量增加是造成pH 增加的一个主要原因。利用本次停车检修机会对脱硫装置进行了全面修复。

(2) 两台氧化风机进行计划检修,保证氧化风机运行工况正常。

2.2 实施低氮燃烧改造

于2019年10月、2020年1月分别对3#、1#锅炉进行了低氮燃烧改造,主要采取了增加氨水增压泵、增加脱硝喷枪数量、改善旋风分离器中心筒高度及偏离角、更换返料风帽及流化床风帽、设置单独的雾化风机等措施。改造后经过168h 性能考核,脱硝效果较好,烟气NOx 指标明显降低,当前1#、3#炉同时运行时脱硝用氨水总量基本维持在1.1m3/h 左右,比以往用氨量减少了近一半,极大地降低了脱硝装置的氨逃逸。

2.3 提高氧化风量

(1) 针对母液氧化率不足的情况,于2020年1月3日脱硫装置启动当天采取两台氧化风机同时运行的措施,提高母液氧化率。

(2) 适当开启浓缩段与氧化段之间氧化空气调配阀,适当提高浓缩段氧化率,提高浓缩段氧化率及物料结晶度。

2.4 优化脱硫液氨用量,严格执行脱硫岗位工艺制度

(1) 禁止岗位开“太平车”,液氨用量要根据指标情况及时调节,对脱硫塔在用PH 计进行全面维护、校定,确保在线表计准确有效,岗位人员严格按照操作规程控制各段PH 在正常范围内,减少了液氨用量及脱硝氨水用量。

(2) 严格实施循环物料送检分析制度,每班分析料液pH,与在线表计比对。

2.5 漏灰布袋除尘器暂时切出

暂时关闭2#除尘器2#仓进烟气挡板,关闭后检测2#除尘器后烟尘含量为4.6mg/m3,烟气中尘含量明显降低。

2.6 增加炉内喷钙

适当开大各石灰石给料机运转速度,增加各炉石灰石投用量,降低入脱硫塔烟气SO2含量。

3 结束语

通过采取上文提到的处理措施后,我公司脱硫装置自2020年1月3日重新运行以来物料结晶正常,离心机推料效果较好,脱硫装置运行工况良好。总而言之,造成脱硫物料结晶恶化的原因不是单一的,如何判断症结所在需要结合实际运行工况予以认真分析判断,并且采取切实有效的措施才能避免物料恶化情况的发生。

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