离心式氯气压缩机轴振动故障分析

2020-02-26 02:28刘小刚
氯碱工业 2020年10期
关键词:梳齿氯气氮气

刘小刚

(宁夏英力特化工股份有限公司,宁夏 石嘴山 753202)

宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司烧碱装置扩能后达到10万t/a,氯处理系统输送设备采用了3台LYJ-1900/0.36型压缩机,由杭州某公司制造。该压缩机于2007年9月投入使用,运行至今除了正常的检修维护外,对其中2台机组主机进行了整体更换。

1 LYJ-1900/0.36型离心式氯气压缩机

1.1 机组参数

入口流量,1 900 m3/h;入口压力,0.089 MPa(绝);入口温度,≤30 ℃;出口压力,0.36 MPa(绝);出口温度,≤40 ℃;第一临界转速,14 850 r/min;主轴转速,22 360 r/min;效率,62%;工作介质,Cl2;配用电动机功率,160 kW。

1.2 机组工作原理

LYJ-1900/0.36型离心式氯气压缩机为两级压缩,通过高速轴带动两级叶轮分别在齿轮增速箱的两侧高速旋转,将产生的离心力对氯气做功,使之产生动能及静压能,气体压力得到提高,并送至后续工序。在气体压缩过程中,要控制好一、二级压缩气体的温度。

1.3 机组结构特点

(1)单独的润滑系统,包括油站、主副油泵及高位油箱。

(2)两级增速,单轴悬臂两级压缩,高速轴承采用整体五瓦动压滑动轴承。

(3)采用膜片式联轴器传动模式。

(4)轴密封采用迷宫梳齿型抽充气式密封。

2 压缩机运行状况

烧碱装置扩能前,氯气压缩机运行平稳,主要的维护检查项目有梳齿套、滑动轴承的磨损更换,润滑油定期更换及油滤的不定期更换。扩能后,频繁发生轴振动的不稳定情况。初步判断是机组长时间运行,摩擦间隙变大,尤其是各种配件在主机上组装后机械精度达不到原要求所致。但频繁更换配件后仍不能解决轴振幅上升的问题,为保证系统运行稳定,又购买了2台主机进行整体更换,运行1周左右较稳定,但10天后轴振幅逐渐升高,运行1个月后不得不对新机组进行检查维修。压缩机运行情况见表1、表2。

3 轴振动振幅升高原因的排查

压缩机运行时转子高速运转,产生的离心力引起径向振动使得整个机组在工作过程中振动,转子不平衡离心力达到一定值后,就会产生很大的横向振动;其高速转子的运行状态直接体现了透平机的运行状况,因为轴振动是压缩机运行最为关键的一个监控点,它的测量数据直接体现了高速轴、叶轮、滑动轴承、梳齿套及润滑油质的运行情况,为此,出现轴振动问题时,若不及时解决,将会缩短设备运行周期,并加大维修频次和维修费用。

表1 扩能前压缩机运行情况

表2 扩能后压缩机运行情况

3.1 润滑系统的检查

采用GB 11120—1989要求的32#汽轮机油作为润滑介质,通过一开一备油泵输送至精油过滤器后进入增速箱,压力维持在0.08 MPa以上;高位油箱作为应急备用,油位维持在标线处;按规定,系统润滑油运行连续达8 000 h须更换;润滑油通过循环水冷却降温,温度始终控制在≤45 ℃下。经检查,润滑油系统运行正常,无污染。

3.2 仪表检测元件的检查

仪表专业人员对轴振动检测元件轴振动传感器、信号线、变送器等逐项进行了检查,一切正常;为了验证测量元件工作的可靠性,对3个监测点实施倒换测试,观察轴振动的测量数据有无差异。经验证,测量元件正常。

3.3 工艺操作指标的梳理

对比扩能前后工艺控制参数,发现如下情况:扩能后电动机运行电流有上升趋势,尤其在夏季高温时段,电动机定子和前后轴承的温度偏高,因此,扩能后电动机有过负荷运行情况,加大了对机组运转部件的摩擦;因后续合成工序的生产需要,氯气分配台压力由前期的低于0.125 MPa提升到0.155 MPa以上,造成压缩机出口压力过高,这样,极易出现不定期的喘振前兆现象,影响压缩机组传动部件的长周期运行,并加大了检修频次。因此,操作中压缩比的控制尤为重要。

3.4 高速转子的检查[1]

解体机组后发现,梳齿套和滑动轴承瓦片均有磨损,由此可判断转子在高速运转时动平衡被破坏,为此进一步对动平衡失衡原因进行了检查分析。

(1)机组入口加装的膨胀节内壁附着少量酸泥,说明前系统在除酸雾过程中存在缺陷;叶轮上有不同程度的积垢,酸雾对叶轮有冲刷和腐蚀作用,进而导致叶轮动平衡失效、主轴弯曲变形(一般径向圆跳动≤3道),导致高速轴的振动无限扩大。

(2)氮气供应是由厂内空压制氮岗位同时对乙炔、聚合、电解系统输送,并没有采取分流稳压措施输出,虽然在各压缩机组密封气源前安装了小型手动观察调节压力表,但长期的氮气压力不稳定影响梳齿套及气封环的密封效果;另外,经检测,氮气中含有一定水分,水分随氮气进入迷宫密封后,极易与氯气形成腐蚀性物质腐蚀梳齿套,严重影响密封精度。

4 防控措施

根据出现的氯气压缩机轴振动振幅逐渐升高情况,主要从以下3方面进行了防控。

(1)在开停机时严格按照操作规范执行,正常运行情况下,加强对一、二级氯气压缩气体温度的控制,出口氯气压力不宜过高,尤其是上面提到的压缩比;对氮气漏点进行检测管控,在氮气管道加装稳压装置,确保氮气密封达标。

(2)定期检查和更换质量信得过的除雾滤芯,经常观察除雾器进出口压力差,并通过视镜观察截留的酸液量情况,调节好系统回流量,尽量减少硫酸及酸泥的夹带。

(3)根据电动机电流及前后轴承温度情况,平稳调整机组运行负荷,在两台机组并联运行时,由于分配台压力一定,因此必须确保机组进气口压力一致,同时依据进出口压力检测数据,确保两台机组负荷均匀运行,尤其注意开停车、切换环节,控制好机组回流开度。

5 结语

实施以上防控措施后,压缩机组维护频率由一个多月延长到1年以上,为氯碱装置稳定运行提供了可靠的保障。

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