己二酸生产系统结晶点检测装置优化改进

2020-03-10 13:15
河南化工 2020年1期
关键词:污垢冷却水储罐

(河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山 467013)

0 前言

在众多己二酸生产工艺中,硝酸氧化KA油法运用最为广泛,反应收率较好,产品副产物较少。但此工艺己二酸的生成速率直接受到亚硝酸浓度的影响,因此硝酸浓度越高,反应的收率和选择性就越高。因此为了提高KA油的氧化反应收率,生产中采用过量的硝酸。但是反应中硝酸浓度过高,一方面造成原材料的浪费,另一方面造成己二酸产品总氮含量偏高,影响产品的品质。

为了保证合适的硝酸和KA油物质的量比,保证生产的己二酸溶液浓度控制在合理范围之内,反应生成的己二酸溶液设置了结晶点在线检测装置,实时检测己二酸溶液的结晶点,通过结晶点调整己二酸溶液的浓度,保证己二酸装置的安全稳定运行。

1 生产中存在的问题

己二酸溶液的结晶点检测系统包含带夹套的检测罐、搅拌器、温度传感器、温度检测系统组成。反应生成的己二酸溶液送入己二酸检测罐内,通过检测罐夹套中的冷却水将己二酸溶液温度降低,使己二酸溶液由不饱和溶液逐步变为饱和溶液,当液体有己二酸晶体生成时,结晶放出潜热,热量由夹套内的冷却水带走。随着己二酸溶液温度下降速度变缓,温度曲线上出现一个水平段,该点的温度即为己二酸溶液的结晶点。

现阶段结晶点检测系统采用的冷却水为工业水,一定量的冷却水连续进入结晶点检测罐夹套内,带走高温己二酸溶液的显热和己二酸结晶释放的潜热,冷却水从夹套流出后,排入装置内化学地沟,送入公司污水处理系统,造成了水资源的浪费。

因工业水的特性,含有杂质、钙镁离子等物质,经过长周期的热量交换,结晶点检测罐夹套内壁会生成污垢层。随着璧面污垢层厚度的增加,影响了检测罐结晶点的检测准确性,严重时影响己二酸装置的安全稳定运行[1-2]。同时夹套内的污垢层清除难度较大,只有等到己二酸装置停车时,进行化学清洗,每年需要清洗2~3次。

2 优化和解决措施

针对以上问题,避免结晶点检测罐夹套内壁形成污垢层,影响己二酸结晶点的检测,同时减少水资源的浪费。决定更换冷却介质,更换后的冷却介质需要满足以下两个要求:①在热交换过程中,不会造成夹套内壁形成污垢层;②热交换后的冷却水,不再送入公司污水处理系统,最好能进入己二酸生产系统,降低己二酸的生产成本。

通过对装置内现有公用工程的对比发现,高纯水的压力和工业水压力相同,并且高纯水经过处理后,不会在璧面形成污垢层。最重要的一点就是,经热交换后的高纯水可以引入己二酸生产系统,替代一部分己二酸装置的高纯水用量。

己二酸装置水系统包含冷水储罐和热水储罐,热水系统用于精己二酸溶解脱色工序,消耗热水8 t/h,保证精己二酸工序的运行。而己二酸结晶点检测系统需要消耗冷却水1.8 t/h,此水量远远小于精己二酸工序的热水消耗量,所以将换热后的冷却水引入热水储罐,不会影响己二酸装置的水平衡。同时因为冷却水带有一部分热量,将降低己二酸水系统热水储罐的蒸汽消耗量。己二酸改造前后系统简图如图1所示。

图1 己二酸系统改造简图

3 效益分析

通过对己二酸装置结晶点自测系统优化,彻底解决了己二酸结晶点检测罐夹套结垢,影响己二酸结晶点检测的问题。同时降低了装置工业水的消耗,生产成本有所下降,达到了预期的效果。己二酸装置的年设计生产时间为8 000 h,现每小时可节约工业水1.8 t,全年节水1.44万t左右,同时全年减少生产废水1.44万t左右。按考核单价,工业水的单价为3.71 元/t,每年节约生产成本5.3万元,而处理生产废水的成本为5.8 元/t,减少污水处理费用8.3万元。共计每年节约13.6万元。

4 结束语

通过对己二酸生产系统结晶点检测装置的全面分析,总结了影响己二酸结晶点检测的关键因素,特别是因冷却水结垢引起的己二酸结晶点检测异常,影响己二酸装置安全稳定运行的问题,得到了彻底解决。从技改后的效果来看,此次改造不仅解决了检测罐璧面结垢的问题,同时降低了工业水的消耗。保证了己二酸生产系统稳定运行的同时,进一步降低了己二酸的生产成本,为以后的技术改造积累了一定的经验。

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