干法脱硫+袋式除尘器在锅炉超净改造中的应用分析

2020-03-17 10:39焦龙
科学导报·学术 2020年57期

【摘 要】就现有情况看,袋式除尘器升级已经刻不容缓,可以有效降低高粉尘排放浓度,效果显著。但是现实工作中,往往会因为场地受限等突出问题,让改造面临困境,多数业主都希望可以花费较少成本实现超净升级,并保持原有设施不动,因此改造难度升级。为了满足现实运行需求,一种“量身定制”方案被提出,采用干法脱硫搭配使用袋式除尘器,可以达到改造的目的,在节约经济成本的同时,降低硫化物浓度。

【关键词】袋式除尘器;超净改造;干法脱硫

引言:

在经济持续、稳健、高效率发展的推动下,能源需求居高不下,火力发电一直处于核心地位,占据了发电总量的五分之四。在这样的背景下,我国燃煤电厂规模不断升级,呈现出分布广、规模大的显著特征,但是其产生的烟尘也是主要污染源头,研究发现这些污染物是造成雾霾的罪魁祸首。为了改善空气质量,污染物排放标准被进一步明确,针对燃煤电厂生产现状,提出了改造工作方案。

1干法脱硫工艺流程

干法烟气脱硫之所以能够发挥作用,很大程度取决于循环流化床原理,在实际应用中,是以该原理作为基础,将生石灰等物质作为脱硫剂,以此来提高脱硫效率,降低烟气的污染程度。下图1为相关工艺流程,从图1中可以看出循环流化床脱硫技术的原理,整套系统配备多项环节,包括供应系统、脱硫塔以及袋式除尘器等等。在净化反应阶段,当完成净化后,一些含尘气体会被排出,进入脱硫环节,在此时袋式除尘器会发挥作用,进行气固分离。最后的脱硫副产物会被分离出去,实现净烟气的排出。

2改造前的突出问题

改造前的突出问题主要有,第一,原袋式除尘器在实际使用时未采用气流均布装置,导致各布袋室压差极度不均衡,甚至出现滤袋过滤负荷偏差急剧上升的问题。这样就会让滤袋寿命缩短,造成滤袋机械磨损严重,为了继续使用,就要不停更换,让除尘器维保难度提升,人力以及物力投入加大。第二,袋笼与滤袋的配合有待提升,因为间隙范围小,很容易让袋笼纵筋间距拉大,在喷吹时很容易让滤袋膨胀受限,弱化清灰效果。第三,原喷吹设备都是采用现场组装工艺,安装难度大,并且安装的精确度更是无法保障,在使用时,很容易出现位移,造成定位轴磨损严重,清灰效果很不理想[1]。另外,移位后各喷嘴的位置和垂直度会受到影响,不能正对各滤袋口,这样就会让清灰气流受阻,无法垂直向下运动,加剧了机械磨损的同时,清灰效率也会降低。第四,原人孔门密闭性差,经常会发生漏气,造成冷凝腐蚀严重,从而诱发滤袋遇水板结,过滤性能急剧下降。

3优化改造方案

3.1优化气流分布,减少滤袋过滤负荷,强化预收尘效果

现阶段采用的袋式除尘器,组织结构包含4个气室,可以分成8个除尘单元,并且不同气室有各自的气流分布特征,每个气室的均匀性都非常重要,可以直接关系除尘效果,并且影响整个系统的能耗。因此在改造环节,要结合这一特征完成对烟道风速的高质量分段优化,确保烟道风速可以满足除尘要求,通过气流分配系统的全面优化与升级,让大颗粒粉尘可以分隔出去,预先沉降到对应的灰斗里,实现烟气的净化。另一方面,借助先进导流技术,将各进口风速控制在合理范围内,确保每个布袋室配置科学、合理,含尘气流进入设计的布袋室后,一些粉尘在导流系统的辅助下会逐步沉淀,从而达到过滤的效果,大幅度降低粉尘负荷,让除尘效果更加理想。含尘烟气通过导流环节后,可以快速自然分布,让滤室内气流均匀分布,并且最大限度抬升烟气过滤速度,合理防止二次扬尘,通过碰撞摩擦的减少,将布袋使用寿命科学、合理延长,最大限度降低系统能耗。

3.2采用超净滤袋,提高捕集效率

除了上述措施外,采用超净滤袋,也可以达到有效过滤的目的,并且提高对细小颗粒的捕集效率。由于改造场地十分有限,还有可能受到工期、投资的制约,因此在改造阶段,要以提升效率和节约改造成本为前提,在原有设施的基础上完成升级改造,尽可能保留除尘器主要壳体和结构,以此来缩短改造工期,实现粉尘排放浓度的缩减。基于此,改造的目标应该更加明确,最终实现超净粉尘排放。众所周知,传统袋式除尘器,如果一旦遭遇过滤风速偏高问题,就会让滤袋阻力增加,从而弱化过滤袋的效果,粉尘透过率也会因此提升,想要达成低粉尘排放的目标会非常艰难[2]。主要原因是过滤风速增大后,会让滤料和粉尘层遭受的压力也随之增高,让承托粉尘织物变形,最终发生渗漏问题。与此同时,压力增大还会诱发滤袋“二次针孔”,宣泄出去的粉尘量将会骤增。而这些粉尘粒径细小,恰巧就是形成雾霾的元凶。值得注意的是,过滤风速的提高可以最大限度增加清灰频率,让粉尘的穿透力提升,袋式除尘器所产生的实时排放量与清灰间隔之间的关系,如下图2所示。

3.3改进清灰系统,采取措施让清灰更加柔和与高效

清灰系统扮演着重要角色,想要完成高质量的净化排放,清灰系统的完善与升级必不可少。通过研究发现,袋式除尘器结构复杂,其中喷吹设备属于核心组织,能够决定清灰效果以及粉尘排放。基于这样的前提,在改造阶段,需要将重点放在供气管道内压力稳定以及优化喷嘴等方面,实现高效、稳定清灰,让清灰更加柔和与高效。主要方法如下:首先,增设限流器。将限流器安装在清灰供气管道内,以此来减小气压冲击,起到稳定管道内部压力的作用,与此同时,还可以将压力波动范围有效缩小。调整放空阀,确保清灰压力满足规定范围要求,并持续保持稳定。其次,脉冲阀开启时间的精准控制。时间的快慢是重要因素,可以影响脉冲动作频率,采用新型脉冲阀可以弥补传统脉冲阀的不足,让响应动作更快。

结论:综上所述,回顾改造方案可以发现,如何在高过滤风速的条件下实现超净排放是改造的最大亮点,同时也是难点,想要解决此次改造难题,需要在细致分析突出问题后,提出针对性过滤改造措施,不断优化气流分布情况,强化预收尘效果,同时将滤袋过滤负荷降低,以此来提升滤袋过滤性能。通过改进清灰系统,将清灰效率大幅度提升,降低硫化物排放,对环境质量的改善极具借鉴意义。

参考文献:

[1]曹新秀.干法脱硫+袋式除尘器在锅炉超净改造中的应用[J].中国新技术新产品,2020(21):63-65.

[2]赵文波,李小龙.旋轉喷吹袋式除尘器在烧结烟气净化中的应用[J].中国环保产业,2020(08):62-64.

作者简介:

焦龙,1988.04.26,男,汉族,辽宁营口,本科,毕业学校:辽宁工业大学,中级工程师,研究方向:机械设计。

(作者单位:营口市环境工程开发有限公司)